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1.前言 在水泥生产过程中,每生产1t水泥需要粉磨各种物料3—3.5t,而粉磨所消耗的电量占整个水泥生产总耗电量的60%一70%,如何来有效地降低粉磨电耗,一直是国内外学者研究的重要课题。在粉磨领域,无论国内还是国外都离不开开路和闭路两种粉磨工艺,在我国开路粉磨占80%,闭路粉磨占20%。开路粉磨被广泛采用主要是具有流程简单、设备少、投资省、运转效率高、适应能力强、便于操作管理,但物料必须全部达到产品细度要求才能出磨,难免会出现过粉磨观象,粉磨效率降低,电耗高,产量低。而闭路粉磨与开路相比,恰好相反,粉磨效率高,单位产品电耗低,台时产量高,比开路提高15%—25%,但系统流程复杂,设备多,投资大,系统设备利用率低,不便操作和维护管理。开流高产磨技术正是利用开路 相似文献
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<正> 1 前言辊压机粉磨技术,作为一种能大幅度提高产量、降低能耗的崭新的粉磨工艺,已在水泥行业中开始推广应用,并显示出很好的应用前景。据目前水泥行业的使用实践证明,辊压机用于水泥生产过程中的粉磨作业,一般可提高产量45%~70%,节电20%~30%。 2 辊压机的粉碎机理及构造 相似文献
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水泥工厂中,物料的粉磨量很大,每生产一吨水泥大约有三吨物料(包括原料,燃料和熟料等)需要粉磨,而粉磨需要的电耗约占水泥生产总电耗的60~70%,因此选择合理的粉磨工艺,对提高产量、质量,降低能耗是具有重要的意义。干法生料磨,对入磨物料水份非常敏感,当水份>2%时,由于磨内水汽增多, 相似文献
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1.前言建材是能耗大户每年消耗1.16×10~8t 标准煤,水泥工业年耗能4070×10~4t 标准煤占全行业35%,粉磨能耗占水泥总能耗70%左右。现用的粉磨设备耗能高、效率低,粉磨能量利用率低。直接影响企业经济效益,特别在能源紧张情况下,严重影响企业的生存和发展。为了寻找我国粉磨设备降耗节能的有效方法和措施,对国内外的粉磨设备节能技术进行分析和探讨具有现实意义。 相似文献
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一、前 言 百余年来,水泥生产过程中的粉磨作业绝大多数都是由球磨机来完成的,而球磨机是一种能量利用率很低的粉磨设备,其用于粉磨的有效功仅占提供给磨机运转总能量的2%左右。如何改进占水泥生产总耗电量60%~70%的粉磨作业,以降低水泥生产的能耗,是国内外学者和科技人员长期为之奋斗的重要目标。 1985年,西德研制出第一台工业规模的挤压粉碎机(亦称挤压机)及其粉磨工艺系统,其节能增产的显著效果立即引起国际水泥界的极大兴趣和关注。这是水泥工业继窑外分解技术之后的又一重大节能新技术,是80年代科技进步的重要成果。从这以后,西德、美国、丹麦等国家有关公司相继推出了自己的产品。在西方世界水泥工业连年不景气的情况下,挤压粉碎机却得到了迅猛的发展,充分说明挤压粉磨工艺具有明显的经济效益和技术发展潜力。挤压粉碎机的出现,给粉碎技术带来了一场重大变革,挤压粉碎系统大有在不久的将来取代球磨粉磨系统之势。 相似文献
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水泥磨内喷水,可以显著降低水泥温度,理论上可以降低细度,提高产量。但由此引起明显的水泥强度下降,需权衡利弊.应做到合理使用我公司于2014年5月完成年产60万吨水泥粉磨站整体项目搬迁,并建成投产。 相似文献
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一、引 言 长期以来,传统的水泥粉磨工艺使机立窑吨水泥综合电耗一直徘徊在90kWh左右,居高不下。这几年来,高效选粉机和预粉碎机的出现,使僵持已久的格局发生了较大变化。 我们长兴煤山水泥厂在第三期技改项目论证中,针对水泥粉磨电耗高、熟料硬度大的特点,选购了HFC1000/300型挤压机,对水泥粉磨工艺进行了技术改造。 二、工艺布置 采用挤压机作预粉磨工艺,使原来将熟料直接喂入磨机进行粉碎研磨的作业过程得到改变,工艺布置如图1。 相似文献
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<正> 在水泥生产过程中,每生产1t 水泥,大约需要破碎和粉磨各种物料4t 左右,要消耗很多的电能。在当前我国现有技术装备水平下,立窑水泥工厂中生产1t 水泥消耗的电量 相似文献
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我省1986年水泥生产耗电近10亿kW.h,是用电大户,每吨水泥综合电耗与先进省相比,要高出10%。同时,我省电力紧张,供电不足影响水泥生产已达15~20%。因此,搞好水泥、生产的节电工作,是增产水泥、提高效益的重要途径。节电的重点应当是生料磨和水泥磨,其耗电量约占整个企业耗电量的75%。本文就如何节约两种磨机的电耗作概略探讨。 相似文献
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根据510L钢种特性,结合板坯角横裂产生机理,介绍实施的细化控制钢水成分设定、结合钢水成分调整结晶器保护渣与配水量、优化二冷设备及工艺等控制510L铸坯角部横裂的措施,以及降低510L钢坯修磨比例和修磨工作量方面的效果. 相似文献
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水泥企业磨机的电耗占水泥综合电耗的80%。当前,大多的水泥企业是新建企业,用电都是新电新价,吨水泥的电费占水泥制造成本的25%。为此,如何降低磨机的电耗,提高经济效益是我们共同关心的问题。96年,我们与龙岩新兴水泥实用新技术开发有限公司配合,在磨机的节能改造中,进行几项尝试,取得较好的效果。现将我们进行几台of.sin磨机改造情况介绍如下:一、改造前情况:我公司现有of.sin生料磨8台,oZ.Zm生料磨一台、of.sin水泥磨9台、oZ.2水泥磨一台,具体见下表一、二所示。从表一、表二分析,运行电流高是造成磨机电耗高的重… 相似文献
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针对目前半干法脱硫灰难以利用的问题,提出了脱硫灰烧制硫铝酸盐水泥的资源化综合利用方式,并在1个工业水泥回转窑生产线上进行了中试试验.结果表明:这种综合利用技术高效、易实施且工业可行性高,脱硫灰中各成分可高效地转化为水硬性矿物硫铝酸钙(Ca4Al6O12SO4)和硅酸二钙(Ca2SiO4);熟料的凝结时间符合国家标准,机械强度性能良好.该项技术不仅可解决脱硫灰闲置堆放引起的直接环境污染问题,而且可间接促进半干法脱硫工艺的推广和应用,这将给相关电力企业和水泥企业带来可观的经济效益. 相似文献
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ZGM123G辊式中速磨煤机的磨辊表面容易磨损失效.本文针对ZGM123G钢的特点进行焊接性分析,并对该钢种进行了焊接冷裂工艺评定.以此确定合理的焊接工艺参数,避免由焊接冷裂纹引起的焊接缺陷.介绍手动电孤焊机用D172焊条对磨辊进行堆焊修复的方法及堆焊修复焊接工艺及措施 相似文献