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为解决某电厂660 MW超临界循环流化床旋风分离器分级效率较低的问题,对旋风分离器排气管入口结构进行优化,将排气管入口改造成渐缩的锥体和渐扩的锥体。利用CFD软件,采用RSM湍流模型和DPM颗粒模型对传统与新型排气管结构的旋风分离器内部流场进行数值模拟,以旋风分离器的分级效率与阻力系数比值比较排气管入口结构的经济性。研究表明:与传统旋风分离器比较,正常运行时,渐缩结构的分级效率提高6.1%,但总压差增加108.83 Pa;渐扩结构的分级效率提高2.6%,总压差减小36.27 Pa;入口流速20 m/s时,渐缩结构旋风分离器最具经济性。 相似文献
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不同排尘结构旋风分离器的分离特性 总被引:3,自引:0,他引:3
在欧拉-拉格朗日坐标系中对常规旋风分离器和两个不同直管长度旋风分离器内气固流动特性进行了数值模拟.模拟时气相场采用雷诺应力输运模型,应用随机轨道模型模拟湍流流场中颗粒的运动轨迹,并考虑气固两相之间的双向耦合.给出了不同排尘结构旋风分离器的速度、湍动能分布.对不同排尘结构旋风分离器的分离性能进行了实验研究.结果表明,底部加延长的直管可以使灰斗中气流的速度和湍动能得到较大衰减,能有效防止已分离颗粒的二次扬尘.直管内仍具有一定的分离能力,分级效率实验表明,加直管后旋风分离器分级效率有一定的提高.对于给定的旋风分离器,直管长度应有一最优值. 相似文献
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介绍了CG35/3.82—MXD3型低携带率循环流化床锅炉存在的分离器效率低、磨损严重、返料系统返料不畅、省煤器磨损严重、能耗高等问题,提出了采用中温上排气旋风分离器和一次风密相区返料系统循环流化床燃烧技术对其进行改造的技术方案和措施,并对其改造后的运行效果和技术经济进行了分析。 相似文献
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《中外能源》2017,(10)
浮式生产储油卸油轮(FPSO)上的主要产液分离设备一般都是卧式三相分离器,随着接入新的边际油田开发,有必要对分离器进行升级改造以提高三相分离效果。卧式三相分离器存在内部结构简单、原油脱水效果差、脱出污水含油量高且不稳定等问题。通过分析分离器的内部流场和三相分离微观机理,并与高效分离器对比,认为目前的气液比可以具有较好的气浮效果,含水达到96%可以有效利用水洗功能提高油水分离速度。有针对性地对井液入口元件、整流元件、操作液位等进行改造、优化,延长三相分离器入口管线长度、增加均匀布液设施、升高堰板高度。采用FLUENT软件进行的CFD模拟结果表明,分离器内流速分布均匀、分界面波动较小、停留时间增加、分离效果好。现场应用结果也表明,分离器出水含油量平均值从改造前的217mg/L降至改造后的165mg/L,分离效率提高24%。 相似文献
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浦城热电厂Ⅱ期扩建工程选用济南锅炉厂生产的YG-35/3.82-M6型循环流化床锅炉,该锅炉子98年5月开始安装,98年9月25日通过水压试验,98年11月22日锅炉点火一次成功,通过近一个月的运行调试,从98年12月28日开始,199年3月18日,按计划停炉.连续运行80天.取得了该型锅炉燃用南方无烟较为成功的一例,1锅炉概述本锅炉是一种自然循环的水管锅炉,由惯性分离器和旋风分离器组成分级循环燃烧系统,炉膛和惯性分离器为膜式水冷壁结构,在旋风分离器之后,设高、低二级过热器,中间设面式减温器,尾部设四级省煤器和一。二次风空气预热器… 相似文献
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介绍了对一台容量为50WM锅炉的煤粉燃烧器的改造过程。根据燃烧理论,将原来的煤粉燃烧器改造成了微油点火燃烧器,并介绍了燃烧器的设计思想,以及小油枪的计算方法。微油点火燃烧器采用了分级燃烧方式和二次风冷却技术,能够很好起到稳燃和冷却的作用。改造后的效果表明该燃烧器锅炉启停速度快,燃烧稳定,节约燃油,降低了生产成本。 相似文献
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分析25t/h煤粉锅炉过热器频繁爆管的原因。根据锅炉改造,选用旋风分离器和钢丝网分离器,提高汽水分离效果,减少蒸汽带水,达到防止过热器积垢和再次爆管的目的。 相似文献
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提出采用塔式“T”型炉膛布置方案系列,将中温离心式旋风分离器分别布置于两侧,采用Ahlstr(?)m裤衩管,同时将回料点、斜炉底“L”型风帽作同一旋向布置,炉膛上部的上二次风及下二次风都采用切向分级燃烧技术,使更多的细颗粒在床内燃尽,提高床内介质的传热系数和燃烧效率,力求进一步降低NO_x排放量,为开发新颖的第三代循环流化床燃烧技术作了有益的探讨。 相似文献
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根据运行和改造经验,论证了用高温平面分离器和中低温旋风分离器作气固分离装置的循环流化床锅炉改造前后工况对比和运行经济比较。 相似文献