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《有色冶金设计与研究》2014,(4)
正公司经营范围承接20-800kt/a硫铁矿制酸、硫磺制酸装置的设计、制造、安装、调试、开车及人员培训。金、铜、铅、锌、钼、镍烟气制酸装置的设计、制造、安装、调试、开车及人员培训。硫化氢烟气制酸全套工程。石膏制酸全套工程。低气浓SO_2非稳态转化制酸全套工程。电厂脱硫环保治理全套工程。磷酸、磷复肥全套工程。专业制造年产20-800kt/a硫酸焙烧炉、焚硫炉、文氏管、空塔、泡沫塔、填料塔、斜管沉降器、干吸塔、转化器、高效换热器、炉气过滤器等。 相似文献
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鉴于包钢生产冶炼白云鄂博铁矿产生含氟等有害物质较多,腐蚀性极强,排出的烟气要进行净化处理,故设置洗涤塔、澄清器等装置。本文着重介绍了预硫化丁基橡胶在烧厂二烧车间1^#洗涤塔中作为衬里的施工程序及洗涤塔特殊部位的处理方法。 相似文献
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以国外某公司品味50.11%的硫化镍精矿为原料,在微负压条件下,采用浓硫酸焙烧工艺进行浸出试验研究。结果表明,在微负压、酸矿比2.5:1、温度200℃条件下,浸出4h,镍的浸出率为98.73%。在微负压、105℃条件下烘干浸出渣,再加热至130℃使硫熔化为液态,热过滤得到液硫,硫磺回收率可达91.87%。 相似文献
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研究了利用316L不锈钢做阴极时,二氧化硫电化学还原制备硫磺过程的机理和影响因素。利用循环伏安法、计时电量法研究了二氧化硫在316L不锈钢电极上的还原机理,提出二氧化硫经历了4个电子4个质子的还原过程。通过离子膜反应器分别考察了电流密度、阴极液酸浓度对二氧化硫电化学还原制备硫磺过程的影响。当二氧化硫浓度5 g/L、硫酸浓度0.5 mol/L、电流密度126.98 A/m^2、电解时间3 h时,二氧化硫转化为硫磺的转化率为73.42%,空时产量0.64 kg/(m^3·h),单位能耗9.64 kWh/kg。 相似文献
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活性焦尾气脱硫系统的改进 总被引:1,自引:0,他引:1
贵溪冶炼厂硫酸车间活性焦尾气脱硫装置是工厂于2010年引进的重要环保设备[1].该装置采用成熟的活性焦干法脱硫新工艺,设计烟气处理量180,000Nm3/h,处理前SO2浓度1500mg/Nm3,脱硫效率≥80%.运转正常后,将会每年为工厂减少2000余吨的硫排放量,同时多生产出3000余吨的硫酸.但自投入运行以来,就一直存在系统故障率高,脱硫效率达不到设计要求等问题. 相似文献
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为充分利用固废资源,降低脱硫成本,采用传统皮江法冶镁工艺中产生的金属镁渣为基质,利用实验室湿式脱硫系统,对不同镁渣粒径、烟气气体流速、二氧化硫浓度、固液质量比(简称固液比)以及氧气含量条件下的脱硫性能进行了研究。结果表明,样品粒径越小,流速越慢,二氧化硫流速越低,固液比越低,脱硫量越高;反之,则脱硫量越小。在粒径0.106 mm、烟气流速340 mL/min、二氧化硫流速10 mL/min、固液比0.1 g/g、饱和脱硫时间1 575 min的条件下,二氧化硫吸附量为1 354.62 mg/g。 相似文献
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根据攀钢烧结烟气SO2含量高的特性,采用高效循环吸收法烟气脱硫技术进行系统设计,通过脱硫液对烧结烟气中SO2的吸收与解析,得到90%以上纯度的SO2气体并生产浓硫酸,同时烧结烟气达标排放,在脱硫过程中无二次污染物产生,脱硫率达93%以上;攀钢烧结系统技术改造(三期)工程实践证明该脱硫系统运行良好。 相似文献
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介绍了某公司锌冶炼焙烧及其烟气制酸系统改造情况及其特点,给出了工艺流程。改造后系统烟气量降低了4.83%,总硫利用率达到96%以上,SO2气体排放量大大减少。改造效果明显。 相似文献
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介绍了某铜冶炼企业废水来源及其 COD 浓度分布情况,采用物理化学法除去企业废酸废水中重金属和 COD 等污染物,并通过源头削减或者废水均质调节等方式,减少污水处理站压力,从而进一步降低污水处理站出水 COD 含量,达到企业内部回用水标准。 相似文献
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某冶炼厂采用回转窑回收锌氧压浸出液针铁矿除铁产出铁渣中的氧化锌,原来采用传统的钙法脱硫工艺处理回转窑烟气,存在脱硫效果差、排放尾气不达标、石膏渣难处置、开工率低等问题.经多方考证后,决定改用氧化锌脱硫工艺进行处理,脱硫剂采用自产氧化锌烟尘或焙砂,产出的二氧化硫返回制酸系统,酸解液返电锌系统,不产生二次固体废物.新系统投... 相似文献
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二氧化硫风机是输送烟气制酸的重要设备,详细介绍了二氧化硫风机系统的组成、使用过程中出现的问题和解决的措施及效果。 相似文献