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介绍了尿素精馏蒸发系统存在的问题,通过对工艺参数及设备存在的问题进行分析,对精馏塔、一段蒸发加热器及真空系统进行改造,改造后优化了工艺参数,合理利用了蒸汽,减小废水排放压力,同时也减小了解吸负荷,稳定了尿素生产. 相似文献
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介绍了尿素蒸发系统生产运行中出现的问题;针对问题进行了一系列技术改造,总结了技改后实际生产运行效果。 相似文献
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山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司下辖2家合成氨厂,有4套尿素生产系统,其中1套采用二氧化碳汽提法工艺,3套采用水溶液全循环生产工艺,具有年产综合氨750kt,尿素1000kt的生产能力。临猗分公司第1套尿素系统于1991年5月建成投产,设计能力为400kt/a。2001年11月,第1套尿素系统全面扩能改造完成投产,扩建后设计能力150kt/a,仍然采用水溶液全循环法,但 相似文献
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通过试生产,充分暴露出尿素工艺原始设计、设备及其安装存在的问题,结合实际生产操作,论证并实施了一系列技术改造,解决了影响装置稳定运行的关键问题。 相似文献
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山西兰花科创股份有限公司化肥分公司现有2套尿素装置(1^#尿素装置100kt/a,2。尿素装置200kt/a)。1^#尿素装置设计能力为60kt/a,后经历年改造及技术升级,逐步达到375t/d的产能;但由于技改不到位、配置不合理,现运行很不经济,蒸汽消耗和氨耗均偏高。故决定进行增产改造,使其产能达到420~450t/d,以达到降低汽耗和氨耗的目的。 相似文献
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河南煤业化工集团中原大化公司的尿素装置与三聚氰胺装置联产后,由于大量甲铵返回,造成系统的能耗和物耗大幅上涨。经过对系统进行分析和计算,制定了改造方案,进而实现了尿素装置高负荷、安全和经济的运行。 相似文献
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1 问题的提出赤天化二氧化碳汽提尿素装置是斯塔米卡邦典型工艺 ,原设计蒸发系统二次蒸汽直接通过冷凝器冷凝后 ,储于工艺冷凝液储槽中 ,由于蒸发二次蒸汽夹带尿素小液滴较多 ,造成工艺冷凝液储槽中尿素含量达 2 %左右 ,而低压解吸系统只能回收NH3,达不到尿素分解的条件 ,致使排放的解吸废液中尿素含量较高 ,既污染了环境 ,还造成了极大的浪费 ,且尿素易在二段分离器及其出气管积存 ,时间稍长转变为缩二脲 ,积存多后就会影响蒸发真空。为了解决工艺冷凝液中尿素含量高 ,造成尿素损耗大的问题 ,1 990年增设了蒸发回收系统 ,投运后取得了非… 相似文献
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2016年,为调整企业产品结构、增强企业抵御市场风险的能力,阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司决定在原2#尿素装置(已停产拆除)界区内新建1套50kt/a三胺装置(采用低压气相淬冷工艺),同时为推进尿素装置的节能降耗和解决三胺尾气的回收问题,1#、3#尿素装置(均采用水溶液全循环工艺——预分离-预蒸馏流程)作相... 相似文献
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我公司有2套水溶液全循环法尿素装置,第1套为1974年建的老尿素装置,设计能力110kt/a,第2套为1990年新建的尿素装置,设计能力130 kt/a。本次改造主要对第1套老尿素装置扩能至170 kt/a(550 t/d),并对第2套尿素装置进行节能改造。改造后2套尿素装置总产量达到300 kt/a以上, 相似文献
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漯河泰丰化工有限责任公司尿素装置于1996年11月竣工投产,日平均生产尿素240t。为了提高装置生产能力(420t/d),同时降低能耗,其与上海国利机电工程有限公司协商对尿素装置进行技术改造。 相似文献