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我厂原1台Φ2.5m×8.5m边缘传动气室通风机立窑,1999年改为Φ3m×11m盘塔式机立窑,生料制备仅用1台Φ1.83m×7m磨机,配备NHX400转子式选粉机组成闭路粉磨系统,台时产量仅为12~13t/h,远远满足不了煅烧系统的要求。我厂经过考察论证,通过少量投资改造生料破碎系统,使生料粉磨能力提高到17.5~18.5t/h,基本满足了立窑煅烧需求。1原生料破碎系统石灰石等原料由ZL50装载机喂入PE400×600颚式破碎机,经破碎后,由TD75型500mm×30m皮带输送机送至稳料仓,由DZ3型电磁振动喂… 相似文献
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1 前言 我厂2000t/d熟料生产线的窑生产能力大于水泥磨生产能力(当水泥磨辊压机不能运转时,这种情况尤为严重)。时值1995年8~9月份新疆地区水泥旺销季节,工厂生产与销售就面临一方面水泥市场供不应求,一方面库存熟料磨制不出来的矛盾。为此,厂长贺明华提出:用生料磨改磨水泥,提高水泥产量消化库存熟料的设想。1995年8~9月,我们将此设想付诸实施,并获得成功。现将有关情况介绍如下,供同行参考。 2 改磨方案 我厂KHD公司供货的生料磨系统主要工艺参数见表1(并与该公司产品Q3.8×12m的单仓水泥磨进行比较),该生料磨的称量范围和改磨水泥后实际所需的称料量见表2。 相似文献
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改善生料配料以提高立窑台时产量 总被引:1,自引:0,他引:1
实施水泥新标准后,各地立窑企业大多采用掺加石英砂作硅质校正原料以提高SM,提高硅酸盐矿物的含量,以适应水泥新标准。笔者认为,调整配料,应根据企业自身情况综合考虑,制定合适的配料方案。1存在的问题某水泥厂拥有Φ2.8m×10m和Φ3.0m×11m机立窑2台。过去2台立窑台时产量平均9.7t/h。立窑煅烧过程中,底火不稳,易呲大风洞,炸球及爆球现象特别严重。常常是机窑当土窑烧,不能连续生产,且生产环境恶劣,熟料28dISO强度只有50.6MPa。为了适应新标准,自2001年5月开始掺加硅质校正原料(石英砂)配料… 相似文献
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磨机内研磨体的能量是通过筒体衬板传递的。因此,衬板型式和排列不同,其传递能量的能力也有所不同。粉磨过程的经济性主要体现在物料吸收能量的能力。当磨机转速一定时,衬板型式和排列就与粉磨效率有关。我厂普通硅酸盐水泥系统现用三台φ2.6×13米水泥磨,产量都比较低。因此,首先在产量相对较高的1号磨上进行衬板排列试验,取得了较好的效果。 相似文献
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近年来,随着物料高细破碎技术的日趋成熟,新型高效超细破碎设备得到广泛应用,在降低物料破碎粒度上取得了飞跃性突破。入磨物料粒度降低后,生料磨机产量有所提高,但其中也有不少厂家并没有达到预期的产量目标,有的甚至相差很远,原因何在?笔者认为一个最主要原因就是钢球最大球径的选择。1 钢球最大球径的选择与磨机产量关系 一般认为,磨机内加入钢球最大球径的选择只要根据公式的计算结果确定便可(式中:D-钢球的最大球径,mm,d-入磨物料的最大粒度,mm),而与磨机产量没有太直接的关系,就研磨体级配而言,只要按传统… 相似文献
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采用回转筛闭路破碎系统提高生料磨产量孙罗顺,汪正兴江苏省丹徒县水泥厂(212006)1烧成系统对生料的需求我厂现有三条生产线,年产普通硅酸盐425R水泥22万t,其中两条生产线分别为中2.8m×10m和Φ2.9m×10m机立窑,配套生料磨分别为Φ2.... 相似文献
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4.2原材料选择众所周知,选择易磨好烧的原材料,对于水泥厂来说,是非常重要的。本公司经过近3年摸索,最终选择粉煤灰代替部分页岩,不仅烧出了高强度的熟料,而且生料,熟料都好磨。原材料的选择对磨机台时产量的影响见表2。4.3系统管理对于企业来说,管理的目的是为了提高效率,降低成本;对于粉磨系统来说,管理的目的应该是确保系统产质量均衡、稳定并不断提高。0前言贵阳金龙水泥有限公司是重庆歌乐山机械厂旗下,年产40吨的现代化立窑企业,公司以质量为中心,以提高效率准则。特别是在优化粉磨系统,提高磨机台时产方面有自己成功的经验。本文仅以… 相似文献
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南京金龙水泥公司的日产1000t水泥熟料生产线所选用的生料磨机是由朝阳重型机器厂生产的 3.5mx9m尾卸式烘干磨,该磨机主要设计参数如表1。1 磨机生产概况 该磨机1997年底投入试运行,1998年8月起正式投产,在投产后的一段时间内由于人员技术、操作、磨机性能等各方面因素的影响,造成磨机生产一直不太尽如人意,从试生产到1999年7月累计生产15个月,磨机月平均台时产量71.36t/h,生料产品平均分步电耗38.17kWh/t,磨机产量一直不能达到80t/h的设计指标,对窑的正常生产带来了一定的… 相似文献
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本文通过分析水泥细度对水泥标号及磨机电耗的影响,讨论了水泥细度与磨机经济效益的关系。为磨机的增产节能提供了途径。 相似文献
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浙江兆山新星水泥集团第1条1000t/d熟料新型干法生产线的生料制备系统,使用准3.8m×7.5m风扫烘干磨。自2001年9月18日投产以来,出现了不少问题,影响了正常生产。经过努力,采取了相应改进措施也取得了一定的效果,但仍然存在电耗高,磨机台时产量低的问题,影响了公司生产的顺利进行,针对这种状况,公司对生料磨增设预破碎系统,取得了良好的经济效益。1改造前原料系统设备配置情况(见表1)2增设预破碎系统2004年5、6月份在生料配料库前增设石灰石预破碎系统,即增设一台PCF200细碎机将石灰石原料进行细碎,含一台提升机共增加装机功率222.5kW。3磨… 相似文献
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我厂原为年产30万t水泥的小型水泥企业.配套Φ2.2m×6.5m生料磨机闭路系统+Φ3.0m离心式选粉机,台时产量在20t左右。后通过技术改造,生产线水泥年产量大幅度提高到40万t,因此原有的原料粉磨系统能力不足,经常出现供料不足、不能倒库或出磨料与入窑料形成对口料等不正常现象,大大影响了窑炉的煅烧质量。 相似文献
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水泥磨是水泥生产中动力最大的设备,其台时产量对成本影响很大。在水泥生产过程中影响水泥磨台时产量的因素较多,我厂台时产量一直不稳,忽高忽低,同国内一些同规模的先进厂家相比存在缀大差距。在水泥市场疲软的大气候下,只有加强内部管理,降低生产成本.才能在市场竞争中赢得优势,因此提高磨机台时产量,已成为刻不容缓的新课题。 相似文献
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控制入磨碎石粒度提高生料产量黄来超,田是捷福建省大田县上京水泥厂(366102)我厂有两台Φ1.8m×7m生料磨机和一台2PF1010双转子反击式破碎机。要使磨机稳产高产,提高产品质量,降低生料电耗,必须把入磨碎石粒度控制好。首先要保证入磨细度合格率... 相似文献