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高硒高碲铜阳极泥处理新工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
高硒、高碲铜阳极泥经硫酸化焙烧脱硒——低酸浸铜、银、碲——常温氯盐浸铅——氯化分金处理将氯化银直接还原成高纯度银粉。所得指标如下:Se 挥发率大于98.81%,Te 直收率大于93%,Au、Ag 直收率分别达99.87%和99.41%,Ag 粉纯度高于98.69%,Au 粉纯度98.24~99.32%。 相似文献
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江西铜业公司贵溪冶炼厂铜阳极泥处理工艺以其原料适应性强,金银回收率高等特点.日益引起国内外同行重视。本文分五个专题评述该工艺。 相似文献
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对江西铜业贵溪冶炼厂阳极泥的处理工艺技术、技术创新和扩能改造过程进行了概括,现已达年处理铜阳极泥6 650t。为其它公司阳极泥的处理提供借鉴。 相似文献
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铜阳极泥湿法回收贵金属工艺研究 总被引:3,自引:0,他引:3
对广东花都稀有金属,贵金属冶炼厂铜阳极泥湿法回收贵金属工艺进行了研究试验,试验结果表明工艺是成功的,铜浸出率95%以上,银浸出率98%,金浸出率96%,钯浸出率95%。 相似文献
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从铜阳极泥中综合回收重有色金属和稀、贵金属 总被引:3,自引:0,他引:3
侯慧芬 《有色金属材料与工程》2000,21(2):88-93
本文详细讨论了从铜阳极泥中综合回收得有色金属和稀、贵金属的火法--电解、焙烧--湿法及全湿法等主要工艺流程,并简要分析了3类流程的技术、经济特点。 相似文献
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贵冶阳极泥处理系统改扩建设计 总被引:1,自引:1,他引:1
尹湘华 《有色金属(冶炼部分)》2005,(1):27-29
介绍江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂(以下简称贵冶)铜阳极泥处理系统改造及其效果。 相似文献
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高铋铜阳极泥处理及实践 总被引:1,自引:0,他引:1
贵冶铜电解精炼采用了净液新工艺,产出了高铋铜阳极泥,对金银的提取与精炼造成了很大影响。本文分析了其影响因素,并通过实验,选择了脱铋工艺,使生产重回正常轨道,新工艺应用于生产实践,成效明显。 相似文献
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以硫酸为浸出剂,NaCl为沉银剂,对铜阳极泥碱浸渣进行浸出研究,并考察反应温度、硫酸浓度、NaCl添加量、液固比以及反应时间对Cu、Te和Ag浸出效果的影响。结果表明,在H2SO4浓度3mol/L、NaCl浓度6%、液固比5、反应温度60℃、反应时间1.5h、搅拌速度500r/min的条件下,Cu、Te和Ag的浸出率分别为92.82%、83.69%和0.21%,实现了贱金属的脱除和贵金属的富集。 相似文献
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重点叙述了卡尔多炉贵金属工艺中硒的回收及其分布,介绍了提高硒回收率所采取的措施及效果,通过文丘里泥强化洗涤、烟灰水浸脱硒,浸出系统直接生产粗硒,不再产出二次沉硒物,提高粗硒产品一次合格率 5 项措施后硒回收率由 88% 提高至 93.4%。 相似文献
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铜阳极泥处理过程中置换后液的综合利用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
从铜阳极泥中湿法提取金银时会产生大量的铂钯置换后液。该置换后液经废水处理后外排,不但增加了生产成本,还不利于节能减排。将该置换后液返回分铜工序,利用其中的氯离子沉银、残酸浸铜,可在保证银沉淀和铜浸出指标不低于原生产工艺的同时获得较高的碲浸出率,并实现工艺水的循环利用。 相似文献
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采用硫酸与氯化钠的混合溶液浸出铜阳极泥卡尔多炉分银渣。结果表明,铋、锑被浸出进入溶液,铅转化为硫酸铅留在浸出渣中,从而实现铅与锑、铋的分离。在硫酸浓度2.5mol/L、氯化钠浓度125g/L、液固比4∶1、温度95℃、浸出时间4h的条件下,铋、锑、铅、银的浸出率分别为98.67%、91.17%、0.56%和0.76%,金几乎不被浸出。 相似文献
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针对贵冶铜阳极泥在回转窑硫酸化焙烧蒸硒工序过程中存在二氧化硒吸收不完全、粗硒回收率低等问题,通过强化过程控制和工艺优化,摸索出了回转窑泥酸比、温度、负压三大工艺参数控制模式,采用低泥酸比硫酸化焙烧和烟气高效吸收成套技术,蒸硒渣含硒量稳定在0.15%~0.29%,粗硒回收率提高了20%以上。 相似文献
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介绍了铜陵有色稀贵金属分公司利用卡尔多炉处理铜阳极泥的工艺特点、生产实践、存在的主要问题及改进措施。 相似文献