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钢丝综拉丝机滚筒的磨损很快,无论HT20-40或QT铸成都无法使其保持工作三个月,磨损后就得车削加工,工作繁重,成本增加,对生产有很大影响.1982年我们对磨损的8~5.5钢线材剥壳滚筒用铸208钢芯铸铁电焊条进行焊补,焊条的成分为碳3硅4,焊条直径5毫米,电流为190~220安培,焊补后予以磨削,结果大大延长了滚筒的使用寿命,且稳定了拉丝的质量,降低了成本.现将具体做法和效果介绍如下: 1.用铸208钢芯铸铁电焊条将滚筒磨损部分全周紧密焊补,愈平整愈紧密愈好. 相似文献
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在短版活胶印件的实地部分,或在大型字体上出现空白点时,可用一软铅笔蘸上油墨涂擦在印版的缺陷部位,这一补救措施可以长久保持下去,除非用清洗剂将其从印版上洗去。巧补胶印印版上的缺陷@王广胜$合肥三星彩印公司 相似文献
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螺母凸焊工艺以定位准确、高效、环保等优点普遍应用在白车身制造过程中,有效的消除和预防焊接缺陷,对提高产品质量和生产效益具有重要意义。 相似文献
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未焊透是压力管道焊接接头常见缺陷之一,严重时会导致管道的承载能力明显降低,进而引发严重的安全事故。目前我国的《在用工业管道定期检验规程》中对未焊透管道的定级是很保守的,为了减少对未焊透缺陷的返修,文章采用非线性有限元分析的方法,通过简化未焊透管道的影响因素,并研究在不同载荷工况下管道失效模式与缺陷尺寸的关系,获得了未焊透管道的极限载荷曲线簇;再运用塑性力学分析方法对有限元分析结果进行筛选,得到了焊接缺陷的安全尺寸;最终通过试验验证极限载荷数值分析结果的合理性。研究结果表明含有超标焊接缺陷(如未焊透)的管道不通过复杂应力计算和安全评定即可在保证安全前提下最大限度地使用。 相似文献
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我公司并条原轴套采用两只并列的64409型滚针轴承,该轴承有直径2 mm、长度8 mm的滚针13根,轴承内径12 mm,轴承滚针直接套在并条胶辊的芯轴上,由芯轴充当轴承的内圈,以适应高速运转. 相似文献
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在当前的长输管道焊接过程中,下向焊焊接是一种应用非常广泛的技术,这种技术不仅焊接起来非常快速,而且焊接质量较高,所以在越来越多的焊接领域得到了广泛的应用。本文首先从下向焊焊接技术的特点出发,对下向焊焊接中常见的缺陷及产生原因进行分析,并提出了相应的预防方法。 相似文献
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补缝涂料是一种高分子有机化合物,只有在焊缝温度(这个温度是高频电流焊接时由电能转变为热能产生的)和烘烤温度一定的条件下,才能完成补缝涂料固化成膜的物理变化和化学变化。 相似文献
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探讨了用超音速火焰喷涂(HVOF)焊补无缝线路低塌接头的涂层材料,并做了这方面的可行性实验,经实验用超音速火焰喷涂(HVOF)焊补无缝线路低塌接头是可行的。用超音速火焰喷涂(HVOF)喷涂专用涂层材料可以提高道岔曲股尖轨的使用寿命。 相似文献
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清棉工序的主要任务之一就是制成一定规格的均匀棉卷,供下道工序使用.为了保证在卷绕之前形成较为紧密的棉层,使棉卷层次分清,免于粘连,需要用紧压罗拉来加压.其压力的产生除了4个紧压罗拉的自重外,还需要施加一定外力.由于紧压罗拉是转动的,轴套是固定的,两者之间的摩擦因数较大,再加上强大的外力作用,造成磨损严重,既使坏车率居高不下,影响产量,又增加了工人的劳动强度.同时,轴套与罗拉轴头间间隙增大后,两紧压罗拉间的作用力大大降低,无法保证棉卷的紧密性,造成粘卷,严重影响了产品质量. 相似文献
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从模版、焊膏、印刷机、刮刀、基板等方面叙述了影响焊膏印刷质量的诸多工艺操作因素,并简要地分析了产生质量缺陷的原因,提出了相应的控制对策。 相似文献
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含未焊透缺陷工业压力管道的安全性试验研究 总被引:5,自引:0,他引:5
针对<在用工业管道定期检验规程>(试行)中未焊透缺陷定级的保守性和局限性,对含不同缺陷长度与管周长比为4级未焊透缺陷的工业压力管道模拟试件进行了拉伸试验、极限载荷试验以及爆破试验研究.得到了相应的强度削弱因子、塑性极限载荷及其失效形式与压力、变形情况,并对其安全性进行了评价.结果表明:所取的新的未焊透容限深度是安全的.其失效模式是由塑性极限载荷控制的,可直接以塑性极限载荷作为管道的极限承栽能力进行缺陷评定. 相似文献