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<正> 我国由美国BJ公司引进的122-T型压裂车的佩斯梅克Ⅱ型泵,是高冲数三柱塞单作用泵,其柱塞盘根装置采用了压紧力自调式的结构。该泵所配备的柱塞规格有3(1/2)″、4″及4(1/2)″三种,冲程长度为101.06毫米,当柴油机转速为2300转/分且用Ⅵ挡时,冲数高达800冲/分,用3(1/2)″拉塞时,最高工作压力为949公斤/厘米~2(15000磅/英寸~2)。长庆油田地层渗透率低,油层变化大,大部分油层破裂压力须在450~500公斤/厘米~2,有时甚至须达600公斤/厘米~2,因此在压裂时,泵的冲数得在250~300冲/分,压力得在450~600公斤/厘米~2,而双泵最大排量须为1.6米~3/分(3(1/2)″柱塞)、2.12米~3/分(4″柱塞)或2.6米~3/分(4(1/2)″柱塞)。 相似文献
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<正> 随着我国石油工业的发展,深井钻机日益增加,钻机气路系统对压缩空气的压力要求也从6~9公斤/厘米~2提高到9~11公斤/厘米~2,因而急需一种排气压力为8~12公斤/厘米~2,排气量在6米~3/分左右的空气压缩机与之配套。但在我国压风机系列中,这种压力等级的压 相似文献
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<正> 单机气举或双机并联气举与水泥车混排作业,是目前国内各油田广泛采用的试油工艺之一。由于油井深度越来越深,气举作业中要求空气压缩机的压力和排量也应相应增大。就我局各油田来说,空气压缩机压力已由60公斤/厘米~2上升到150~250公斤/厘米~2。为了满足高压力、大排量的要求,由单机气举改为双机气举。但是,在作业过程中,高压空气压缩机有 相似文献
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<正> 在近期以来的国内外石油和天然气钻井中,钻井泵的工作压力有明显地提高。在我国,钻井泵泵压已由原来50~100公斤/厘米~2提高到100~200公斤/厘米~2;在国外,喷射钻井比较普遍,钻井泵泵压多在200公斤/厘米~2以上。在泵的设计方面,大功率、高压力的钻井泵 相似文献
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在重整流程中采用一种简便易行的办法提高氢纯度,即将低压分离罐的氢气与重整生成油在较高压力下再次接触,气液重新达到平衡,分离出的氢气纯度要比原来高.计算表明,低压分离罐压力13公斤/厘米~2时,高压分离罐压力如为l9、25、35和60公斤/厘米~2,则氢纯度相应提高1.6、2.5、4.0和7.0个单位.如提高的压力就是压缩机出口压力,则增加的设备投资1个月即可回收;如压力提高到60公斤/厘米~2,则增加的设备投资8个月即可回收. 相似文献
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AC—400B型水泥车柱塞泵的阀盖,结构复杂,密封不良,常因漏油而被迫中断施工。新疆石油管理局压裂队职工据此作了如图1所示的改进。改进后的阀盖,在350公斤/厘米~2压力下,不刺不漏,而且拆装方便,还节约了大量钢质密封圈材料。考虑到用圆钢整体加工阀 相似文献
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<正> ZG18CrMnSiMoV是我厂参考有关资料,自行配方冶炼而成的用于生产防喷器壳体的材料。防喷器是我厂近几年来的主要产品之一。其工作压力为210公斤/厘米~2或350公斤/厘米~2(试验压力高达420公斤/厘米~2或700公斤/厘米~2),故对铸造质量要求高,不能有裂纹、气孔、夹渣等缺陷。加工后必须进行严格的超声波探伤检查和压力试验。由于防喷器壳体体积大,重达1.8吨,壁厚60~380毫米,铸造应力大,在壳体孔道边缘或转角处容易产生裂纹等铸造缺陷,铸件的成功率很低。我厂曾用结107焊条对裂纹进行补焊, 相似文献
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<正> 一、问题的提出 随着高压喷射钻井技术的发展,提高高压泥浆管汇质量的问题已愈来愈引起人们的关注。经综合分析管汇的机械性能、铸造性能、焊接性能和经济性之后,目前一般认为,350公斤/厘米~2泥浆管汇的材料以采用ZG35Ⅱ为宜。但是,以前生产的350公斤/厘米~2泥浆管汇存在以下两个问题: 1.管汇铸件在强度试压时,若按照我国的国家标准取试验压力为最高工作压力的1.5 相似文献