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研究了二辊斜轧穿孔工艺因素对 GH131合金毛管质量及穿孔作用力的影响。指出轧辊转速是影响毛管质量的主要因素,轧辊转速低,管坯易出现孔腔,转速较高时毛管易出现分层。若将轧辊转速降到出现分层的临界转速以下,增大前进角,选择合理的加热温度和变形量,则可以完全消除 GH131合金的孔腔和分层缺陷。 相似文献
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关于锥形辊穿孔机轧辊转速对毛管分层缺陷影响的讨论 总被引:1,自引:1,他引:0
指出了锥形辊穿孔机也要和桶形辊穿孔机一样,要重视对穿孔机轧辊转速的控制。难变形钢和合金管坯在锥形辊穿孔机上穿孔,毛管的主要质量问题也是分层缺陷;降低轧辊转速是消除毛管分层缺陷的关键;只依靠大辗轧角,不能消除某些合金毛管分层缺陷;通常所说的斜轧穿孔金属扭转变形这种“连续”的不均匀变形,不是毛管分层缺陷产生的原因。 相似文献
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日本住友MetalIndustries,Ltd公司对采用曼内斯曼法生产无缝钢管的穿孔工艺及穿孔装置作了改进,改进后的特点是:采用二辊式穿孔机穿孔,轧辊为倾斜布置的盘式(菌形)辊;轧辊轴线与轧制中心线的夹角δ、轧辊出口锥角θ2和轧辊入口锥角θ1之间的关系是θ2+2°<δ<9°,δ+θ1<12°;毛管直径与管坯直径之比值,不低于1.15。对无缝钢管穿孔工艺与装置的改进@曾适 相似文献
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为分析斜连轧工艺参数对轧制力及荒管尺寸精度的影响,取工艺变参数及范围:顶头前伸量15~28 mm、穿孔段送进角7°~9°、穿孔段孔喉34~35 mm、轧管段轧辊转速182~190 r·min-1,在斜连轧实验机组上对Φ40、Φ42 mm的管坯进行单变量多组实验。结果表明:在实验参数范围内,随顶头前伸量增大,穿孔段轧制力减小,顶头轴向力先减小后增大;随送进角的增大,穿孔段轧制力减小,顶头轴向力微增大;当管坯直径一定时,随孔喉减小,轧制力增大,而当孔喉一定时,随管坯直径增大,轧制力增大。在穿孔段工艺参数一定时,轧管段轧辊速度不同的情况下,若张力轧制时穿孔段及轧管段轧制力均减小,相反若推力轧制时均增大。对斜连轧后荒管的分析结果显示微张力轧制得到的荒管壁厚精度达±0.2 mm,外径精度达±0.35 mm。 相似文献
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高温合金圆坯穿孔时力和变形参数的测定 总被引:1,自引:1,他引:1
φ30mm二辊斜轧穿孔机使用高温合金圆坯穿孔,在不同加热温度、轧辊转速、辊面角和前进角条件下,测定了轧辊入口锥和出口锥轧制力、顶头的轴向力、穿孔时间和坯料扭转变形程度。 相似文献
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改善毛管质量的同时提高穿孔机生产率是钢管生产的主要问题之一。大家知道,毛管的质量和穿孔机的生产率决定了成品管的质量和整个轧管机组的生产率。为了解决这个问题采取了各种途径——特殊的轧辊孔型设计,坯料的强迫送进及加大送进角等。这些途径中,通常认为加大送进角是最合理的。实际上,目前送进角不大于10~11°。从进行穿孔的动力学和运动学条件的观点来看,这么大的送进角可认为是最好的。现在也有这样一种看法:就是认为送进角大于10~12°时,必然使金属相对于轧辊表面的滑移增大、单位能量消耗增加,穿孔过程开始和终了时的条件恶化、工具(轧辊,导板和顶头)的磨损加剧。同时,应当指出,由于多数现有穿孔机结构上的缺点,要送进角调到12°以上实际上是不可能的。莫斯科钢铁合金学院和第一乌拉尔新钢管厂一起在30-102轧管机组的二辊式穿孔 相似文献
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在Φ100mm自动轧管机组上,通过改变穿孔轧辊辊型参数和穿孔顶头尺寸,调整穿孔工艺,实现大角度、低转速穿孔速度制度,以及重新设计厚壁管专用定径孔型等技术措施,成功地开发了汽车轴头用Φ98mm×22mm30Mn2热轧厚壁钢管。该产品各项质量指标符合有关标准要求,目前已投入批量生产。 相似文献
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在自动轧管生产中,因穿孔和轧管节奏不匹配会引起毛管传搁。阐述了毛管传搁时间对轧管顶头使用寿命、荒管表面质量和轧管机作业率的影响。探讨了缩短毛管传搁时间的措施。 相似文献
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中厚壁毛管内皱褶缺陷成因分析及对策 总被引:1,自引:1,他引:0
锥形辊穿孔机在中厚壁毛管穿孔过程中,由于穿孔顶头辗轧段表面失效起皱,致使毛管内壁形成众多纵向平行且类似于裂纹的内皱褶缺陷。结合现场实践,在分析内皱褶缺陷产生原因的基础上,通过采用H13钢顶头、改进穿孔工艺参数、严格控制毛管减径率等措施,消除了穿孔毛管的内皱褶缺陷,为后续的冷加工变形提供了合格的原料管,有效地提高了产品的一次成材率。 相似文献
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根据轧辊和轧件在辗轧区内存在的共轭几何关系提出新的二辊斜轧穿孔顶头设计方法及其推导计算式。介绍了顶头工作段和反锥段设计原则以及设计实例。工业性试验结果表明,新设计的穿孔顶头能显著提高毛管的横向壁厚精度。 相似文献
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无缝钢管斜轧穿孔顶头的应用 总被引:1,自引:1,他引:0
<正> 1.前言二辊斜轧穿孔中,穿孔顶头是重要内变形工具,顶头质量好坏直接影响到毛管的质量、产量和各种消耗。就穿孔顶头参与变形的作用看,由实心管坯变成空心毛管时,内径由零扩展到要求值,这种变形主要靠顶头来完成。高温、高压、强烈摩擦和急冷、急热反复交变等极为恶劣的作用条件,使顶头很快熔化磨损而报废,其比例占70~80%。其中有的顶头鼻部熔化时由于受到挤压,向内孔方向挤出一条长长的金属尾巴;有的鼻 相似文献
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穿孔顶头的高温氧化处理 总被引:2,自引:0,他引:2
本文推荐的穿孔顶头高温氧化退火热处理新工艺,不仅能够改善穿孔毛管的内表面质量,而且可以显著提高穿孔顶头的使用寿命,经试验,采用新工艺穿制长1.5~2m耐蚀钢的效果更好。 相似文献