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从宏观检查、试验室检验、力学计算、断裂力学分析、失效技术分析等方面对一起风扇磨煤机失效事故进行了分析,判定因前盘中存在的制造缺陷在工作应力、焊接应力、启动应力的共同作用下导致磨煤机打击轮失效.建议打击轮应定期进行无损检验及焊后热处理,增加自动保护装置. 相似文献
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基于有限元法,应用ANSYS7.0结构分析软件,对热电厂风扇磨煤机打击轮连接梁进行结构分析,得出连接梁的应力场与整体变形。计算结果表明,与打击轮的前盘、后盘相比,连接梁具有足够的强度储备。 相似文献
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<正>大唐长山热电厂8、9号锅炉为HG670/140-12型燃褐煤锅炉,安装12台FM340-820型风扇磨煤机,单台磨出力41 t/h,打击轮重量19.8 t,风量125 000 m3/h,提升压头2451.6 Pa,转速497 r/min,出口风温120℃,煤粉细度R0.09=45%。在燃用设计霍林河褐煤种时,风扇磨可运行2500~2700 h,在燃用省内煤种时一般在2000 h左右。自1987年投产以来,先经过一段依靠磨来定负荷的时间,即风扇磨煤机经常出故障,振动、润滑油保护动作跳磨等,影响了发电负荷。现介绍多年来对风扇磨的打击轮、磨煤机检修和改造项目及防止风扇磨振动采取的措施。 相似文献
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元宝山发电厂引进的600MW机组锅炉所配S70.45型风扇磨煤机,是我国目前运行中最大的风扇磨煤机。设备投入运行后,冲击板、叶轮前盘等处磨损严重,经常要停磨检修,影响锅炉正常运行。本文分析了造成磨损的原因,并介绍对该磨煤机部分结构进行改造的技术措施及效果。 相似文献
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在锤击式磨煤机中,最容易磨损的零件是击锤。由于击锤的磨损,就常常会增加磨煤机的检修维护时间,增大检修维护费用,而且降低磨煤机的出力。一般击锤材料是用高碳锰钢制成的,其成分为:碳1.04%,锰10.31%,铬0.67%。这种击锤,硬度并不很高,一般为R_c=13~25,因此,耐磨性能较差,一只击锤的耐用寿命通常只有12天左右。如果采用堆焊方法,在击锤的容易磨损部分堆焊 相似文献
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针对国内风扇磨煤机在运行和检修中存在漏粉严重、磨损快等问题,以双辽发电厂2台300 MW机组配套的FM340·1060型风扇磨煤机为例,在结构设计方面提出了相应的改造方案,经综合改造后,运行效果良好,经济效益可观。 相似文献
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大唐湘潭电厂1号炉3号钢球磨煤机运行时发现小齿轮崩齿,为了尽快使磨煤机授入运行,决定对小齿轮进行焊接修复.通过对小齿轮焊接性进行分析,提出采用异种材质的镍基焊条进行焊接修复,并制定了特殊焊接工艺进行现场修复,经检验获得良好效果,对国内其它火电厂解决类似问题具有重要参考价值. 相似文献
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S型风扇磨煤机选型设计计算的评述 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍了S型风扇磨煤机的选型计算方法和S_(02,300)型试验磨煤机的试磨方法及其在风扇磨选型上的应用.根据流动和几何相似原理建立起的S_(02,300)型试验磨煤机的试验系统,通过对扎■诺尔和霍林河褐煤的试验验证,把试磨的有关参数移植到大型磨煤机的选型设计中去,为设计院根据煤种特性合理选择磨煤机和制粉系统提供依据. 相似文献
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MPS磨煤机主要用于锅炉燃烧直吹系统中碾磨烟煤和高水分次烟煤,我国早期燃烧高水分褐煤锅炉的制粉系统均采用磨损较严重的风扇磨煤机。随着高水分褐煤的大量开发和利用,研制了MPS-HP-Ⅱ型中速磨煤机,通过模型试验,得出MPS-HP-Ⅱ型中速磨煤机可磨制收到基水分高达33.7%的褐煤,磨煤机碾磨出力和通风出力均达到设计要求。实际应用证明,MPS-HP-Ⅱ型中速磨煤机分离器分离效率高,可代替风扇磨煤机制粉系统,能提高制粉效率,延长部件寿命和降低电耗。 相似文献
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电机冲压模具经过一段时间使用后会出现遢边、裂纹和崩裂等问题。通过采用适当的焊接材料及焊接工艺,可有效地对冲压模具进行了焊补修复。采用这种方法修复模具,要先对模具损坏性质进行分析,选择合适的底焊和堆焊材料,并采用恰当的工艺方法,可达到省工时、省材料、延长模具寿命的效果。 相似文献
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某中速磨辊式磨煤机正压直吹式冷一次风机系统存在出力不足等问题[1]。因此针对锅炉效率的理论计算以及对制粉系统详细的优化对比试验,着重对磨煤机出力、煤粉细度、风煤比、磨煤机出口温度、制粉系统漏风等影响因素进行了试验分析和论证总结。研究结果表明:负压直吹式漏风率太高不经济,而正压直吹式制粉系统优化后使锅炉效率提高至93.71%。采取相应调整措施后,磨煤机出力显著提高,制粉系统带负荷能力大幅增加。 相似文献