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相似文献
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1.
孤南131低渗透断块油藏改善注水的主要做法及效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
胜利油区孤南131断块是一个比较典型的低渗透断块油藏,自1989年1月投入注水开发以来,由于注水水质不合格,造成该断块注水困难,注水井近地带污染堵塞严重,停注井多,平面、层间矛盾突出,整个断块开发效果变差。在进行充分调研的基础上,通过室内实验和矿场试验,增加注水精细过滤装置改善了注水水质;采用复合解堵、水力割缝等新工艺技术对该断块注水井进行改造,使该断块6口停注井全部恢复注水;采用压裂、补孔等措施对油井进行综合治理,协调了注采关系,完善了注采井网,取得了明显的效果,单元开发形势得到了根本好转。  相似文献   

2.
江苏油田F4断块为低孔特低渗难采储层,平均孔隙度13.1%,平均渗透率3.8×10-3μm2,为防止注水井注水压力高,通过伤害因素分析、开展注入水与地层的配伍研究,筛选粘土稳定剂,确定酸化预处理工艺配方,根据研究结果,提出相应措施,使处理后污水水质达到A级标准,4口注水井投注时采用氟硼酸体系的深部酸化/多级闭合酸压施工工艺,累计注水53220m3,确保了该断块正常注水开发。  相似文献   

3.
在注水开发的低渗透油田 ,如何解决低渗透区块注水井的吸水问题是提高水驱效果的关键环节。俄罗斯”РИТЭК”有限公司研制的一种名为”полисил”的注水井解堵剂在使用过程中取得了明显效果 ,这种解堵剂尤其适用于低渗透油层的注水井。在俄罗斯和中国油田的 15 0多口注水井进行解堵作业 ,原来吸水差或不吸水的地层吸水量显著增加 ,平均吸水量增加 2~ 5倍。俄罗斯某油田 2 0口注水井经解堵处理后 ,吸水量由 0增至数倍。根据所研究油田的的资料计算 ,在俄罗斯某油田五点面积井网注水条件下 ,总井数 10 0口 ,注、采井各 5 0口 ,解堵…  相似文献   

4.
简介了港西三区一断块油藏特征及由2口注水井、5口采油井组成、采出程度31.59%的本源微生物驱油试验区概况、根据本源微生物驱油藏筛选标准,该断块油藏11项参数中,75%的参数处于最佳范围,其余在适用范围。试验前注入水和注水井返排液中微生物的数量,注水井返排液中甲烷代谢速率和硫酸盐还原速率,均明显高于油井产出水中的相应值。通过注水井注入混气营养液,每年5次,每次30天,2004年共注入营养液500 m3和空气1.8×104m3,2005年共注入营养液500 m3,空气7320 m3,产氧化学剂120 kg。根据1口注水井和5口采油井的监测数据,注水井近井地带烃氧化菌、腐生菌、产甲烷菌数量较试验前增加3~4个数量级,硫酸盐还原菌数量减小;油井中产甲烷速率和硫酸盐还原速率增大,未检出H2S产生。油井产出水pH值为6.5~8.0,与原油间界面张力为6~10 mN/m。油井产出气中甲烷含量增加,天然气产量增加。监测井产出原油黏度下降8.5%。5口采油井平均含水由88.4%降至71.3%,日产油量由3.6吨增至7.8吨。截止2006年9月累计增产油3100吨,投入产出比1∶4.4。图2表4参8。  相似文献   

5.
苏北草舍油田泰州组油藏注采结构调整与效果分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
草舍油田泰州组油藏是典型的复杂断块小油藏。自 1 990年投入注水开发以来 ,采用“河道注水 ,边滩采油”的开采方式 ,原油年产量稳中有升 ,已连续 6年产油量稳产在 2× 1 0 4 t以上 ,采油速度达2 %,提高了水驱控制程度和可采储量。研究表明 ,搞好复杂断块小断块油藏的开发 ,关键在于选择合理的注水井网 ,并辅以转注、深抽、补孔和调层等配套措施 ,才能获得较好的开发效果。  相似文献   

6.
具有近疏远调作用的双液法深部调剖剂LF-1   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了封堵中原胡庆油田高压注水井远井地带的高渗层 ,研制了双液法堵剂LF 1。LF 1的A剂为可在水中解离出H 的无机盐溶液 ,B剂为硅酸钠溶液。 10 %A剂溶液对注水井结垢物的溶解率为 9.1%~ 10 .2 % ,加入 0 .2 %缓蚀剂后 85℃下的腐蚀速率降至 0 .10 8mm/a ,缓蚀率 95 %。根据等体积A、B剂溶液生成的沉淀物质量和堆积体积 ,求得A、B剂实用浓度为 10 %、15 %。在此实用浓度下 ,LF 1生成的沉淀物质量和堆积体积远大于对比双液法堵剂 (碳酸钠 /氯化钙、碳酸钠 /硫酸亚铁、硅酸钠 /氯化钙体系 )。注入 10 %A剂溶液 1PV使水泥 /粘土 /氧化钙堵剂封堵的石英砂压实岩心渗透率 (5 .6 7× 10 -3 μm2 )升高 18.2 %。在 85℃下 5支长 6 0mm的岩心注入 1.5PVA剂溶液 /0 .2 5PVB剂溶液 /0 .2 5PVA剂溶液后 ,突破压力为 1.6~ 3.6MPa ,平均 2 .4MPa ,堵水率为 6 6 .8%~76 .2 % ,平均 72 .0 % ,注水 10 0PV后渗透率上升 1.0 7%~ 5 .6 3% ,再在 85℃和注水压力下保持 12 0d后 ,渗透率上升 4 .30 %~ 7.31%。 2 0 0 1年 1~ 9月进行的 18次注水井深部调剖 ,平均处理半径 11.5m ,单井注入剂量 94 8.5m3 ,工艺上完全成功 ,绝大部分对应油井增油减水。给出了 4口注水井封堵前后注水参数的变化。表 8参 1。  相似文献   

7.
曙1-6-12断块属于浊积厚层砂砾岩、中高渗中质稠油油藏,1980年9月开始注水开发,注水开发过程中适时应用早期注水、动态调注、周期注水、水井调剖以及注采井网调整等技术,实现了区块的高效开发.文章重点阐述了不同开发阶段注水技术的研究与应用,分析开发效果,总结成果经验.对同类油藏采用注水开发具有较好的借鉴和指导作用.  相似文献   

8.
针对小断块油藏开采存在的建站注水不经济、注采井网不完善、采收率低等问题,研究应用了同井采注水工艺技术,形成了采上注下的工艺方案,并在南阳新庄油田B167断块配套实施了新的注水工艺。应用情况表明,该区块3口停产井得到重新利用,区块日产油量由4.7t提高到13.4t,升幅达到185%,对应油井液面平均提升156.6m,区块含水质量分数下降17.4%,改善了自然产能低的生产状况。该工艺技术为小断块油藏提供了一种经济、高效的注水开发手段。  相似文献   

9.
渤海K油田主力产层为沙河街组薄互层,1~2.7 m厚度的油层占总油层厚度的90%,采用定向井合采分注开发模式,针对开发初期已暴露出注水井层间、层内干扰较大,约70%注水井达不到配注要求的问题,采用油藏工程方法与数值模拟方法,通过机理模型以及复合油藏模型进行注水井最大注入压力优化研究,使注水井最大注水压力值得到有效提升,K油田注水井最大注水压力由15 MPa提高至25 MPa,且提压后注水井附近地层不会出现破裂,能确保安全生产。目前已在K油田23口注水井按最大注入压力25 MPa实施注水,全油田增加注水量为2 580 m~3/d,能满足油田高效开发需求。这表明,该研究结果对相似油田注水开发具有一定的参考价值。  相似文献   

10.
海南3断块油藏内部断层多,次级断块面积小,部分井区由沉积相变形成封闭而独立的构造单元.储层为中孔、中低渗储层,渗透率级差高,低渗层很难启动,注水驱替难度大.注水井转注一段时间往往出现憋压注不进的现象,不仅影响了油井受效,也加大了注水井的调整难度.利用储层砂岩亲水性,根据亲水介质的自吸排油机理,对憋压长停的注水井进行采油,注水吞吐采油试验取得良好效果,改善了井区开采现状,单井累计增产原油1 800 t以上.注水吞吐试验的成功为改善海南3断块水驱状况提供了新的途径,也同类型中低渗油藏提高最终采收率提供了很好的借鉴.  相似文献   

11.
东濮凹陷濮城油田 6~ 1 0油藏是濮城长轴背斜东翼的一个断层油藏 ,产油层位是 Es中3 亚段 6~ 1 0砂层组 ,储层平均孔隙度为 1 2 .9% ,平均渗透率为 1 .9× 1 0 - 3 μm2 ;孔喉半径小 ,分选差 ,属特低渗储层 ,必须进行压裂改造才能生产。该油藏正式开发前必须进行注水开发先导试验 ,以寻找最佳的井网密度、适宜的注水压力 ;部署井网时要考虑人工裂缝的方位、长度和高度 ,从而提高低渗透油藏的开发效果  相似文献   

12.
1 前言晋 4 5断块位于冀中南部束鹿凹馅的最南端 ,主力层位为第三系沙河街组 ,油层中部深度 32 0 0m ,含油面积3 7km2 ,平均油层厚度 2 5 7m ,地质储量 713× 10 4t。该断块 1983年 11月投入试采 ,1985年 5月开始分三套井网注水 ,目前共有油、水井 10 8口 (其中采油井 6 6口 ,注水井 4 2口 )。在生产中由于套管受膏岩层非均匀载荷挤压影响 ,套管变形严重 ,现已发现套管受挤压变形井72口 ,占总井数的 6 6 7% ,有 2 6口井因套管变形严重而报废。由于套管变形导致井内管柱卡死、分层治理改造措施无法进行 ,已成为晋 4 5断块比较突出的问题 ,…  相似文献   

13.
亲水砂岩油藏注水吞吐开发模式探讨   总被引:4,自引:0,他引:4  
大港油田南部地区的油藏大多为复杂断块油藏,油藏内部断层多.由于断块面积小而封闭、储集层低渗透、原油黏度高而注水驱替难度大.注水井投注一段时间后往往出现憋压注不进的现象,受益油井见不到注水效果。该娄油藏可充分利用其砂岩的亲水性,根据亲水介质的自吸排油机理,对生产井周期性地先注水后采油,进行注水吞吐开发.来提高油藏最终采收率。王官屯油田王261断块(低渗透油藏)和自来屯油田自1914断块(稠油油藏)均为亲水性复杂断块油藏.在先导性试验成功的基础上,实施了以注水、关井、采油为一个周期的注水吞吐开发模式,2个断块吞吐累计增油2.2万t以上。图2表4参10  相似文献   

14.
大王庄油田大古67块是一个深层、特低渗透、断块油藏,平均空气渗透率9.6×10-3μm2,主要含油层系是二叠系石盒子组,从试油至今经历了天然能量开采、注水开发稳产、加密调整增产三个开发阶段.开发上具有油井投产初期产能差异大、天然能量不足产量递减快、储层物性差注水井吸水能力差等特点.经过多年的开发探索总结出应用井网井距优...  相似文献   

15.
新型高压注水工艺管柱及主要配套工具   总被引:2,自引:1,他引:1  
由于某些低渗透油藏和难注水井的注水压力已达 4 0~ 5 0MPa ,采用常规注水工艺已无法完成配注要求。为了满足生产需要 ,研制出一种新型高压注水工艺管柱及配套工具。这种管柱及配套工具具有注水压力高、可洗井、可压井、管柱具有补偿保护功能和特殊情况时能安全丢手等特点 ,而且工艺简单 ,性能可靠。 2 1口井 2 8井次的应用表明 ,该管柱及配套工具均一次应用成功 ,最高注水压力高达 4 9MPa ,注水效果良好。  相似文献   

16.
小集油田注水系统的防腐防垢研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
大港油田采油三厂小集油田已进入油田开发的中后期,油井以电泵生产为主,地层含水高达90%,油井来液温度71℃。该油田有注水井59口,实际开井29口,日注水量5070m3,注入污水温度高达68℃。在正常生产和开发过程中存在以下问题:①注水系统腐蚀严重,现场测得腐蚀率为1·34mm/a,造成注水系统管线漏失严重,平均漏失率高达0·41次/月·km;②注水系统结垢速度快,平均结垢速度为6mm/a,造成注水管线压损加大,水井注水压力低;③水井作业困难,近3年水换作业47口,因管柱腐蚀结垢影响转大修18口,增加了生产成本;④停注水井多达30口,且逐年增加。注入水量逐年…  相似文献   

17.
1 基本概况及油藏产能挖潜方向孤岛油田中一区馆 3- 6单元位于中一区西南部 ,孤岛披复背斜构造顶部。区内构造简单平缓 ,地层倾角 0 5~ 1度左右 ,油藏埋深较浅 ,在 116 0~ 132 4m之间 ,单元含油面积 2 6 8km2 ,地质储量 10 4 7× 10 4t ,平均有效厚度2 3 3m ,属河流相正韵律沉积 ,主要是边缘亚相及漫滩亚相 ,平均孔隙度 30 %~ 32 % ,含油饱和度 6 0 %~ 6 5 % ,平均渗透率 1 0 2 4um2 。Ng3- 6单元于 1971年 10月投产 ,1974年 10月采用井距为 4 0 0m的反七点法注采井网投入注水开发 ,1980年加密调整为井距 2 2 5m反七点法注…  相似文献   

18.
为实现极复杂断块注水开发,提高采收率,在百色盆地雷公油田极复杂断块内进行了注水试验,并取得了成功。针对雷公油田的水质及水敏导致注水压力高的问题,通过在井口安装精细过滤器提高注入水水质、投转注水前注前缘保护液、酸化等措施提高了水井吸水能力,实现了正常压力下稳定注水。在雷公油田极复杂断块内转注雷4-10井与雷3-6井,周围4口油井均取得了增油效果,证明了极复杂断块内是可以进行注水开发的。  相似文献   

19.
复杂小断块水平井整体开发合理井网研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
为了高效开发江苏油田复杂小断块油藏,利用油藏数值模拟技术,结合油藏工程方法,以李堡油田堡1断块为例,深入研究了水平井和直井联合开采时的井网方式,确定堡1断块选择水平井与直井组合开发、注水井在水平井的指尖注水、水平井段长度300m左右、井距225m左右、水平段在油层的中上部、水平段一次性射开等技术政策,并将研究成果运用于堡1断块产能建设,取得了较好的开发效果。所提出的研究方法对于江苏复杂小断块油藏水平井整体开发来说具有十分重要的意义。  相似文献   

20.
注水水质不合格能引起地层的堵塞,使注水井的吸水能力日趋下降,特别是低渗透油层,其下降速度是惊人的。渤南油田属低渗透油田,其平均渗透率51×10~(-3)μm~2,平均孔隙度17.1%,平均孔隙喉道半径1.38μm。注水井吸水能力月递减速率1.65~8.04%,平均3.99%。这样年递减速率将是38.6%,相当于一年减少1/3注水井的注水量。  相似文献   

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