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1概述高炉鼓风机是供给高炉冶炼所需大量空气的专用设备,空气经热风炉加热后送入高炉,使热空气和炉顶装入的焦碳起反应所产生的煤气,必须在鼓风机所提供的风压下才能克服料柱阻力从炉顶排除。因此,在高炉冶炼过程中,鼓风机能否满足高炉正常生产所需要的风量风压是高炉生产的一个重要因素。莱钢炼铁厂4×120m2高炉配备陕西鼓风机厂生产的4台C430-2.25四级离心鼓风机,且1#、2#120m2高炉共同备用一台C400-2.15四级离心鼓风机;3#、4#120m2高炉共同备用一台C400-2.15四级离心鼓风机,6… 相似文献
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高炉入炉原料——烧结矿性能的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为满足大中型高炉强化冶炼的需要,必须保证高炉入炉熟料--烧结矿的粒度及其冶金性能。近几年来,武钢根据高炉大型化和吃精料的方针,铁分提高到56%左右,而入炉熟料--烧结矿在满足高炉物前提下,其冶金性能与其自身的碱度和相组成结构的关系如何,现就近一年来的生产跟踪研究结果进行评述。 相似文献
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六、五高炉分别采用“90%高碱度三烧矿+10%天然块矿+少量硅石”和“75%左右高碱度三烧矿+25%左右低碱度二烧矿”的新炉料结构,经过三个多月的试生产,证明前者在六高炉的使用是成功的,而二烧--五高炉-线的试生产证明二烧能够生产低碱度酸性烧结矿,且能用于高炉生产。提出使用双碱废炉料结构。 相似文献
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新利佩茨克钢铁公司6号高炉是前苏联的一座现代化高炉,该高炉炉容3200m^3,于1978年11月6日开炉,1993年2月13日停炉,第一代炉龄14年4个月,产铁量3828万t,1979年在高炉开炉期发生过炉凉事故。1980-1985年高炉结瘤,冷却设备元件损坯增多,1986年使用含钛炉料护炉,接着进行二级大修。1986-1990年高炉生产稳定顺行,年平均焦比412-415kg/t铁,产量8000t 相似文献
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针对攀钢高炉生产规模不断扩大所造成的烧结-高炉供需紧张的问题,对国内外高炉炉料结构发展趋势、攀钢周边铁精矿资源特点、国内球团厂生产实际情况进行调研分析,并进行了系统的实验室和半工业性球团生产试验。在此基础上,对攀钢生产使用球团矿的必要性和可行性给予了详尽地分析。 相似文献
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本文从影响喷油量的两个主要因素-风口区理论燃烧温度和风口区氧气过剩系数入手,计算了3号高炉的喷油量,并根据柳钢高炉的生产条件,提出了3号高炉的合理喷油量。 相似文献
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高炉冶炼过程中,降硅是一项重大节能增产措施。既可降低高炉焦比和提高产量,也可促使转炉炼钢实行无渣或少渣冶炼,从而降低炼钢成本。本文分析了国内外高炉冶炼低硅生铁的技术现状、硅的还原机理,提出了高炉冶炼低硅生铁的技术措施。 相似文献
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Processing oxidized iron-bearing materials (sludge, ore, concentrate, etc.) by the liquid-phase-reduction (LPR) process created by the Moscow Institute of Steel and Alloys is one of the most promising developments in the production of pig iron outside the blast furnace. The institute Stal'proekt has designed a conventional LPR furnace with a capacity of 300,000 tons of pig iron a year. The cost of building an LPR complex is 80–90 million U.S. dollars (with the unit cost of the pig iron being $280–300/ton). The length of time needed to recoup the capital investment is 3.5 yr for the processing of sludge and about 4.5 yr for the processing of ores and concentrates. Designers have developed an LPR mini-unit (annual capacity 50000–65000 tons of pig iron) which requires a unit capital investment of up to $250/ton pig. The time required to recover this investment is projected to be at most 3.5 yr. 相似文献
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济钢粗颗粒污泥采用一级磨矿+磁选重选工艺提取活性铁粉,由于原料成分波动大,选别一直无法达到预想效果,通过对现有工艺进行分析,改进采用磁选+重选+摇选组合式选别工艺,使粗颗粒污泥选别活性铁粉达到了设计要求,得到了活性铁粉品位88%以上、全铁92%以上的活性铁粉,并实现了产线的连续稳定运行。 相似文献
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为了消除铁水罐底铁对生铁质量的影响 ,张钢制定了定炉定罐制度 ,每只高炉铁水由固定罐装运 ,从而保证了生铁质量 ,提高了工作效率 ,有效地指导高炉顺产 ,品种铁炼出率提高 5 .2 % ,取得了显著效益。 相似文献
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从赤泥中联合提取铁和氧化铝试验 总被引:1,自引:0,他引:1
赤泥是从铝土矿中浸出氧化铝后产生的固态废渣,含有一定量的铁、氧化铝以及其他有价金属元素。为了综合回收赤泥中铁和氧化铝,开发了赤泥配碳制备成含碳球团,含碳球团直接还原-熔分生产金属铁,熔渣自粉化浸出氧化铝的方法。试验研究了不同工艺参数对赤泥中铁和氧化铝提取结果的影响,得到的最佳工艺条件为:碳氧比为1.8,还原温度为1 250 ℃,还原时间为60 min,熔分温度为1 500 ℃,熔分时间为20 min,熔渣冷却速度小于20 ℃/min,钙铝比为1.6。在最佳工艺参数下,得到的生铁磷、硫质量分数分别为0.047%和0.017%,熔渣中[w(FeO)]为1.26%,熔渣自粉化完全,自粉化渣中Al2O3浸出率可以达到86.65%。 相似文献