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CQ19210红岩10吨重型汽车离合器原属进口配件,价高、供货周期长、维修困难。为了满足国内用户的需求,我厂对CQ19210汽车用离合器总成进行了国产化研制。该产品中间压板要求较高,属生产难度大的圆板类铸件,我厂经过试制后取得了成功,现将其铸造工艺简述于下。1.原底注式铸造工艺的缺点 相似文献
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关润浩 《机械工人(热加工)》1992,(4):11-12
球磨机普遍应用于粉碎矿石、石料等。它由一个大圆筒组成,内部分成几个隔仓,隔仓是由许多带长圆孔的篦子板(如图所示)分隔而成。目前加工矿石粉,生产水泥等都需球磨机,而篦子板属易损件。现介绍高锰钢材质的篦子板的生产工艺。 相似文献
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李邦璜 《机械工人(热加工)》1989,(6):16-19
据调查,目前,磨球铸造工艺普遍存在着的问题是磨球缩孔、气孔多,废品达20%以上。而且,磨球破碎严重,一般为5%,有时达10%。造成磨球产生缩孔、气孔的原因是多方面的,证铸造工艺不合理是其主要原因,如砂型铸造工艺普遍存在着补缩不足,金属型铸造工艺透气性差,凝固程序不 相似文献
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赖华清 《机械工人(热加工)》1998,(5):2-2
某铸造分厂年产铸件近500t,生产有近20个品种,出口日、美等国。经前几年的生产实践,发现外贸铸件存在一些问题,如缩孔、缩松、砂眼及渣眼等等。其中仅缩孔废品率就曾高达15%。本文以管件为例,分析其主要缺陷——缩孔产生的原因,针对工厂实际情况,对原工艺进行修改,使废品率大幅度下降。 1.原铸造工艺简介 (1)铸件结构分析 管件材质为HT200,在垂直分型无箱射压造型线上生产。铸件形状较为简单,由于使用时要受到一定的水压作用,所以铸造要求无缩孔、缩松及裂纹等影响使用的铸造缺陷。铸件大部分壁厚为6mm,属薄壁铸件,且壁厚较为均匀,外形最大尺寸为215mm×110mm×247mm,铸件内腔由壳芯形 相似文献
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王文哲 《机械工人(热加工)》2006,(2):70-70,73
我公司为机床主机铸造厂,随着铸件产量的不断增加,特别是一些干型铸件增加,使原有三座烘干窑已不能满足生产要求,为了满足品种和产量要求,在保证质量的前提下,对一些零件如压板的铸造工艺进行了重新设计。 相似文献
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本文通过生产水盒铸件对纯铜的熔炼过程进行研究。整个流程采用木炭覆盖,磷铜预脱氧、金属镁终脱氧的方式进行熔炼及其过程控制,总结出了常压、常态下熔炼纯铜,以及生产导电纯铜水盒铸件的工艺方法。 相似文献
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减速器壳体铸造工艺改进 总被引:1,自引:0,他引:1
洪富根 《机械工人(热加工)》1991,(5):8-9
EQ140汽车后拆减速器壳体是我厂主要产品。该件法兰处最大直径426mm,总高度237mm,壁厚8mm,净重35.25kg,属结构复杂的薄壁件,材质为KT350-10。 一、厚铸造工艺方案 开始生产时,铸件浇注系统的形式如图1所示,铁水从直浇口6流经横浇口7、 相似文献
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刘智峰 《机械工人(热加工)》2014,(21):86-86
针对主体铸造成品率低、铸件易产生缩孔缺陷等问题,对原工艺进行改进,包括分型面、浇注系统及凝固方式等。改进后的工艺方案,有效防止了铸件缩孔缺陷,产品质量稳定。 相似文献
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陈志勤 《机械工人(热加工)》1994,(6)
YJ14—8—16浆糊桶是卷烟机上用的一种受压容器,要求铸件加工后不得有气孔、夹渣等铸造缺陷。我们开始采用图1所示工艺生产时,铸件经加工后有气孔,废品率高达80%。研究分析认为,主要原因 相似文献
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张惠显 《机械工人(热加工)》1998,(6)
制动毂是我厂主导产品的常用配件,材质为灰铸铁,造型工艺如图所示。造型所用型砂、芯砂都是普通粘上砂,铸件外轮廓尺寸为φ275mm×100mm。在加工过程中,发现毛坯中心部位距顶部约10mm处容易出现气孔。我们曾在顶部加冒口,但这样增加了该部位的热节,造成铸件内部组织晶粒粗大,有时还有缩孔出现,因此取消了冒口。 相似文献
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变速箱体为我厂ZL50装载机、TL210轮式推土机的重点零件,系灰铸铁件。该铸件形状复杂,轮廓尺寸较大(670mm×966mm×264mm),重390kg,主要壁厚39mm。考虑到外形内腔均比较复杂,质量不易保证。因此对其原工艺进行了改进, 相似文献
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王广达 《机械工人(热加工)》1987,(11)
图1、2为YA 32-500四柱万能液压机上的导向套、导套,材质均为HT200,技术要求为不得有气孔、砂眼、渣眼等铸造缺陷,主要工作面的表面粗糙度要求较低。这两个铸件形状相似,均为导套类。开始,根据这两个铸件的技术要求和具有形状相似的特点,我们都采用干型、顶注、环形顶冒口的铸造工艺,浇注温度为1310~1330℃,但效果却大不相同。导套废品率仅为4.5%,而导向套废品率却达57%。 相似文献
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王德福 《机械工人(热加工)》1983,(7)
我厂从1981年5月试制生产 BC6063牛头刨床,其部件滑忱是关键件。这次在考虑铸造工艺时,接受了插床滑枕生产中出现的尺寸超差、偏皮、错箱、合箱操作困难等缺陷使废品率高达23%的教训,改变了传统的习惯工艺。经一年多的生产实践证明,改进后的工艺具有很多优点: 相似文献
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1.新老工艺方案的对比分析 (1)床头箱体是车床的主要基础件和支承件之一,也是较为典型、比较复杂、技术条件要求较为严格、废品率较高的箱体类铸件。其底部盛油不得渗漏,上部开口为箱口。铸件主要尺寸精度为GB6414-86CT11,个别特殊尺寸精度为GB6414-86CT 9~10。 相似文献
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阎士标 《机械工人(热加工)》2004,(2):44-45
小缸套铸件结构如图1所示,材料为铸铜,牌号为美国C87600。具体成分如下:ωZn=4.0%~7.0%,ωSi=3.5%~5.5%,ωPb≤0.5%,其余为铜。技术要求为:①铸件表面粗糙度为Ra≤6.3μm。②铸件内部不能出现缩孔和缩松,要求能承受5.5MPa的高压。铸件净重量为0.8kg。 相似文献
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我厂生产的液压油缸是板框压滤机主要零件。它的质量好坏直接影响板框压滤机的整机性能和产品的信誉。多年来经过不断的研究和改进,废品率由原来的40%下降为3%。现在生产工艺基本成熟,质量稳定,满足了板框压滤机主机厂生产的要求。现将改进工艺分述如下。一、液压油缸的主要结构和技术要求 1.液压油缸的主要结构油缸的主要结构简图见图1。 相似文献