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相似文献
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1.
金矿氰化浸出助浸剂的研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
介绍了柠檬酸作氰化浸出助浸剂,分别对罗山金矿浮选精矿、鹿尔坝金矿焙砂、鹰嘴山北金矿进行助浸试验的结果。研究结果表明,柠檬酸作为助浸剂可改善氰化浸出环境,提高浸出速度,缩短氰化浸出时间,降低氰化物用量。  相似文献   

2.
金矿氰化浸出强化技术研究   总被引:8,自引:2,他引:6  
本文分析研究了氰化浸出理论,从助浸剂、浸出设备、浸出工艺等方面总结了金矿氰化浸出强化技术的研究现状,提出了金矿氰化浸出强化技术的发展方向。  相似文献   

3.
为提高格尔托金矿矿石中金的回收率,本文通过研究矿石物质组成、矿物结构构造、矿石嵌布粒度、主要矿物的赋存状态及金的载体矿物和分布规律。开展全泥氰化浸出、焙烧除碳-氰化浸出、浮选除碳-碳质焙烧-氰化浸出对比试验。最终确定全泥氰化浸出为最佳工艺流程,金浸出率达88.22%。  相似文献   

4.
在开放体系下充氧对哈德门金矿进行富氧氰化浸出小型试验及工业实践证明,富氧氰化浸出明显地提高黄金氰化浸出速度,浸出时间缩短一半,从而处理能力提高一倍,节省基建投资402.78万元,年利润增加103.6万元,经济效益显著。  相似文献   

5.
含砷难处理金矿的磁场强化氰化浸出试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
含砷金矿是主要难处理金矿类型之一,该类金矿石常规氰化浸出率一般很低。通过在浸出过程中引入磁场进行强化,明显促进了金的浸出。试验结果表明,在相同浸出条件下,磁场强化浸出可比常规氧化浸出提高浸出率33.08个百分点;在减少氰化钠用量及缩短浸出时间的情况下,磁场强化浸出仍可使浸出率提高28.37个百分点。对磁场磁化浸出过程的机理进行了分析。  相似文献   

6.
某金矿采用堆浸工艺,金的浸出率一直较低,改用全泥氰化浸出工艺进行试验,金的浸出率也没有明显的提高。为此,对该矿矿石进行了工艺矿物学研究,查明了影响金浸出的主要因素为雄黄、雌黄等。根据工艺矿物学研究结果,采用原矿先经浮选除去雄黄、雌黄等硫化物,浮选精矿预处理后氰化浸出,浮选尾矿直接氰化浸出的方案进行试验,金的总浸出率达到88.52%,较原矿直接全泥氰化浸出提高25.02个百分点。  相似文献   

7.
某金矿为氧化性金矿,金品位3g/t,含砷0.86%,采用全泥氰化工艺处理得到金回收率为72.53%;采用加入常规氧化剂预处理-氰化浸出工艺得到金回收率最高为74.89%;采用碱浸-氰化浸出工艺最佳条件下,金浸出为81.97%。碱浸-氰化浸出工艺可作为该氧化金矿提金处理工艺。  相似文献   

8.
微波处理难浸微细粒包裹金的试验研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
魏明安  张锐敏 《矿冶》2001,10(1):74-77
利用微波的加热特性 ,通过条件试验确定 ,在 45 0℃用微波处理 5min ,可使某金矿的金精矿氰化浸出率由 74%提高到 90 %以上 ,使现场金精矿氰化渣的氰化浸出率达到86 %以上。试验结果表明 ,微波预处理对于打开黄铁矿包裹金的前景光明  相似文献   

9.
哈德门金矿富氧炭浸提金工艺的研究及应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
罗淑华  陈登文 《有色矿山》2000,29(1):26-29,37
在开放体系下充氧对哈德门金矿进行富氧氰化浸出小型试验及工业实践证明,富氧氰化浸出明显地提高黄金氰化浸出速度,浸出时间缩短一半,从而处理能力提高一倍,节省基建投资402.78万元,年利润增加103.6万元,经济效益显著。  相似文献   

10.
难选冶金矿微波预处理研究   总被引:12,自引:1,他引:12  
研究难选冶金矿固体和矿浆微波预处理过程及微波预处理后氰化浸出效果,并分析微波预处理过程机理。矿样A固体状态下通过微波预处理,金的氰化浸出率达86.50%-89.19%,矿样B矿浆通过微波预处理,金的氰化浸出率达96.69%-97.86%。研究结果表明,微波预处理过程加热快而且均匀,处理时间短、成本低。微波预处理技术为难选冶金矿预处理的有效枝术之一。  相似文献   

11.
印万忠  缪彦 《矿产保护与利用》2019,39(1):118-123, 130
近年来,随着氰化物在金矿石浸出过程中所造成的环保压力急剧加大,越来越多的黄金矿山开始寻找氰化物的替代品。随着选矿技术的不断进步,以代替NaCN为目标的浸金药剂亦在不断推陈出新。从作用机理、特点及应用等方面介绍了传统无氰药剂和新型环保浸出药剂在金矿石浸出工艺中的研究与应用进展。与氰化物浸出效果对比表明,无氰药剂和新型环保浸出剂在黄金提取生产中替代氰化物的趋势越来越明显,并概述了金矿石的新型环保浸出剂未来的发展趋势。  相似文献   

12.
某石英脉型微细粒嵌布低品位金矿石选矿试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了给某石英脉型微细粒嵌布低品位金矿石的开发利用提供依据,根据矿石性质,采用浮选-浮选尾矿氰化浸出-浮选精矿焙烧后氰化浸出工艺流程进行了选矿试验。结果表明:浮选-尾矿氰化浸出可获得金品位为61.88 g/t、砷含量为4.21%、金回收率为77.57%的金精矿和作业金浸出率为75.85%、对原矿金回收率为17.02%的尾矿浸出液,两者的金回收率合计达到94.59%。金精矿经焙烧预处理,焙砂砷含量降到0.38%、金品位提高到88.40 g/t;焙砂氰化浸出的作业金浸出率达93.28%、对原矿金回收率为72.36%,金精矿焙砂和浮选尾矿氰化浸出的综合金回收率为89.38%。  相似文献   

13.
通过对混合电位模型的研究, 提出了铊离子对金氰化溶解只有在辅以阴极强化的条件下才具有显著强化作用的观点。以某硫化物金精矿为对象进行的强化氰化浸出试验表明, 不加入辅助氧化剂时, 铊离子对氰化浸金的强化作用并不显著;加入H2O2作为辅助氧化剂时, 取得了显著提高金浸出率的效果。对于常规氰化浸出48 h 只有54.89 %金浸出率的金精矿, 采用铊离子和H2O2 协同强化时, 经过一段4 h 、二段12 h 总共16 h 的两段浸出, 即可达到92%以上的金浸出率。  相似文献   

14.
缅甸某地原生金矿提金工艺研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对原矿金品位14.9g/t的某地高硫原生金矿,开展了原矿直接氰化浸出、重选—金精矿氰化浸出、重选—金精矿焙烧—氰化浸出和浮选—金精矿氰化浸出等四种提金工艺流程的对比试验。结果表明,原矿直接氰化浸出是合理的提金工艺流程,其金浸出率可达86.85%。  相似文献   

15.
助浸剂在氰化提金中的研究进展   总被引:2,自引:1,他引:1  
刘洋  胡显智  魏志聪 《矿冶》2011,20(2):57-62
综述氰化浸金中助浸剂的类型,主要包括氧化剂、氨类、重金属盐类,分析各类助浸剂的作用机理及应用范围,提出助浸剂的发展方向。  相似文献   

16.
广西某低品位金矿石含金量为1.29 g/t,脉石矿物以石英为主,有色金属铜、铅、锌等及有害元素砷的含量极低。对该矿石进行氰化浸金实验研究,分别考查磨矿细度、溶液pH值、氰化物用量、搅拌转速、浸出时间对金浸出效果的影响;通过单矿物氰化助浸实验,确定多种助浸效果较好的助浸剂,并按同一比例混合,获得了三种新型助浸剂A、B、C;针对广西某低品位金矿石,进行氰化浸出助浸实验。结果表明,矿样细度-0.074 mm 93.27%,溶液pH值为10.5,氰化钾用量为4 kg/t,搅拌转速为1500 r/min,浸出时间为24 h的实验条件下,金的浸出率为92.58%;而氰化钾用量减少至3 kg/t,其余条件不变的情况下,加入新型助浸剂A浸出18 h后,金的浸出率可达93%。新型助浸剂的加入有效地提高了金的浸出率,同时将氰化物的损耗降低了25%,浸出时间缩短了6 h以上。  相似文献   

17.
高锰酸钾对金氰化浸出率的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
范斌 《铀矿冶》2000,19(2):135-137
研究了从难浸金矿中提取金的新工艺。加入KMnO4后,金的浸出率比直接氰化提高了85%。  相似文献   

18.
Refractory gold ores commonly contain free gold, submicroscopic gold, base metal sulphides, pyrite, pyrrhorite, labile sulphides and carbonaceous material. The analysis of gold deportment with the diagnostic leaching technique has opened a research field to gain more insight into the fundamentals of the kinetic behaviour of gold dissolution from refractory ores. Hence, more detailed studies on the kinetics of the reactions that occur during leaching with cyanide are now possible.Previous research work has indicated that the dissolution rate of gold during cyanidation becomes depressed after a certain time with no further increase in the rate. However, a second noticeable increase in the gold dissolution rate has been observed after a leaching time of 5 to 12 hours during some of the cyanidations, following the destruction of a mineral with the diagnostic leaching technique. If such a second increase in dissolution rate does not occur, the re-leaching of the filtered solids with a fresh cyanide solution yields an additional gold extraction of 4 to 8 %.Various experimental results have indicated that a passivative film forms on the surface of some of the liberated gold. The selective destruction of the various minerals with oxidative acid leaches destroys and/or decomposes certain minerals which may form films on the gold surface by precipitation. The chemical composition of these films and precipitates depends on the mineralogy of the sample. These films may be oxides, sulphides, carbonates and cyanide complexes.The complexes can be destroyed, depending on the nature of the film, by interstage dilute acid and/or cyanide washes in an agitated vessel. The destruction of the films exposes the gold surface for cyanidation. Whereas most of the previous studies on the leaching of gold have focused on the whole ore, the emphasis in this study was on the leaching behaviour of gold from various ore constituents. This approach of studying the leaching behaviour of different gold bearing minerals has provided reasons why some ores leach better than others.  相似文献   

19.
对川西某金矿的矿石特征进行了研究,在此基础上进行了全泥氰化试验和单一浮选试验。全泥氰化浸渣金品位为0.46 g/t,浸出率为87.5%,另外矿石中金属硫化物较多,且金的粒度细小,有碍于氰化的砷矿物含量较高,不利于金矿物的提取。相对而言,单一浮选工艺流程更适合该金矿床,原矿金品位为3.86 g/t,经过一次粗选、两次精选、两次扫选,获得的精矿金品位为65 g/t,金回收率91.7%。  相似文献   

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