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我厂在试生产和正常生产过程中,抓住几个影响产品质量和生产成本的技术关键,进行了及时的改进,并取得了明显的经济效益。其中采取的主要技术措施是将蒸煮球下倒料改为喷放放锅。采用喷放的主要优点是:(1)简化工艺,便于操作,降低劳动强度;(2)缩短周期,提高制浆能力,节省 相似文献
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在高细煤粉立式磨粉磨技术的研究及装备开发的成果基础上,借鉴HRM型立式磨在非矿行业中超细粉磨的成功经验,针对立式磨粉磨低挥发分无烟煤,煤粉细度要求达到R0.08≤1%,甚至小于0.5%的终级目标,提出的一个完整的可实施的技术方案。主要围绕高细煤粉立式磨实现煤粉细度R0.08≤1%所需要解决的技术难点:振动、选粉和磨损来展开,彻底解决立式磨粉磨低挥发分无烟煤的技术难题。立式磨系统投资总额虽然比球磨机高20%左右,但是依靠立式磨的节电效益,2年就可以收回投资的高出部分。 相似文献
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振动磨粉磨方式对掺粉煤灰水泥性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
在水泥中分别掺入原灰和磨细粉煤灰,利用振动磨,进行混合粉磨和单独粉磨5min、10min和20min,对比混合粉磨和单独粉磨对水泥细度、凝结时间和净浆抗压强度的影响。结果表明:粉煤灰在混合粉磨中起粉磨介质的作用,使得经混合粉磨的水泥细度比进行单独粉磨的水泥要大,从而混合粉磨比单独粉磨的水泥凝结时间缩短,抗压强度提高。 相似文献
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自1906年以来.莱歇公司一直致力于开发和提高新的粉磨技术,其目的是为水泥工业提供最佳的粉磨装备系统。粉磨技术发展史上最重要的里程碑是1961年总设计师Peter Gauer开发的莱歇磨液压气动弹力系统的使用,该系统克服了普通弹力加载系统无缓冲量的缺点。之后便很快进入市场。得到了许多辊式立磨制造商的认可和采用。 相似文献
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1大型化发展
2002年沈重为铜陵5000t/d生产线配套设计制造出MLS4531生料立磨,生产能力达360~400t/d。该磨为我国自行建造5000t/d大型水泥厂设备国产化率达到96%奠定了物质基础。随后,各大设计院亦加快了5000t/d生料立式磨的研究开发。 相似文献
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1引言
在6000t/d以下的水泥(熟料)新型干法生产线中,基本上是一台原料立磨配一条回转窑的形式,因此,原料立磨的运转率、台时产量、能耗等参数,对生产工序的正常运行和经济成本影响越来越大,探讨如何在低能耗下获得高产量是企业努力的方向.本文以ATOX-50型原料立磨为例,介绍有关改善原料立磨磨况,提高台时产量的技术措施,供同行交流参考. 相似文献
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如何降低能源消耗,节约生产成本是水泥生产企业长期研究的主要内容。科学管理、优化操作虽然可以取得很好的效果,但不能从根本上解决问题。根据我公司的生产经验,要达到节能降耗、降低成本的目的,还必须从源头——设计工作做起。在设计阶段,设备合理选型、优化生产工艺对各项技 相似文献
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Neuss公司为了指导用莱歇立式磨取代传统闭路球磨系统粉磨水泥的可行性研究工作,进行了用莱歇立磨粉磨不同品种水泥半工业性试验研究。 试验针对波特兰水泥、波特兰粉煤灰水泥,波特兰火山灰水泥这三个品种的水泥,分别在工厂中取出用传统闭路球磨粉膳工艺在一定生产期间生产的三种样品,同时收集这三种水泥样品的原料样品(如熟料、石膏、石灰石、粉煤灰、火山灰等)。送至在德国Nuess的莱歇研究开发中心,用LM3.6型莱歇立式磨,按工厂条件下相同的比例配比各组分(见表1),并以比表面积设定点为粉磨目标进行粉磨。 试验产品再送至工厂与用闭路球磨工艺粉磨的水泥一起按欧州标准(EN196)进行测试,结果见表2。 相似文献
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Holcim水泥公司在1998年起使用立磨粉磨矿渣和熟料,验证了立磨具有多样适应性和经济性(包括投资、电和热的能源价格、磨损消耗和维修费用以及可迅速达产达标的可靠性等方面的综合评判)等优点。现将该公司的主要经验简述如下: 相似文献