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采用膨胀污泥床-生物接触氧化作为前处理工艺处理花生四烯酸生产废水。EGSB反应器进水容积负荷约为6.55kg[COD]/(m3·d),混合液升流速度为6m/h,pH值为6.3~7.3,处理工艺对COD、NH3-N和磷的去除效果较好,EGSB反应器出水COD、NH3-N、色度和磷的去除率分别达到69%、55%、48%和65%,前处理工艺的COD、NH3-N、色度和磷的平均去除率分别为94%、73%、63%和72%,再经过絮凝、气浮和过滤工艺处理之后,出水各项指标均能达到了设计排放标准。运行数据表明温度对EGSB反应器的污染物去除效果影响较大,但对接触氧化池去除COD的影响不大。 相似文献
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江西某纺织企业采用初沉+水解酸化+CASS+混凝沉淀吸附+过滤组合工艺处理纺织工业印染废水,处理水量为8 000 m3/d。调试运行结果表明,当进水COD、BOD5、SS分别为2 000、450、300 mg/L,色度为800倍时,出水COD、BOD5、SS分别为54、10、30 mg/L,色度为30倍,平均COD、BOD5、SS和色度去除率分别为97.3%、97.8%、90.0%和96.3%,出水水质稳定,达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287—2012)中新建企业水污染物排放限值的要求。 相似文献
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采用河砂、煤渣为基质构建了2组表流芦苇人工湿地,研究了第2年湿地对高污染河流污水的净化效果、规律和影响因素。结果表明,在进水负荷为0.1 m/d连续运行1 a的条件下,河砂湿地和煤渣湿地对COD、BOD5、TN、NH4+-N、TP、SS的平均去除率分别为77.24%、90.16%、44.99%、41.20%、51.12%、91.80%和77.23%、89.59%、36.19%、25.35%、45.79%、90.11%,2者对COD、BOD5、SS去除效果差异不明显,河砂湿地对氮磷污染物的去除效果均明显高于煤渣湿地。沿湿地流向方向COD、BOD5和TP、NH4+-N、TN含量下降速度逐渐减少,而SS含量在前1/4处已减少85%,随着进水污染负荷的增大,煤渣湿地受负荷的影响显著于河砂湿地。 相似文献
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佛山市某印染企业废水产生量约为2 000 m3/d,采用HA-MBR-臭氧的处理工艺。运行结果表明,HA段对废水色度、COD去除率分别为54%~65%、48%~58%;MBR段对废水COD、色度和氨氮的去除分为2个不同阶段,16~45 d为Ⅰ阶段,46~70 d为Ⅱ阶段,相对于Ⅰ阶段,Ⅱ阶段的COD、色度和氨氮去除率明显上升,至此阶段,COD、色度和氨氮去除率分别达到94%~98%、78%~84%和88%~92%;臭氧对废水色度和COD去除率分别为58%~78.1%和25%~46%,出水色度为27~43倍。出水水质满足相关排放标准和回用水水质要求。直接运行成本为4.03元/m3。 相似文献
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研究了Fenton法和超临界水氧化法(SCWO)处理垃圾渗滤液的效果,并将Fenton法作为预处理方法和深度处理方法分别与SCWO联用处理垃圾渗滤液,探索其对提高渗滤液中主要污染物COD、NH3-N、色度的去除效果。结果表明,Fenton法作为预处理方法和深度处理方法分别与SCWO联用,2种联合方式均能显著提高各污染物的去除率。但Fenton法作为预处理方法效果优于作为深度处理方法,2者联用,在Fenton法适宜p H为4、n(H2O2):n(Fe2+)=4:1、反应时间2 h,SCWO适宜温度440℃、压力26 MPa、过氧量K=3.0时,COD、NH3-N和色度去除率分别可达到95.8%、71%和99.5%,对NH3-N的去除效果比单一的SCWO显著提高。Fenton法联合SCWO处理垃圾渗滤液比单一采用SCWO运行成本可节约15%~20%。 相似文献
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考察了不同布水条件下蚯蚓生态滤池对生活污水中COD、NH3-N、TN和TP的去除效果。结果表明,各布水方式下COD、NH3-N、TN和TP均有较高的去除,总出水去除率分别为84.1%~94.1%、94.2%~98.3%、70.3%~84.1%和96.9%~98.6%,土壤是污染物去除的主要介质层,尤其是上层土壤(0~25 cm)作用明显,经上反应层后COD、NH3-N、TN和TP去除率已达82.3%~93.1%、86.2%~88.9%、72.2%~79.0%和63.2%~68.2%,后续黄沙层对NH3-N和TP有一定去除效果,碎青石层对有机物和营养物去除基本无作用。研究还发现土壤下层二次布水方式下总出水中COD和TN去除率显著高于其它布水方式,与传统布水方式相比,下层土壤二次布水总出水COD和TN平均去除率分别提高了7.3和5.7个百分点;布水方式对NH3-N和TP去除无显著影响。 相似文献
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针对承接垃圾渗滤液给城市污水处理厂的正常运行可能带来的风险,采用新型吹脱法进行垃圾渗滤液预处理,联合城市污水处理厂进行研究。结果表明,p H=10和反应时间3 h组合条件为经济性优化工况条件,Na OH消耗对应去除的NH3-N量为90 g/kg,在其工况下的NH3-N和COD去除率分别为40%~60%和35%~55%。未预处理垃圾渗滤液混入该污水厂的体积比控制在0.3%以内;经过预处理后混入体积比从0.37%提升至0.54%,出水水质均未受到影响,预处理至少可提高污水厂承接垃圾渗滤液量的80%。 相似文献
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粉煤灰复合滤料曝气生物滤池处理污水试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用粉煤灰复合滤料曝气生物滤池(BAF)装置处理污水,研究了气水体积比、水力负荷、进水污染物负荷对COD和NH3-N去除效果的影响。结果表明,在进水COD和NH3-N的质量浓度分别为200mg/L和25mg/L时,适宜的气水体积比为10:1,COD和NH3-N的去除率能够分别达到77.93%和84.78%;适宜的水力负荷为1.01 m3/(m.2h),COD和NH3-N的去除率能够分别达到87.88%和90.01%。反应器具有较强的抗污染物冲击负荷的能力,有机负荷在1.03~3.68kg/(m.3d)时,COD去除率均保持在75%以上;当氨氮负荷在0.22~0.44kg/(m.3d)化时,NH3-N去除率均保持在85%以上。 相似文献
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采用电化学氧化法去除垃圾渗滤液中的COD和NH3-N,阳极为掺硼金刚石(BDD)薄膜电极,阴极为AISI201不锈钢,考察了对垃圾渗滤液中COD、NH3-N去除率和能耗的影响因素。结果表明,电流密度、稀释比是影响电化学氧化过程的主要因素,初始pH和极板间距对污染物去除率的影响较小。在稀释体积比1:2,电流密度75mA/cm2,不调节pH,极板间距为10 mm的最优工况条件时,COD、NH3-N的质量浓度变化分别满足线性方程COD/(mg·L-1)=1 675-3.1t/min和ρ(NH3-N)/(mg·L-1)=1 296-2.5t/min,对应线性相关系数分别为0.992、0.996。电化学氧化9 h后,COD、NH3-N去除率分别为99.13%、99.95%,能耗为88.61 kWh/m3。 相似文献
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垃圾渗滤液是一种含高盐和腐殖酸的复杂有机废水,经过传统生物处理后,COD、NH3-N、SS和UV254等物质的含量依然很高。分别采用混凝剂Al Cl3、PFS和Ti Cl4对垃圾渗滤液处理厂生化单元出水进行混凝处理。结果表明,PFS对COD有较好的去除效果,当投加量为8 g/L,p H=6,PAM=5 mg/L时,COD的去除率为71.94%;Ti Cl4则对NH3-N、SS和UV254有较好的去除效果,当投加量为4 g/L,p H=7,PAM=5 mg/L时,去除率分别为66.78%,80.69%和87.66%。 相似文献
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采用曝气生物滤池工艺对燕化公司西区污水处理场的二级出水进行了处理,研究了进水NH3-N浓度、COD浓度、m(COD):m(NH3-N)、碱度及气水比对NH3-N去除效果的影响。试验结果表明,当进水NH3-N质量浓度小于30mg/L时,曝气生物滤池对NH3-N具有良好的去除作用,平均NH3-N去除率达到90.4%,出水NH3-N质量浓度可降至1mg/L以下。NH3-N去除率随进水m(COD):m(NH3-N)的增加而降低;当进水m(COD):m(NH3-N)小于2.0时,NH3-N去除率达到90%以上。在进水碱度约为290mg/L和气水比为3:1的工艺条件下运行,系统可获得较高的NH3-N去除率。 相似文献
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酵母菌生物膜系统对印染废水的中试处理研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用实验室筛选的高效混合酵母菌菌群构建了小型中试酵母菌生物膜反应系统.该反应系统与水解酸化和炉渣过滤装置进行工艺组合后,在现场实际废水条件下连续运行116 d,在进水COD为330~1875 ms/L、色度为100~500倍、SS为110~728 mg/L的情况下,不需要添加额外碳源,出水COD为100~155 mg/L、色度为20~40倍、SS为26~92 mg/L,COD、色度、SS去除率最高分别达到91.2%、95.0%、96.4%,实现废水达标排放,与传统印染废水处理工艺相比,节约处理成本约1.09元/t. 相似文献
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缺氧生物滤池预处理垃圾渗滤液的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
在垃圾渗滤液处理中,对缺氧生物滤池预处理垃圾渗滤液进行了试验研究,结果表明:缺氧生物滤池不仅具有很好的消泡、脱吸CO2和H2S的作用,而且对渗滤液中的COD和NH3-N具有一定的去除作用。研究认为,当水力负荷在12m3/(m2·d)以下,有机负荷(以COD计)不超过12.7kg/(m3·d)时,COD预去除率可达到40%以上。 相似文献