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相似文献
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1.
方鹏  黄拥军 《四川水泥》2013,(3):112-113
0前言山东鲁碧建材公司现有一台Φ3.5×13m磨机,台时产量为70~80t/h,比表面积350m~2/kg。磨机台时产量低,粉磨电耗高,混合材的掺量比较少,水泥的成本比较高。后公司委托江苏兴诚公司对该粉磨工艺线进行XCM复合式磨内选粉专利技术改造,提高磨机单机产量、降低粉磨电耗、多掺混合材,从而降低水泥成本。对公司整个磨机系统进行分析研究认为:公司管磨机本身的粉  相似文献   

2.
枣庄中联水泥有限公司一线水泥磨由两台Φ4.0 m×13 m管磨组成,没有辊压机,是单闭路水泥操作系统,在长时间运行过程中,受研磨球体损坏因素影响,磨内内环篦板篦缝容易堵塞,造成磨内通风不畅,成品通过性和流动性差,影响磨机台时产量及电耗,且易出现过粉磨现象,造成磨机频繁停机。为不影响生产,需要人员频繁进磨对内环篦板篦缝进行清理,增加了工人劳动量,不利于提高劳动效率。且磨内通风差,空气流量小,存在安全隐患。  相似文献   

3.
三明三水泥有限公司现有6台Ф2.2水泥磨,设计年产水泥60万t,其主要产品为“三三”牌32.5R、42.5R等级普通硅酸盐水泥和矿渣水泥,原公司采用熟料、矿渣和石膏进行混合配料粉磨。近年来,熟料和电力价格上涨使水泥制造成本升高。因此,如何在保证质量的前提下,提高磨机台时产量和多掺混合材就成为急待解决的攻关课题。通过论证和反复试验,认识到熟料与矿渣两者的易磨性存在差异,混合粉磨时,两者细度难以兼顾,不是影响磨机的台时产量,就是无法激发矿渣的潜在活性,所以决定对水泥粉磨工段进行技术改造,采用熟料、矿渣分别粉磨方案。达到磨机台时产量和混合材掺入量的突破,获得了令人满意的经济效益。  相似文献   

4.
0前言 我公司有湿法回转窑生产线两条,机械立窑生产线两条,配置有Φ2.2×5.5m、Φ2.2×6.5m闭路生料磨机各1台、Φ2.2×6.5m、Φ2.2×7.5m闭路水泥磨机各1台、Φ2.2 ×11m、Φ2.0×11m、Φ2.4×13m开流水泥磨机各1台、Φ2.2×13m湿法生料磨机2台、Φ2.2×4.4m风扫式煤磨2台等12台磨机,虽然都是小型磨机,但对于球磨机粉磨的一般规律仍有研究的价值.笔者从事水泥生产工艺管理二十多年,就如何提高磨机粉磨效率、提高磨机台时产量,曾在以上各类规格的球磨机上做过大量的探索和实践,针对研磨体的级配、装载量、运动状态等对球磨机粉磨效率的影响及提高磨机产量的途径和措施有一些体会和认识,现简单归纳与同行们商榷.  相似文献   

5.
袁耀玉 《水泥》1997,(12):6-8
众所周知,水泥比表面积对水泥强度及水泥磨台时产量影响较大,在合适的范围内水泥比表面积越高,强度也越高,但比表面积控制得越高,水泥磨台时产量越低。因此,如何从技术经济的角度,在保证水泥质量的前提下,合理地控制水泥比表面积,对提高水泥磨产量,提高经济效益,显得十分重要。本文通过在3.0m×11m一级闭路水泥磨上进行跟踪性生产试验,并结合自己多年来的磨机管理经验,对此进行了初步的探讨,供同行们参考。1试验系统磨机及配套设备规格、型号见表1。表1磨机及配套设备规格、型号2试验方法(1)控制出磨水泥比表面积分别为290…  相似文献   

6.
金巧平 《水泥》2007,(3):34-36
我厂第一条生产线生产42.5R水泥,水泥磨为2台带辊压机的Φ3.0m×11m的开流磨,一直存在着混合材掺加量低、生产成本高的问题。与浙大教授探讨后,认为我厂42.5R出磨水泥筛余偏大,可通过降低水泥筛余来提高混合材掺量、使用助磨剂来提高磨机台时产量,从而降低生产成本。  相似文献   

7.
楼美善  李友芳 《水泥》2013,(12):47-48
我公司有三台Φ3.2m×13m边缘传动水泥磨机,轴瓦通过GDY-25稀油站,用N320号中极压齿轮油进行润滑。投产初期,采用开流磨工艺,未带辊压机系统,产量50t/h左右,水泥出磨温度90℃,出磨风温85℃,磨尾轴瓦温度基本保证在55℃以下。运行两年后,2号和3号磨机加装了辊压机系统,台时产量增加到75t/h,水泥出磨温度110℃,出磨风温95℃。磨机经常发生磨尾轴瓦温度高(超过65℃)跳停,尤其是夏季气温高磨机连续运行时,当轴瓦温度设定为70℃时还有跳停发生,严重影响了磨机的生产。  相似文献   

8.
我公司是1995年投产的720t/d熟料生产线。共计4台钢丝蝇芯胶带提升机。其中生料粉磨系统中的出磨提升机是一台D700胶带提升机。在这几年的生产过程中3m×48m回转窑的产量不断提高,从720t/d提高到1200t/d以上。生料磨机的产量也随之逐步提高到88.5t/h,远远超过了设计产量。辅机能力不足的问题制约了产量的进一步提高。出磨D700带式提升机为适应磨机的提产,以往长时间超负荷运转曾出现过皮带断裂、磨损跑偏、不能调整超额定电流运转等故障,严重影响了磨机的正常运转。为此我们对提升机运转中出现的问题进行了改造,取得了较好的效果。1技术…  相似文献   

9.
正0前言江山南方水泥有限公司现有两条熟料生产线和6台水泥磨,年生产熟料240万t,年生产水泥450万t。其中两台Φ4.2m×13m水泥磨(~#1、~#2水泥磨)配套Φ160-140辊压机双圈流粉磨系统于2009年建成投产。投入运行的前三年,两台磨机台时产量一直偏低,电耗高。2012年3月开始,围绕降低两台Φ4.2m×13m水泥磨工序电耗进行改造,经过近3年的持续改善,水泥磨台时产量有了较大幅度的提升,电耗  相似文献   

10.
CD-88水泥分散剂在我厂水泥磨的试验   总被引:1,自引:1,他引:0  
为改善水泥粉磨条件,减弱包球糊磨现象,减少粉磨过程的静电吸附现象,提高粉磨效率,努力提高磨机台时产量和水泥强度。我们在2000t/d生产线水泥粉磨系统试用了洛阳万顺建材公司生产的CD-88水泥分散剂,效果明显,在质量指标稳定的基础上台时产量明显提高。现将有关情况作一简单介绍。  相似文献   

11.
我公司有1台Φ3m×11m筛分磨,一仓长2.75m,二仓长2.00m,三仓长5.50m。在生产过程中发现不同的熟料对筛分磨产量影响很大,最高时达40t/h,最低仅20t/h。本文根据我公司对不同熟料的特点进行分析,找出规律,采用不同的研磨体级配来消除熟料对磨机产量的影响,以供参考。1熟料的特点我公司有1000t/d窑外分解窑生产线1条和机立窑5台,熟料品种多,优劣程度有一定的波动,根据熟料外观、理化性能及对筛分磨产量的影响程度,可分成4种:A类表示优质回转窑熟料,B类表示较差的回转窑熟料,C和D类分别表示优…  相似文献   

12.
我厂生料制备是由一台φ3.2,x8.5m中卸烘干磨组成的闭路粉磨系统(如图1)。该磨机的设计能力为55t/h,由于工艺设计上不太合理,中卸烘干磨产量只有49t/h,出磨生料合格率也只有30%左右,针对系统存在的问题,制定了综合改造方案,促使磨机产、质量不断提高,现台时产量巳稳定在85t左右,出磨生料合格率70%以上。下面就我们采取的一系列综合技改措施做一介绍。图1改造前系统工艺流程示意图1-石灰石仓2-粘土仓3-铁料仓4-选粉机5-提升机6-一级旋风收尘器7-二级旋风收尘器8-排风机9-电收尘器10-中卸烘干磨1烘干部分的改造中卸烘干原磨…  相似文献   

13.
王国庆  张宝刚 《水泥》2006,(11):12-13
1生产情况简介 我公司拥有2条2500t/d的新型干法生产线.回转窑规格为φ4m×60m,生料磨为φ4.6m×(10+3.5)m中卸烘干磨,台时产量210t/h.因为生料磨台时产量高,2台磨机每正常运转5d,就满库必须停机24h.在生料磨停机期间,熟料KH值一路高升,fCaO合格率非常低,特别是生料磨停机8h后,预热器内物料液相量明显偏高,料子发黏,甚至出现堵预热器的情况.  相似文献   

14.
福建省湖头水泥有限公司(以下简称"我公司")制成车间有2台φ2.2m×6.5m闭路水泥磨,在粉磨以矿渣为主要混合材的P·C32.5级水泥过程中,存在着磨机台时产量和混合材掺量较低的问题.为此,我公司于2008年9月组织进行技改,采用了磨尾添加商品矿渣微粉生产P·C32.5级复合水泥的工艺,取得了较好效果,本文就此作一介绍.  相似文献   

15.
郑波 《水泥工程》2020,33(5):65-66
我公司生料磨由于进磨物料调整,易磨性变差,导致磨机稳定性下降,震动值增加,主电机电流波动增大,磨机产量下降,磨机操作困难,常会出现由于震动超标引起的抬辊操作,影响了磨机的正常生产。  相似文献   

16.
准确地计算生料磨和水泥磨的台时产量,不仅是车间联产计酬的需要,也是企业技术进步和管理水平高低的重要标志。目前,许多中小水泥厂关于磨机产量的计算多有不够详尽之处,致使磨机台时产量的计算产生偏差,为此,本文力图提出一些较为详细的计算方法,供有关人员参考。  相似文献   

17.
由于闭路粉磨系统比开路粉磨系统具有产量高、电耗低、产品细度易于调节等优点。因而水泥厂的粉磨系统中,闭路粉磨被越来越多厂家所采用。但是,由于闭路粉磨的磨尾出料量大,若循环提升机的输送量小就会严重地影响着磨机的台时产量和生产的正常进行。 1.概况 某厂于1994年一季度新建成一条年产8.8万吨普通硅酸盐水泥生产线。生料磨机系φ2.2×6.5m配φ3.m离心式选粉机的闭路磨,磨机产量的设计能力为16t/h。磨尾提升机系HL400深斗型,设计输送能力为  相似文献   

18.
蔡塔 《四川水泥》2004,(3):35-36
近几年随着新技术、新工艺的不断完善,球磨机的台时产量发生了较大的变化,同规格的生料开路磨和闭路磨台时产量相差两倍以上。降低入磨物料粒度,增强磨内通风,对提高磨机的产量、质量起到了很关键的作用。改善磨机通风,许多工厂在这方面都作了较大的努力和探索。在磨头设置鼓风  相似文献   

19.
我公司生料立磨制造厂家为日本宇部兴产机械株式会社,型号为UBE50.4,设计生产能力为390 t/h,2003年引进,2004年6月投入使用。生产过程中发现磨机台时产量偏低,磨内压差偏高约7 300 Pa,回粉物料在锥体内来回循环,有时出现塌料现象,使磨内压差、振动值不稳定,严重制约着磨机台时产量。通过对生料磨选粉机的图纸进行分析,发现选粉机回粉下料溜子与入磨溜子直接的间隙400 mm,间隙太大,增加了磨内物料的无效循环,增大磨内的阻力,影响研磨效率,参照国内同类型立磨生产线,决定对生料磨选粉机回粉下料溜子进行技改。  相似文献   

20.
李锋 《水泥技术》1997,(3):52-52
磨机钢球配得好,可以大大地提高磨机的产。质量,降低能耗,节约材料。本文结合我厂生产情况谈谈磨机钢球的级配问题。1煤磨钠球级配本厂煤磨系统为2.2x4.4m风扫磨。当成品煤粉细度<12%(80μm筛余)时,煤磨设计产量为8t/h.煤磨钢球级配计算如下:研磨体装载量:x4.25x0.28x4.70=18.28(t)式中:Di-磨机有效直径,m;Li-磨机有效长度,m;-磨机填充率,%;-钢球的密度,t/m3。最大球径平均球径确定钢球级配如表1所示。该磨机钢球级配较好,在钢球装载量为90%时,磨机产量达到7t/h2生料磨的钢球生料磨系统为3.2x9m尾卸提升机循…  相似文献   

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