共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
<正> 苏联某汽车拖拉机照明灯具厂,已采用硬质合金拉深模生产。 T8A钢拉深模的工作表面(HRC56~60),耐用度约为制造 60000个零件。其中凹模的工作面上磨损最大,且易粘料,故需修换模具、调整冲床、常使多工位冲床停工。由于拉深过程中,磨损主要是凹模,故将其改为由硬质合金来制作。 相似文献
2.
针对拉深件容易产生的起皱和拉裂缺陷进行分析,为提高板料的抗破裂性,讨论了利用激光毛化技术控制金属的流动,提高板料拉深成形性能.通过不同毛化区域对板料抗破裂性和模具使用寿命的影响进行分析,结合激光毛化表面摩擦磨损性能的试验研究,提出了拉深模激光毛化区域;同时,拉深模应对凸模进行毛化,以提高板料的拉深成形性能;若对凹模进行毛化,虽可提高模具使用寿命,但会降低板料的拉深成形性能.试验结果表明,对凸模进行毛化可增加拉深件危险断面的厚度,提高板料的拉深成形性能. 相似文献
3.
4.
通过具体的实例,不仅阐述了使用激光强化技术解决拉深模具压边圈拉伤问题,而且通过模具材料及热处理的选择,进行激光强化处理,改变模具压边圈传统的制造工艺,并对模具的加工手段、方法、材料的选用等方面进行深入的探讨和研究.本文还阐述了激光强化处理的性能特点.模具采用激光强化技术后在使用寿命、降低废品率方面都有明显效果,数套模具验证结论显示了激光强化技术在模具应用的广泛前景. 相似文献
5.
6.
7.
8.
<正> 制造拉拔零件当前的主要矛盾是拉拔板料时坯料与凹模之间的摩擦。因为这会增加金属中的应力,在半成品工件的表面上会产生擦伤和划痕。根据拉拔件的材料同模具的凹模材料不应该是同样的金属这一原则,我 相似文献
9.
在拉深薄板覆盖件模具中的加工条件苛刻部位,要实现硬化堆焊。固这种硬化堆焊耗时多,而提高了模具成本,並拉长了制模周期。为了改善上述状况,逐步以火焰淬火代替硬化堆焊,GM等公司厂家已广泛采用片状石墨铸铁的火焰淬火铸铁(GM241M)。但对模具的设计更改等进行处理时,不可避免的要进行修补堆焊。过去的片状石墨铸铁却极难进行修补堆焊。本文分析了火焰淬火铸铁要求的各种特性,开发了用于覆盖件拉深模的火焰淬火铸铁,并已实用化。这种铸铁在必要部位可由火焰淬火实现表面硬化,而且不会使修补堆焊性能恶化。 相似文献
11.
13.
14.
15.
分析了抛物形件用凸模拉深过程,用聚氨酯橡胶凸模能简化抛物形件的制造工艺,有郊地防止拉裂,起皱和回弹,给出了软凸模拉深系数和合适的软模硬度。 相似文献
16.
17.
降低模具成本一直是行业内主管生产的领导和工艺员面临的主要问题。根据我们的实践 ,介绍一种降低模具成本的措施。 70年代初 ,数控线切割被引入模具制造业之后 ,在加工厚料冲模时 ,一些单位曾将切割凹模的废料作凸模 ,从而节约了一个冲裁凸模的材料及其加工费用。其工艺特点是利用锥度线切割机功能 ,将落料凹模的小头尺寸加工到设计尺寸 ,使加工凹模的废料即落料凸模的大头符合其设计尺寸。例 :冲制 0 .5mm厚的软钢工件落料模 ,凹模厚度为 2 0mm ,冲裁最小合理间隙 0 .0 4mm(双面 ) ,如图所示。H为钼丝直径加放电间隙 ,设其值为… 相似文献
18.
通过对某家用电器管壳进行工艺分析及详细计算,设计了1副毛坯落料级进模和7副单工序模,主要介绍了拉深工序的模具结构特点及工作过程。实践证明,模具结构合理,加工质量稳定,对同类制件的模具设计有一定参考价值。 相似文献
19.