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我公司1#线5 000 t/d熟料生产线采用Φ4.8 m×74 m回转窑,大齿圈模数为36,大齿圈齿数202,小齿轮齿数23。2016年8月份大齿圈振动情况比较严重,现场间歇性振动较大,小齿轮两侧油污溢出,隐患较大。大齿圈小齿轮轴承座振动测量数据见表1。 相似文献
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为解决回转窑传动大齿圈经常发生的振动现象,对引起振动的具体原因进行了分析,并采取安装调整支架的措施消除振动,使回转窑恢复了平稳运行。 相似文献
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根据回转窑大齿圈结构特点,阐述了回转窑大修中两个半齿圈组装、校正及筒体的安装、找正方法,重要工艺过程中的注意事项,在山东铝业公司#2窑大修中取得了良好效果。 相似文献
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我公司一条日产5 000 t水泥熟料生产线,于2009年9月建成投产。其窑型为Φ4.8 m×720m回转窑,斜度3.5%,为3档支撑窑,传动方式为一台7100kW直流调速电机通过JH800C-SW306-31.5减速机带动开式齿轮幅实现传动。其中大齿轮设计为剖分式结构,两个半齿圈两端通过4条螺栓紧固,并通过12块弹簧板铆接在筒体上带动窑筒体做回转运动。2015年9月大齿圈在6号弹簧板位置出现裂纹,随着运行时间的延长其裂纹长度也不断伸长。当时正值水泥销售旺季,如停窑处理,将造成较大经济损失,但若不进行处理将造成严重的设备事故。 相似文献
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辽宁渤海水泥集团公司(锦西水泥厂)老窑系统有3台回转窑,规格分别为Φ3.0mx60.96m、Φ2.74m×60.96m和Φ3.75m×79.70m.由于设备陈旧老化,大齿圈传动不平稳,振动、磨损加重,毁坏小齿轮,严重影响了回转窑的正常运转.对此问题,我们进行了认真分析,查找原因,提出了解决方法. 相似文献
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水泥回转窑的大齿圈装置采用切向弹簧板连接,弹簧板一端与窑体铆接,一端与大齿圈凸台用铰制螺栓联接,来保证联接的准确性、平稳性和抗冲击性能。但是,由于长期运转,加上工艺操作不稳定性,弹簧板与铰制孔销轴之间的受力产生波动,造成两者之间产生磨损。严重影响了联接的准确性及齿轮传动的平稳性,产生严重的冲击、振动和噪音,危及窑的运转。针对这种状况,我们经过全面分析与论证,提出了回转窑大齿圈弹簧板连接的修复方法。 相似文献
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KGS-1型回转窑大齿圈偏摆测量仪能在生产中对窑筒体传动齿轮偏摆进行动态测量.本文对该测量仪的原理和技术参数及使用情况做了介绍. 相似文献
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1大齿圈预组装和安装 安装大齿圈前先对旧齿圈进行拆除(大齿圈结构见图1)。拆前必须测量大齿圈径向和端面跳动值及与大齿圈相联接简体的偏摆值,并做好原始记录。用10m和32m桅杆及120t吊车对大齿圈进行拆除:然后进行清理和清洗油污、锈蚀及毛刺,仔细测量定位销孔,对应配做定位销。另外,利用齿轮模拟数卡尺对齿距进行检查. 相似文献
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回转窑传动齿圈振动分析及处理方法 总被引:2,自引:0,他引:2
回转窑传动系统主要由电动机、减速机、大齿圈和小齿轮组成。因回转窑属大型重载高温设备,其大齿圈易发生振动等故障而影响窑的正常运行。作者详细分析了回转窑齿圈振动的产生原因,并介绍了对应的解决处理方法。中铝股份山西分公司的生产实践表明,这些针对性的措施,均能有效地解决大齿圈的振动问题,从而保证了回转窑的正常运转。 相似文献
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<正>回转窑在生产中,有时会发生振动。引起振动的原因主要有三类:窑本体部件(如托轮、轮带和轮带垫板等)的磨损;大小齿及其附属配件的磨损和松动(如弹簧板销轴和销轴孔的磨损,大齿圈对口螺栓的松动);其他外在原因,如红窑、窑墩基础下沉和检修后传动齿调整不到位等。本文以我公司先后投产的3条回转窑为例,对回转窑的振动故障作一总结。1窑振动的案例1.1窑本体部件的磨损2003年8月投产的Φ4.2m×60m回转窑,2007年 相似文献
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回转窑大齿圈属于典型的大型铸件,材质一般为ZG42CrMo或ZG35SiMn。目前,大型铸件一般均有不同程度的铸造缺陷,缺陷的焊接修复至关重要,我公司经过长期实践和探索,形成了一套成熟的焊接修复工艺。现以ZG42CrMo大齿圈为例,介绍铸造缺陷的焊补修复。 相似文献
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回转窑传动齿圈都是因为传动齿的齿侧间隙、齿顶间隙的变化造成啮合不良,引起冲击,产生振动。结合生产实际,对回转窑传动齿圈振动的三个典型案例从原因分析、判断方法、调整手段、预防措施作了总结。实际工作中,只要我们全面检查、综合分析、对症下药,类似问题都能迎刃而解。 相似文献
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根据回转窑的结构特点,阐述了回转窑在运转过程中由于各种原因筒体产生的弯曲及变形现象,结合本厂回转窑情况和几次大修经验,进行了筒体弯曲的分析,并介绍了处理办法以及两个半齿圈组装、校正方法等重要工艺过程中应注意的事项。 相似文献