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通过硬度测试和金相分析对12CrNi3A钢活塞销随炉降温淬火、空气预冷淬火和直接淬火+二次淬火3种热处理工艺进行研究.确定了直接淬火+二次淬火的工艺可行性,工效大大提高. 相似文献
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机床主轴是机床中的关键零件,渗碳淬火后的技术要求为主轴径向跳动≤0.05mm、马氏体及残留奥氏体≤3级、碳化物≤3级、表面硬度≥65HRC、有效硬化层深度≥1.5mm。其原材料为SCM21钢,相当于国内12Cr3MoA钢,化学成分(质量分数,%)为0.09C、0.32Si、0.45Mn、2.8Cr、0.50Mo。原工艺如图1所示,生产设备是Ipsen密封箱式多用炉。按照图1工艺处理后出现了以下问题:①轴表面硬度为61HRC,低于技术要求;②表层碳化物呈断续网状析出;③马氏体及残留奥氏体级别高。 相似文献
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为提高内星轮的表面硬度、耐磨性且确保心部韧性,对20MnCr5钢内星轮的渗碳淬火工艺进行了优化。结果表明,在扩散碳势0.75%和淬火碳势0.65%、油冷搅拌速度1100 r/min条件下经(935±10) ℃×295 min+830 ℃×30 min渗碳淬火后,20MnCr5钢内星轮的硬度和有效硬化层深度均符合技术要求。经400次循环寿命试验,原渗碳淬火工艺处理内星轮表面可见磨损和剥落,经优化后的渗碳淬火工艺处理的内星轮表面仅出现轻微擦痕,耐磨性较工艺优化前明显提高。 相似文献
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研究了20Cr2Ni4A钢渗碳淬火齿轮在低温回火后硬度较低时进行后冷处理和后低温回火处理对表面硬度、有效硬化层深度及心部硬度的影响。结果表明,20Cr2Ni4A钢在渗碳淬火低温回火后的残留奥氏体稳定化现象并不明显,此时进行冷处理仍能提高工件硬度,而当残留奥氏体较多时具有低温回火二次硬化现象,提高低温回火温度也能提高表面硬度。据此可采用后冷处理和后低温回火工艺提高硬度,代替常规的重新高温回火+渗碳淬火+低温回火的返工工艺。后冷处理温度可根据Mf点确定,对于渗碳后高温回火并重新加热淬火和低温回火工艺,Ms和Mf点不能按常规方法计算,可根据残留奥氏体含量进行估算。 相似文献
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34CrNi3Mo钢锭锻裂原因 总被引:1,自引:0,他引:1
通过金相、低倍、断口及扫描电镜等手段,结合钢锭气体含量、化学成分及五害元素的分析检验,证实了34CrNi3Mo钢锭激冷层薄,柱状晶相当发达,并沿柱状晶晶界析出低熔点类夹杂物,削弱了晶间结合力,使其在锻造初期沿晶开裂而报废。为避免此类缺陷产生,必须保证钢锭的浇注质量。 相似文献
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30CrNi2MoVA钢激光相变硬化技术 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了30CrNi2MoVA钢激光淬火后淬硬层微观结构特征及工艺参数对硬化层深度和硬度的影响。结果表明,激光淬火硬化层依其组织特征,分为完全淬硬层、过渡层和热影响层;硬化层深度随着激光功率的升高和扫描速度的减小而逐渐增加,表面硬度则存在一个极大值。 相似文献
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利用正交试验方法研究34CrNi3Mo钢热处理工艺与性能之间的关系.结果表明:影响材料性能的主次顺序为:回火温度>回火时间>淬火温度>淬火时间;通过回归分析得出材料性能与热处理工艺参数之间的关系式,并得出最优工艺组合;通过试验验证,回归值与实测值吻合较好. 相似文献
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20CrMo钢压缩机主轴的渗碳淬火 总被引:1,自引:0,他引:1
压缩机主要用于各种气体的压缩,其所有的旋转件都安装在主轴上,支撑旋转件及传递扭矩。主轴的轴线就是各旋转件的几何轴线,因此主轴在压缩机正常运转中具有极其重要的作用。本文采用BBG预抽真空渗碳炉对压缩机主轴进行了渗碳、淬火处理,经过多次试验,产品达到了技术要求。 相似文献