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0前言 我公司矿山分厂 2台φ 2.4m× 13m湿法生料磨 (单磨石灰石,又称白浆磨 )台时产量偏低、细度偏粗,一直是影响生产的薄弱环节。针对上述情况,我公司在 1998年年底大修时,对# 1白浆磨磨内结构进行了改造。经过 1年多的生产实践证明,改造后的# 1白浆磨质量稳定、台产提高 2.0t/h左右,且磨尾排渣量和排渣中大颗粒物料均有明显降低,基本达到了在保证出磨料浆质量的前提下提高磨机产量、降低消耗的目的。本文对此作一介绍。 1原因分析 在粉磨过程中影响磨机产、质量的因素很多,其中,隔仓板的形式和仓位设置以及研磨体级配和装载量… 相似文献
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重庆市某水泥厂有1条年产10万t水泥机立窑生产线,生料磨是1台Φ2.4m×7m球磨机,设计能力26t/h,磨机转速20.7r/min,主电动机型号JRQ1512-8,功率475kW,设计研磨体装载量38t,系统配有Φ4.0m离心式选粉机、PPCS564-4气箱脉冲袋式除尘器及离心通风机构成闭路粉磨系统。为了确保出磨生料水分,磨头设计有Φ1.5m×1.0m的悬臂烘干仓,配有高温沸腾炉供热烘干系统。该系统自1997年投产以来,台时产量一般稳定在26~29t/h,达到设计能力,生料磨电耗22kWh/t以上。为了提高生料磨台时… 相似文献
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提高Φ2.4m×7m生料磨产量的途径王林广西平南县水泥厂(537300)我厂1994年新增30万t水泥生产线按3窑4磨设计,其中Φ2.4mx7m生料磨、水泥磨各2台,均配Φ4m高效离心选粉机和8m2高压静电除尘器。石灰石破碎一级用1000x800额式... 相似文献
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1 引言 我公司二分厂水泥粉磨系统采用开路生产工艺,两台球磨机规格为φ2.4m×13m,1998年底安装投入使用。2000年4月份国家实行新标准,对水泥强度要求提高。公司在熟料强度变化不大的情况下,主要采取提高出磨水泥比表面积,降低筛余来适应新标准。两台水泥磨同时存在产量低,电耗高的问题。2001年底公司利用水泥生产淡季对水泥粉磨系统进行综合技术改造。 相似文献
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0 引言 我公司生料粉磨系统为Φ2.6×13m湿法开流,长期以来,存在以下不足:①产量低,一般只有38t/h左右,远达不到45t/h以上的设计能力;②电耗高,达到了29.8kWh/t生料以上;③研磨体消耗量(综合)高,达540g/t生料。为提高生料磨的产量,降低粉磨电耗和研磨体消耗,我们对生料粉磨系统的工艺参数进行了调整,并对磨机的内部结构及存在的问题进行改进,取得了较好的效果,现将有关情况作一介绍。 相似文献
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我厂φ2.2m×6.5m生料磨,设计能力16t/h,增加选粉机后台产一般在18~22t/h。经过对生料圈流系统进行技术改造后,磨机产量达到 30~32t/h,提高50%。吨生料电耗由20kWh下降到13kWh/t。降低生产成本30万元。全厂水泥综合电耗达78kWh/t。由于节能降耗措施具体,综合电耗指标已名列省内先进水平。1降低入磨物料水分 粘土水分一般>4%,将影响磨机的产量,造成糊磨,为降低粘土水分,我们把烘粘土改烧粘土,水分控制在<1.5%,确保进磨原料水分不超标,减少糊磨。2降低原料粒度,… 相似文献
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Lm厂φ2.2m×6.5m闭路生料磨原产量仅为20t/h,为了提高磨机产量,节能降耗,对生产工艺进行技改后,磨机台时产量增加到28~30 t/h,t生料电耗从22.3kWh/t,下降到15.4kWh/t,仅此一项生料系统全年节电降低成本32万元,全厂水泥综合电耗达到75kWh/t,取得了较好的经济效益. 相似文献
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我厂回转窑生产线原料车间1台φ3.2m×7m生料磨,配φ5m离心式选粉机.为了保证向回转窑供料,我们对原料磨系统进行了改造. 相似文献
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我厂φ2.4m×10m中卸烘干生料磨自投产以来,一直存在着以下问题:一是进料螺旋筒与中空轴法兰的连接螺栓即Mi4螺栓经常松动或断裂,有时造成螺旋筒从中空轴中退出20mm~40。;二是螺旋筒法兰严重变形;三是烘干仓改为粗磨仓后,进料螺旋筒内螺旋叶片受钢球冲击严重变形,甚至损坏。这些问题不仅造成磨机密封不良,影响产量,且大大增加了维修工作量。对此,我们虽采取过一些措施,但收效甚微。1998年3月,我们只得对两个螺旋筒进行更换,并对螺旋筒进行了一些改进,取得了较好的效果。现就有关情况作一介绍。1问题产生的原因(1)进料螺… 相似文献
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某厂改为Φ4m×8.5m立窑后,台时产量由8t/h增加到25t/h.为此,通过技改以及加强操作管理,Φ2.2m×7m闭路生料磨台时产量由22~25t/h提高到39~42t/h. 相似文献
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我厂生料车间有一条由Φ2.6m×13m开流磨组成的粉磨系统,自1994年6月投产以来,一直达不到设计能力,台时产量徘徊在30~32t之间,出磨生料细度只有6%~8%(0.08mm方孔筛筛余),粉磨系统的综合电耗较高。为此,我们于2000年9月对该磨机进行了一系列技术改造,取得了较好的增产节能效果。1原因分析现场观察发现磨机I仓经常饱磨吐料,II、III仓磨音脆响。打开磨门检查发现I仓物料较多,有结圈糊磨现象。II、III仓物料较少,物料堵塞隔仓板篦孔的现象较为严重。以上现象主要是入磨物料水分偏高、石灰石粒度… 相似文献
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φ2.4m×8m水泥磨综合技术改造 总被引:1,自引:0,他引:1
我公司现有两套水泥粉磨系统,其中2号磨为φ2.4m×8m的球磨机,采用开流系统生产水泥,台时产量仅为15.2t/左右,水泥磨的生产能力未能充分发挥,水泥粉磨电耗高,生产成本居高不下.经过多方面考察,我们决定采用日资企业盐城大志环保科技有限公司的设备和生产工艺改造技术对2号磨进行综合技术改造,改造后经过近壹年的运行取得了良好的经济效益. 相似文献
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我厂是年产135万t普通硅酸盐水泥的湿法回转窑厂,生料制备采用φ2.6m×13m球磨机,因设计、检修、操作等原因,设备故障频繁,生料质量不稳定,严重制约着工厂生产能力的发挥。为此,我厂对该型磨机进行了技术改造,取得了较好的效果。现将改造情况作一介绍。 相似文献
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1引言我厂2.6m×7m生料磨自1993年投产后,台产一直达不到设计能力,究其原因,主要是磨机本身的结构和适应性问题;人磨石灰石料度和人磨物料的水分达木到工艺要求;配套选粉机工艺参数的不稳定及磨内有效通风量等4个主要问题。而入磨物料的水分在我厂是很难控制的,尤其是石灰石是从外地购进,又无烘干设施,雨水季节入磨石灰石水分均在1.5%以上。2原因分析及改进措施2.三原因分析门)磨机改造前的结构及主要工艺参数如表l。从表1可以看出:一仓有效长度短,二仓较长。在实践中,为增强能力而有意提高了一仓的平均球径。此类磨机结构… 相似文献
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我厂是年产 30万 t的机械化立窑水泥企业,由 2台Φ 2 2m× 6 5m生料磨向 3台Φ 2 8m× 10m盘塔机立窑供生料。经过近几年的摸索、改造,生料磨的产质量不断提高, 1998年 11~ 12月达到 28 t/ h以上 (0 08mm筛筛余小于 10% )。近几年该生料磨台时产量、系统电耗、运 相似文献