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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
据美国矿产管理局(MMS)最近出版的“2002—2006年墨西哥湾外大陆架每日油气产量预测”报告称,到2006年底墨西哥湾外大陆架石油和天然气日产量将从1995年的94.5×10~4bbl/d和130.9×10~8 ft~3/d分别增长至200×10~4 bbl/d至247×10~4 bbl/d和1.097×10~8 ft~3/d至163.9×10~8 ft~3/d。  相似文献   

2.
本文对四川中坝气田须二藏的天然气在7×10~4Nm~3/d和30×10~4Nm~3/d的透平膨胀机制冷装置上生产液化石油气、回收轻油的各项消耗指标作了经济效益分析对比。作者认为,小型透平膨胀机装置的效益不如大型装置;进一步提高装置经济效益的根本方法是从产品构成入手,开发新产品,抓好轻油回收和综合利用。  相似文献   

3.
轮南油田液化气联合装置由 4 0× 10 4m3 /d天然气处理装置 (装置 1)和 4 0 0× 10 4t/a原油稳定装置 (装置 2 )组成 ,产品为液化石油气和轻油两种。由于装置 2采用无压缩机运行 ,产生的大量不凝气 (6× 10 4~ 8× 10 4m3 /d)只能外输至装置 1处理 ,造成装置 1制冷系统和分馏系统负荷增加 ,液化气放空损失严重 ,大量滞留于轻油中 ,导致液化气总收率下降近 30 % ,轻油产品质量不合格 ,火炬冒黑烟。文章分析了影响该装置液化气收率的因素 ,提出了液化气增产技术的改造方案。采用轻油回炼技术对装置进行不停产技术改造 ,增加液化气产量 2 0 .2 3t/d ,提高收率 2 9.82 % ,完全解决了联合装置存在的一系列技术经济问题  相似文献   

4.
国外动态     
制氢装置的节能实践日本出光兴产公司千叶炼油厂1号制氢装置产氢980×10~3Nm~3/d,耗能32.6×10~3m~3/d。转化炉耗燃料约占83.5%。虽经多次改造烟气热回收,增设余热回收设施,减少炉体漏风,调节含氧量,但其耗用燃料仍然较高。与其它制氢装置相比,该转化炉汽/碳比较高,耗用燃料较多。日本各套制氢装置的汽/碳比(实际)分别为,千叶1号装置5.5,千叶3号装置4.5,兵库炼厂4.9,爱知炼厂5.2,德山炼厂5.0。为此,围绕降低汽/碳比探讨1号制氢装置的节能对策。认为减小汽/碳比应处理好以下问题:(1)反应温度提高,会使转化炉反应  相似文献   

5.
伊诺盖克思(Enogex)制品公司埃德蒙膨胀机装置原先的运行中,来自分子筛脱水床层的再生气是由装置的现场压缩机进行再压缩的。本文介绍了两条措施对该装置进行改进后,可使天然气凝析液回收量从原来的151m~3/d上升到178m~3/d,增加18%。措施之一是将该再生气(0.57×10~5m~3/d)用管道  相似文献   

6.
<正> 到90年代中期,沙特阿拉伯的甲基叔丁基醚(MTBE)产量将大幅度增长,并成为世界主要出口国。迄今为止,沙特已有8.7×10~4t/a和50×10~4t/a的MTBE装置投入运行;由当地投资商和莫比尔公司合资的80×10~4t/a装置业已建成;沙特基础工业公司两套140×10~4t/a装置正在建设中;另外还有两套正在设计中。届时沙特MTBE生产能力将达370×10~4t/a。  相似文献   

7.
针对轮南 90× 1 0 4m3/d气举装置增设脱烃装置工程 ,新建的脱烃装置不能破坏原 90× 1 0 4m3/d气举装置的压力系统 (即不能影响气举 ) ,也不能较大幅度地破坏原 90× 1 0 4m3/d气举装置的质量平衡系统 (因 90× 1 0 4m3/气举装置为同轴压缩机 ) ,在此前提下 ,将轮南原稳不凝气在轮南气举压缩机二级入口处注入 ,经二、三级压缩及分子筛脱水 ,然后从原90× 1 0 4m3/d气举装置脱水后四级压缩机入口前抽出油田气及不凝气 ,利用丙烷制冷工艺进行脱烃。  相似文献   

8.
一级考试试题答案一、1(D),2(E),3(N),4(L),5(M),6(K),7(A),8(I),9(H),10(B)。二、4×(4/2~(1/2))×11×L=20×10~3L=((2~(1/2)×20×10~3)/(4×4×11))=161(mm)答161mm  相似文献   

9.
上海高桥石化公司练油厂的糠醛精制装置经过节能技术改造后,装置能耗由原设计的2.51GJ/t(60×10~4kcal/t)降到1.09GJ/t(26.07×10~4kcal/t)。改造措施如下:1.转盘抽提塔。两座φ2400×26132mm 的内驱动转盘塔,停用一座,另一座改为外驱动,塔盘增至28层,盘间距缩至240mm,抽提段改为8072mm,回流段下部增设610mm 瓷环层,使塔比负荷由10.4m~2/(m~2·h)提高到30m~3/(m~2·h)。使装置处理能力提高到28×10~4t/a,节省电耗200—250kW。  相似文献   

10.
一、优化换热程序的重要性常减压蒸馏装置(以下简称常减压装置)是炼油厂中的基本装置,又是耗能最多的生产装置.1978年节能改造前炼油厂平均能耗为402.8×10~4kJ/t原油,其中常减压装置能耗为118.5×10~4kJ/t原油,占全厂能耗的29%;1982年节能改造后炼油厂平均能耗为307×10~4kJ/t原油,其中常减压装置能耗  相似文献   

11.
一般改良的克劳斯厂加工含25×10~(-2)以下H_2S 的酸气流,要达到硫回收率95×10~(-2)以上是困难的。根据对炼钢厂炼焦炉煤气处理装置观测,在得克萨斯州帕纳玛丽亚附近的Parker和Parsley 石油公司的天然气加工厂设计安装了一套8t/d 克劳斯的装置,该装置的过程结构与炼钢厂相同。采用含20—23×10~(-2)H_2S 的酸气进料,测试的转化率为95.5—97×10~(-2)。获得这样高转化率的成功操作其措施是正确设计燃烧系统,合理仪表测量规程,尤其是燃料气燃烧炉和空气控制,热反应炉(燃烧炉)的可靠温度监测和使用4个串联反应床层。特别  相似文献   

12.
一、装置概况我厂氧化沥青装置1959年建成投产,当时为釜式氧化沥青装置。设计加工能力为5×10~4t/a,主要配套设备有:φ4000×10000mm 立式反应釜6台、4.605×10~3MJ/h单斜顶管式加热炉一座、4L-60/8改型空压机一台,50m 沥青成型机三台(因故未投用)和各类机泵4台。为  相似文献   

13.
参考磨溪气田80×10~4m~3/d净化装置与50×10~4m~3/d引进撬装净化装置的有关设计数据,对使用乙二醇水溶液与使用水蒸汽作热载体的两种供热方式在同一装置上的应用,通过计算进行了定量比较和讨论,提出了乙二醇水溶液作热载体在中、小型天然气净化装置的适应性.  相似文献   

14.
<正> 甲醇是重要的基本有机化工原料,广泛应用于三大合成材料、医药工业和其它工业;在新型燃料的开发上,亦有着广阔的应用前景。目前我国生产甲醇的厂家约60家,生产能力为68×10~4t/a,按开工率90%计,全年产量仅为61×10~4t/a。今年市场需求:农药行业(25~30)×10~4t/a;维尼龙、涤纶、聚乙烯醇7×10~4t/a;甲酸4×10~4t/a,有机玻璃单体及涤纶树脂13×10~4t/a;甲醇低压羟基合成醋酸及甲烷氯化物耗用甲醇11×10~4t/a。此外,甲基叔丁基醚(MTBE)装置以及作为汽油添加剂均需耗  相似文献   

15.
6月2日,国家计委以原材(1992)741号文批复了安庆石化总厂扩建催化裂解及配套装置的可行性研究报告,以解决本厂丙烯腈和聚丙烯装置所需丙烯原料不足的问题。其装置规模分别为:催化裂解40×10~4t/a;气体分馏20×10~4t/a;液化气脱硫醇20×  相似文献   

16.
莫北油田地处古尔班通古特沙漠腹地,自然环境非常恶劣,油田SCADA系统包括12个计量配水站、100口抽油井、6口气井、5口水源井、1座60×10~4t/a转油联合站,1座60×10~4m~3/d天然气处理站,1套60×10~4m~3/d伴生气处理装置,转油联合站内油气集输和天然气处理设DCS系统2套。油田自动化系统采用无线通讯和光纤通讯相结合方式,实现了油田无人值守和信息采集的全面自动化。  相似文献   

17.
1986年8月,日本堺炼油厂建成的丁烯转化装置以该厂180×10~4t/aFCC 副产10×10~4t/a 剩余丁烯为原料,生产5.5×10~4t/a 叔丁醇提供给三茭公司;4.5×10~4t/a 辛烯提供给日产化学工业公司。生产工艺采用西德许尔斯公司技术,装置投资115×10~8日元。  相似文献   

18.
据阿吉普公司向32届地质大会提交的《2004世界油气回顾》一书,2003年,全球石油产量9.24×10~9L/d(38.77×10~8t/a),天然气产量2.62×10~(12)m~3,石油剩余可采储量1.31×10~(14)L(约1527×10~8t)。全球石油和天然气的储量、产量和消费量有明显的地域特征:北美、西欧和亚太发达国家的油气储量小于产量,产量又小于消费量;中东、非洲、拉美和亚太发展中国家的油气储量大于产量,产量又大于消费量。由此分出明显的油气消费区域和油气资源供给区域。  相似文献   

19.
二甲苯深度氧化宏观动力学   总被引:1,自引:0,他引:1  
用CD-2型内循环无梯度催化反应器研究了二甲苯在Pd/Al_2O_3蜂窝型催化剂上深度氧化的宏观动力学。在试验条件下,该反应的速度方程为 r_动=1.90×10[exp(-44.2×10~3/RT)]C_(C_8H_(10)~(0.6) (200—265℃) r_扩=3.45×10~(-2)[exp(-12.6×10~3/RT)]C_(C_3H_(10)) (265—302℃) 试验证明:这种构型的催化剂,内表面利用率较大,可适用于受扩散控制的快速反应。  相似文献   

20.
钱伯章 《石油商技》2003,21(4):45-45
2002年世界天然气生产量达到2.5276×10~(12)m~3,比2001年增加6.36×10~(10)m~3。其中,非洲天然气生产量占世界比例由2001年的5%上升到2002年的5.3%;亚太地区天然气生产量由11.4%上升到11.9%。 2002年世界天然气生产量前20位国家中,俄罗斯由2001年第2位(5.424×10~(11)m~3)上升为2002年第1位(5.549×10~(11)m~3);美国由2001年第1位(5.554×10~(11)m~3)退居为第2位(5.477×10~(11)m~3)。中国天然气生产量由2001年的3.03×10~(10)m~3增加到2002年的3.26×10~(10)m~3,居世  相似文献   

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