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电缆终端在制作过程中,存在稳固能力不强,易滑动等问题,导致电缆制作效率低,为此设计了一种10 kV电缆终端制作平台.根据需求确定固定支架和主盖板,设计承重面板,选择电缆紧固装置和移动方式,得到最终的电缆终端制作平台设计方案.试验结果表明,设计的10 kV电缆终端制作平台,有效保证了制作的电缆终端的合格性,同时提高了制作效率. 相似文献
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T型电缆终端绝缘界面的沿面爬电是12 kV环网柜的常见缺陷,在运行过程中会导致电缆绝缘性能逐渐降低,给电缆的可靠运行带来严重的安全隐患。笔者通过多起12 kV环网柜T型电缆终端在运行维护过程中,同批同规格的厂品的爬电情况,进行了检查、试验及原因分析,同时利用有限元方法仿真了T型电缆终端各绝缘界面的电场强度。研究结果表明,T型电缆终端爬电缺陷的主要原因是由于涂覆的绝缘润滑脂失效后造成绝缘界面出现微小气隙,进而引起的局部放电。该分析过程可为T型电缆终端的结构选型优化、试验检测、绝缘润滑脂的选择及现场施工质量管控等方面提供借鉴。 相似文献
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1.故障情况 2014年1月5日5:00,厂用电站值班人员发现,接地选线装置报警并显示35kV系统B相接地。装置同时显示,中性点接地电流为46A,中性点对地电压为22000V。2.检查处理和原因分析 根据报警信息,初步判断接地线路为1号主变35kV I线。随后,根据事故处理预案进行倒闸操作,将35kV I线退出,对其做进一步检查。拆下电缆终端(电缆为YJV-35kV/1×185型,交联聚乙烯电缆,电缆终端为热缩套管终端),进行剖开检查。 相似文献
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1事故概况
某变电站在正常运行时,发生了一起35kV线路电缆终端烧毁事故。事发时,主控室的人员听到室外35kV设备区发出“砰”、“砰”的声响,立即到主控室外察看,发现35kV设备区有一条线路电缆B相终端冒火,即向调度汇报停电,通知检修人员处理。检修人员到现场对该电缆进行了查看,发现在伞裙中间部位有击穿的痕迹。对电缆进行耐压试验,试验数据合格。 相似文献
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针对一起发生在高速铁路专用220 kV输电线路上的电缆终端击穿事故,进行了故障电缆终端检查和事故原因分析,指出220 kV故障电缆终端尾管与电缆金属护套的铅封施工工艺存在缺陷,直接降低了机械强度,引起电缆终端尾管与电缆金属护套分离,最终导致电缆终端尾管与主绝缘击穿,提出类似电缆终端的铅封施工工艺进行隐患排查的建议。 相似文献
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冷缩终端已被广泛应用于10 kV交联聚乙烯(XLPE)电缆线路,分析并掌握其运行特性是评估电缆运行状态的重要一环,也是实现电缆线路运行状态检修的基础。为此,设计了电缆温升试验平台,采用1种常用的10 kV XLPE电缆冷缩终端,实测了不同载流量条件下电缆终端单相的热稳态温度分布,依据传热学理论推算出等值的电缆终端护套层导热系数为0.024 W/(m·℃)。并建立了电缆终端单相的传热学数学模型,对理论计算和3维建模仿真结果与试验实测结果进行分析对比。试验结果、理论计算和仿真结果均表明:护套内层和外层的热稳态温度随电缆的载流量增加均呈非线性递增关系,这验证了模型的正确性,因此可使用此模型预测和分析实际10 kV电缆冷缩终端热稳态时的温度分布。 相似文献
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针对某变电站35kV电缆终端存在多点局部发热现象,进行全面诊断试验,解体分析了电缆终端局部发热原因,确定未安装应力管及制作工艺不合格是造成该终端缺陷的根本原因。 相似文献
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6~35 kV交联聚乙烯电力电缆的绝缘试验 总被引:2,自引:0,他引:2
做好交联聚乙烯绝缘电缆的交接和预防性(或重做终端和接头)试验是保证电力线路安全运行的重要工作。为此,阐述了交联聚乙烯绝缘电缆交接和重做终端、接头试验的有关标准问题,提出了6~10 kV和35 kV交联聚乙烯绝缘电缆不同的试验方法和内容。指出交联聚乙烯绝缘电缆的交接试验沿用传统的直流耐压试验方法存在不足,较合适的方法是进行2U0,5 min的调频串联谐振试验。 相似文献
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介绍了5起35kV单芯电缆终端击穿故障的状况,从电缆终端制作工艺、电缆终端材料优化选择、电缆金属护套接地方式、电缆头红外线、紫外线成像检测等方面进行的现场分析实践,提出了改善单芯电缆金属护套接地方式,防止电缆头击穿的措施。 相似文献
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