首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
赵森  张亚涛  郭跃东 《电世界》2022,63(1):17-18
1 故障现象 2020年6月23日,某220 kV变电站内处于热备用状态的35 kV馈线间隔发生故障,造成该站2号主变低后备保护复压过流Ⅰ段Ⅰ时限动作、350母联保护过流Ⅱ段动作,2号主变对应的低压侧352断路器、350母联断路器跳闸,该站35 kV一段母线失压.  相似文献   

2.
刘杨 《电世界》2012,(7):39-40
1事故经过 某日,110kV站6kVⅡ段系统发生接地故障,接着催化变电站6kVⅡ段运行中的电动机全部跳闸。变电站系统联络图如图1所示。110kV站值班人员通过察看6kVⅡ段馈线开关的零序电流值Io(该站没有接地选线装置),  相似文献   

3.
易召祥 《贵州电力技术》2009,12(10):53-53,8
1 10kV配电网络的构成 1.1推行环网供电 东区由110kV变电站采用电缆和架空绝缘线相结合的方式进行供电:Ⅰ回线由110kV变电站瑕母线出线采用电缆沿一号路进行走线,主供A区;Ⅱ回路由110kV变电站Ⅱ段母线出线采用架空绝缘线方式沿320国道(320南面傍山)进行走线,主供B区;Ⅰ、Ⅱ回线于十二号路进行手拉手环网连接。  相似文献   

4.
《电世界》2017,(2)
<正>1故障现象我公司35 kV变电站供电系统图如图1所示。在正常情况下,断路器381、383、600、601、611、612、617、618在合位,其他断路器在分位,即1号变压器带6 kVⅠ段和Ⅱ段两条母线并列运行。6 kVⅠ段母线上有611、617两条供电线路。6 kVⅡ段母线上有612、618两条供电线路。这4条6 kV供电线路带着施工现场20台箱变(6 kV  相似文献   

5.
1变电站运行情况变电站系统接线图如图1所示。220 kV N变电站(以下简称N变)通过110 kV NH1405线路供电给110 kV H变电站(以下简称H变)Ⅰ段母线1号主变,NJ1406线路供电给H变Ⅱ段母线2号主变。H变高压侧110 kV母联断路器、低压侧10 kV母联断路器均断开,Ⅰ段母线、Ⅱ段母线分列运行,高低压侧备自投装置均投入。  相似文献   

6.
对基于电压—时限馈线自动化设备的10 kV架空线路故障自动诊断及隔离系统进行了研究,对其逻辑关系及隔离原理进行了论述,并进行了现场模拟试验.试验结果表明由真空开关、10 kV柱上PT以及电压—时限遥控终端单元组成的电压—时限馈线自动化设备,可以利用其自身设定的逻辑关系,实现开关的延时关合和自动闭锁.可有效发现并隔断中性点经消弧线圈接地变电站10 kV分段馈线的故障段,从而为故障点的查找和非故障段的迅速查找创造条件.  相似文献   

7.
王永辉 《电世界》2009,(2):39-39
1 事故现象 2007年7月我处新建的110kV城郊西风井变电站运行不久,综自后台报2号主变低压后备保护复合电压闭锁过电流t,时限动作(有故障电流),6kV母联断路器6100跳闸,使6kVⅠ段失压(当时2号主变带6kV Ⅰ、Ⅱ运行,1号主变处于建设阶段)。  相似文献   

8.
周琳 《电世界》2013,(9):31-33
1故障现象 某1323:41,福州地区一座110kV用户变电站发出10kVI段母线接地信号,1号主变复合电压闭锁过流Ⅰ、Ⅱ段动作,110kV进线I段121断路器跳闸、1号主变10kV侧62A断路器跳闸,  相似文献   

9.
1 故障经过 某港口6kV供电系统采用中性点经消弧线圈接地方式接地。2010年6月25日10时25分,该6kV系统出现单相接地现象,B相对地电压为零,A、C相升高至6kV。该系统接地选线装置采用有功注入法,准确选出故障线路为6115矿石3号变电所I段馈线。由于下一级矿石3号变电所无选线装置,故采用拉路法,将该变电所各出线逐一拉路,拉路过程中接地现象消失,  相似文献   

10.
正1 故障现象2017年7月5日14:30,110 kV冯家庄变电站35 kV泰东Ⅰ线3517断路器跳闸,保护测控装置显示为速断保护动作,故障类型为A、B,动作电流Idz=115.5 (A),TA(电流互感器)变比为300/5。因系统低电压,造成该站35 kVⅠ段母线供电的部分馈出线用户侧设备失电停机。同时,35 kV泰东变电站的35 kV泰东Ⅰ线3501进线断路器跳闸,1号主变高压侧3503、低压侧601断路器均跳闸,致  相似文献   

11.
黄诗敏 《电世界》2021,62(10):12-14
1 现场情况 2020年6月28日14:24,220 kV某变电站110 kV春叶Ⅰ回177线路Ⅰ段、零序过流Ⅰ段保护动作,动作时间33 ms,故障电流一次值7.97 kA(二次值49.84 A),故障相别A相,重合闸未投.故障录波侧距离变电站5.478 km,最大故障电流一次值为8.26 kA.现场检查一、二次设备,正常.  相似文献   

12.
陈杏荣 《电气时代》2000,(10):43-43
1.故障情况 某厂110kV变电所6kV主接线为单母线分段方式,两台主变压器并列运行。一日中心控制室值班电工发现中央信号盘接地信号装置“系统”指示灯亮;6kVⅠ、Ⅱ段母线接地信号指示灯亮;A、B、C三相对地电压分别为3.8、3.2和3.8kV;三相线电压正常;测量6kV电压互感器开口三角电压为15V。 2.故障查找 A、C相电压略偏高,B相电压稍偏低,初步判断为6kV系统B相发生非金属性接地。值班人员转动具有自动查找功能的ZD—4型小电流接地信号装置切换开关未发现出线线路有接地现象。再断开6kV母联开关及Ⅰ、Ⅱ段PT二次  相似文献   

13.
1故障情况介绍2013-01-09T06:20接省调通知,500kV白群Ⅰ线05:40故障跳闸,选相B相,重合成功。故障时群英变端运行电压113kV,白河变送群英变262MW。故障测距:距500kV白河变电站87.1km,计算故障点为线路运行塔213号附近;距500kV群英变电站19.9km,计算故障点杆号为210号附近。根据群英变故障录波图,故障持续时间为40ms。巡视中发现,故障杆塔位置现场无大型机械施  相似文献   

14.
聂万庆  马怀 《电世界》2010,(1):32-32
1故障现象 我公司某变电站6kVⅡ段电压互感器因设备改造需要停电,为确保6kVⅡ段的正常运行,决定将6kVⅠ段、Ⅱ段母线并列运行。在现场母联断路器及隔离开关均处于合闸的情况下,运行人员操作电压并列把手,但并列指示灯却没有显示,并列不成功。  相似文献   

15.
《供用电》2021,38(5)
为提高供电可靠性并减少220 kV变电站在1台主变压器检修时的全站停电风险,对220 kV变电站35 kV母线间配置的35 kV互馈线自愈系统进行了研究,提出了优化配置策略。考虑用户对供电可靠性的不同需求,基于网格化概念评估了不同网格中用户停电的社会效益成本,并以此确定互馈线容量以及自愈系统动作时恢复供电的馈线。算例表明35 kV自愈系统在220 kV变电站检修状态的"N-1"运行方式下,可以快速恢复重要馈线和站用变压器的供电,为提高电网供电可靠性提供了解决方案。  相似文献   

16.
正1 现场情况2017年4月28日,对110 kV三降压站3号主变及6 kVⅡ段母线系统春季电气清扫。按照安全措施布置要求,最后在控制室直流馈电屏,断开去6 kVⅡ段母线直流控制电源空气断路器Q3时,后台监控机相继报出6 kVⅡ段、Ⅰ段母线系统各开关柜"通信出错"故障。检查发现,6 kVⅡ段和Ⅰ段母线系统直流控制电源全部失电。立即恢复6 kVⅡ段母线直流控制电源空气断路器Q3的供电,6 kVⅠ段母线系统各开关柜的直流控制电源随之恢复正  相似文献   

17.
蓝运祥 《电世界》2010,(11):20-23
目前,10kV配电网多为辐射式供电。这种供电方式一旦在某一点出现线路故障,如何在最短的时间内完成对故障区段的定位、隔离和恢复健全部分线路的供电是十分迫切的。我局所有10kV馈线均由35~110kV变电站的10kV母线送出,大部分馈线都属于直接向用户供电的终端线路(见图1的QL1和QL3),只有部分10kV馈线通过其他变电所10kV母线转供其他10kV终端线路,  相似文献   

18.
1故障及保护动作过程   2001-10-29T16:00,苏州地区某变电站与电厂的220 kV联络线路保护(接地距离1段、方向零序1段、高频闭锁零序及相差高频保护)动作三相跳闸,未重合,造成该变电站与系统主力电厂解环运行.而对侧电厂的保护却是A相跳闸A相重合.事后,苏州供电公司组织的线路事故寻线发现故障是由于瞬时A相接地(道路施工吊车碰线)造成.而该变电站侧的线路重合闸实际上为“单重“方式,根据江苏电网220 kV系统稳定要求,线路单相瞬时性故障应重合一次.因此,这是一起由于该变电站保护不正确动作而影响了系统的安全稳定运行的严重异常.……  相似文献   

19.
正1 故障现象某供电公司的一座220 kV变电站,电压等级为220 kV/110 kV/35 kV,容量为180 000 kVA。某日晚,变电站值班人员在对高压设备巡检中,听到220 kV侧的Ⅰ段进线设备附近有间断放电声。通过近距离仔细巡察,发现高压耦合电容器下端放电,并伴有弧光。巡检人员准备跑步到值班室,向上级电力调度汇报情况时,耦合电容下端瞬间起火,220 kVⅠ段进线突然失电,导致220 kV 1号变压器停运。经过3 h 25  相似文献   

20.
1 事故现象 某电力公司共有变电站53座,电压等级为6 kV、35 kV、110 kV、220 kV,有主变压器106台,供电范围广,负荷重.电网一旦突发故障,将给生产、生活造成严重影响.近年来,变电站不断更新改造.在对某变电站改造时,将运行的S11-M-2000/35型变压器改为临时供电.该变压器电压等级为35 kV/6kV,容量2 000 kVA.投入运行不到1个月,变压器突然发生烧毁事故,全站失电,造成重大经济损失和社会影响.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号