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柴油机无力故障较常见,但是原因较多;主要有油、气和机器自身故障,有针对性的分析,及时更换故障零件并及时进行维护保养。发动机本身的问题是造成动力不足的另一不容忽视原因;常见的是活塞、缸套的早期磨损;燃料喷射系统的故障会直接影响发动机的动力;缸盖有故障的情况也对柴油机输出功率有较大的影响。 相似文献
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使用AVL BOOST建立186FA柴油机的仿真模型,通过模拟计算得到速度特性下配气相位对样机工作性能的影响,分析表明配气正时对不同转速下柴油机性能的影响存在差异,进气迟闭角对高转速区的性能影响较显著,排气提前角对泵气损失影响最大,进气提前角主要影响高转速区的充量系数,而排气迟闭角对低转速区的充量系数影响显著。以柴油机中高转速区的性能为主要目标,对配气相位进行优化,并将优化后的配气相位用于凸轮型线的设计中。使用优化后的配气凸轮进行试验,结果显示,在速度特性曲线上相同功率时,优化后的配气凸轮可提高柴油机在中高转速区的经济性,其中标定工况下比油耗减少了4.66g/(k Wh),降低了约1.68%,充量系数由0.82增加到0.84,升高了2.44%。 相似文献
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夏文堂 《机械工人(热加工)》1991,(8):46-46
单缸柴油机(185、195、1100系列等)曲轴,大多采用井式气体渗碳炉进行高温(大于900℃)加热,然后进行等温淬火。原曲轴热处理夹具如图1 相似文献
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气门间隙是指在常温下,气门关闭后,气门杆与摇臂头之间的间隙.其作用是保证气门在关闭时能与气门座圈紧密配合,防止气门推杆等受热膨胀后顶开气门而使气门漏气.常见的单缸柴油机气门间隙是进气门0.35毫米,排气门0.45毫米. 相似文献
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一、检查气缸的压缩力和密封性
在没有气缸压力表的情况下,可用下列方法来检查.在不减压的情况下,用启动手摇柄摇转柴油机曲轴,使气缸中活塞进入压缩行程,再继续加力摇转曲轴,若感到后半行程对启动手摇柄有很强的反转力或冲击时,并有摇不转的现象,说明气缸压缩力正常,密封性良好;若在压缩行程加力时,感到压缩阻力增加,但可继续摇转,能克服压缩阻力越过活塞压缩上止点,说明密封性能差,压缩力小. 相似文献
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1前言为保证曲轴有足够的强度、刚度、韧性和耐磨性,我厂生产的60~80系列单缸风冷柴油机曲轴全部采用45号钢锻造毛坯,粗车后调质207~302HB(图1)。图11757—1型风冷柴油机曲轴对比球墨铸铁等其他材料的单缸机曲轴,其连杆颈部位、平衡重内颊板... 相似文献
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龚维强 《机械工人(冷加工)》1983,(7)
1-100/8型空气压缩机经过长期使用后,在运转中容易发生撞击,需要及时修刮、调整,恢复轴瓦配合精度。过去刮瓦,使用曲轴轴颈进行合研,但曲轴的重量大(图1),搬运困难,而且使用轴颈研瓦,会使轴颈光洁度下降,北京内燃机设备分厂改用假轴修刮轴 相似文献
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《机电新产品导报》1997,(Z3)
如皋动力机厂是机械工业部定点生产中小功率柴油机的国有大型企业,是获得国家自营出口权的柴油机出口基地之一。该厂生产的如动牌单缸系列柴油机有S195、S1100、ZH1105G、SR1110G等六种基本机型近二十多个变型产品,形成了8—20马力的功率覆盖面。如动牌单缸系列柴油机具有结构紧凑,造型美观,易起动,油耗低,功率稳定,性能可靠,适用面广,维修方便,返修率低,价格合理等特点。S195保持了传统的设计优势,功率储备大;S1100采用了独特的冷却水道,最大限度地降低了热负荷。如动牌柴油机通用化程度高,配套适应性强,是小型拖拉机,农用运输车,机动小型船舶,排灌水泵,小型发电机组及农副产品加工机械的理想配套动力。 相似文献
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单缸柴油机机油路故障三例 总被引:1,自引:0,他引:1
一台广济R175型柴油机,因烧连杆瓦,对机油路方面的零部件彻底检查了一遍,该更换的更换,该修理的修理.但是,起动后,机油指示剂升起无力.重新停机检查,没有发现异常故障.再次起动,故障仍旧,最后用打气筒从机油管打出一小团塑料纸.故障排除.原来机手在油标尺周围包绕着塑料纸以防掉进齿轮箱内,结果塑料纸掉进齿轮箱内,被机油路吸进. 相似文献
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单缸柴油机是农村主要动力机.也是小手扶、小四轮拖拉机、农用运输车的配套动力.许多农民朋友买来新机后,只管使用,忽视维护保养,这样不仅降低产品的使用寿命,而且容易引起机械和人身事故,所以必须学会正确使用单缸柴油机. 相似文献
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在水稻主产区,农用车和灌溉机器主要以卧式单缸柴油机为主.由于水田作业条件差,湿式气缸套开裂故障率高,根据相关资料和多年的修理经验,现论述如下: 相似文献
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基于一维非定常流动的气体动力学理论和一维声学分析方法,建立三元韦伯燃烧模型和进排气管内一维流动模型,并加入进排气噪声监测模块,构成单缸柴油机整机热力学与声学仿真模型,应用GT-POWER软件实现该模型.在模型基础上,提出力学分析与声学预测相结合的方法,分析压缩比、进气管和排气管长度、进气正时、排气正时等因素对柴油机激励力和噪声的影响并确定每个因素优选值,进一步完成对消声器的改进.优化后的仿真结果显示,在各转速下排气噪声最大降低了3dB,最小降低了2.6dB,进气噪声则下降1.1~1.4 dB. 相似文献
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我公司在生产单缸机时,加工S195机体平衡轴孔卡簧槽遇到了困难。卡簧槽具体尺寸如图1所示。 相似文献
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