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介绍了对退火炉料架、装炉方式及退火工艺的改进,结果在不改变现有工艺条件的情况下,达到了增加装炉量,提高生产效率,节能降耗的目的。 相似文献
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根据当前市场用户对普碳产品低材高用的要求,通过对罩式炉机组实际生产情况和现行退火工艺分析,对炉台装炉量及退火工艺中的加热温度、保温时间进行调整,在生产实践的基础上,进行了一系列工艺优化实验,进而提高DC01产品延伸性能,满足客户使用要求,建立一套完善的退火工艺制度。 相似文献
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针对以往罩退过程中装炉时仅考虑退火效率而不考虑缺陷防治的问题,结合罩退机组的设备与工艺特点,经过大量的现场试验与理论研究,在分析了装炉工艺对黏结缺陷影响机制并定义了黏结指数新概念的基础上,充分考虑到卷取工艺制度、卷径大小、产品规格、退火工艺制度等对钢卷内部应力的影响,采用多目标函数优化方法,兼顾生产效率与缺陷防治,以钢卷装炉后炉台的数量尽可能接近理论最小炉台总数、同批次所有钢卷黏结指数均值与峰值都最小为目标,提出了一套适合于罩退过程中以黏结防治为目标的装炉优化技术,并将其应用到某冷轧薄板厂的生产实践,取得了良好的使用效果,使得生产线产量提高了5.5%、黏结发生率下降了12.4%,为企业创造了较大的经济效益,具有进一步推广应用的价值。 相似文献
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采用实验室钢坯室温装炉和炼钢-连铸-直接轧制的不同方法,研究了用钢坯室温装炉工艺和连铸连轧工艺生产X70管线钢时,不同的装炉温度对成品组织性能的影响。结果表明,室温装炉比1100℃热装的钢板晶粒尺寸细小,位错密度高,因而强度较高,韧性较好;而1100℃热装的钢板析出物尺寸比室温装炉时细小、分散;采用两种装炉方式轧制的钢板均能满足X70管线钢的性能要求。 相似文献
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冷轧带钢在罩式炉光亮退火时。特别是薄小料,经常会出现圈与圈之间横截面上发生粘结,致使连续4~5圈粘在一起,很难分离,给用户带来不便。本文根据实际生产情况加以探讨分析 1 粘结原因在生产过程中发现1mm以下的薄小料,尤其是0.5~0.6mm的薄小料在光亮退火时下面连续几圈发生粘结,象生产0.5×54钢种Q215AF,外径400mm,装炉时一垛有21~22圈,退火工艺外罩保温温度为690℃,保温时间12小时。根据上面的退火工艺,内罩最高温度可达670℃左右,并在670℃左右, 相似文献
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我厂供外商的3003合金圆片通常的规格是2.6~1.0×φ200~φ400。退火设备是车底式电阻炉,热风循环,功率为700kW,最大装炉量是9吨。采用此类炉子退火3003合金圆片有两个困难,一是升温速度有限;二是圆片不象长方片可依靠自身热传导使各部位温度趋于一致,同一炉圆片各处温度差异很大,也即各部位圆片的升温速度和保温时间不一致。若退火工艺不当,则退火后同一炉圆片的组织与性能就会有很大的差别,有的是粗晶,有的是细晶,有的甚至未再结晶。 相似文献
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分析比较了Q235-A碳结钢及B级一般强度船板钢连铸板坯红坯"裸送"热装炉与冷装炉轧制成材的板材工艺与力学性能,热装炉工艺成材的冷弯及冲击性能明显低于后者. 相似文献
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连铸板坯热装炉对材性能的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
分析比较了Q235-A碳结钢及B级一般强度船板钢连铸板坯红坯“裸送”热装炉与冷装炉轧制成材的板材工艺与力学性能,热装炉工艺成材的冷弯及冲击性能明显低于后者。 相似文献
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介绍了Φ250机组1202mm连铸坯一火成材实施热送、热装炉工艺技术改造,新增430机列和其它辅助设备,同时指出实现热送、热装炉工艺存在的难度和问题。 相似文献
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为保证连轧生产的持续稳定,缩短生产周期,提高生产能力,对坯流的时刻、规格、途径等参量进行优化。通过对运送方式与规格、装炉工艺、装炉制度进行优化,运用现代微机仿真技术,完成了连铸坯民初轧坯混合装炉最优钢坯流参量的设定。 相似文献
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均热炉钢锭装炉温度效益的定量分析 总被引:1,自引:0,他引:1
本文通过换热式均热炉生产工艺与节能工艺两种操作生产指标统计比较,详细地计算了提高装炉锭温或在相当装炉温度下,采用节能烧钢工艺所取得的效益。指出:根据鞍钢年产钢800万t的传搁工艺和实装锭温(约800℃)与规程最短传搁时间统计相比,仍有80~100℃的注后能源潜力(约相当于3~4万t标煤),按炉子热效率40%计,均热炉尚有约7.5~10万t标煤的锭温节能潜力。 相似文献