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一、工厂简况 白银公司冶炼厂现有五个制酸系统,具备年产工业硫酸250kt的设备能力。本厂原有的铜精矿“半脱硫”沸腾焙烧,反射炉熔炼,转炉吹炼的传统火法炼铜工艺,为“白银炼铜法”新工艺所取代。第一、二、三系统分别于1966年、1969和1970年建成投产。目前,一、二系统处理硫铁矿焙烧炉烟气和44m~2白银炉烟气;三系统处理铜转炉烟气;为回收103m~2白银炉烟气(SO_2浓度约3.8%),于1979年和1980年分别建成第四、五系统并投入生产。 相似文献
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一、本文就苯芴酮光度法测定微量Sn时的温度、分散剂、稳定剂、显色剂浓度等作了进一步的条件试验,提出了适合该类试样中Sn测定的用量。二、选择在7N H_2SO_4—0.5N KI介质中,以苯萃取SnI_4,从TiO_2中分离微量Sn,以10%H_3SO_4—3%H_2O_2(10:1)混合液反萃取,可使Sn与大量干扰元素很好分离。三、采用(NH_4)_2SO_4—H_2SO_4高温下溶解TiO_2样品,溶解后的浓溶液经过冷冻处理,然后直接进行萃取。最后在1.2N左右H_2SO_4介质中,以聚乙烯醇为分散剂,苯芴酮光度法测定Sn,应用于实际分析,灵敏度、再现性均令人满意,相对标准偏差约为32.20%。 相似文献
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《煤炭加工与综合利用》2017,(4)
介绍了一种基于粉体催化剂的干法脱硫脱硝协同新工艺,经测试发现,该催化剂在实验室的模拟烟气环境下对SO_2和NO_x具有良好的协同脱除效应,并且脱除效率较高;目前,该工艺已成功应用于多个实际工业锅炉的烟气净化,处理后的烟气中SO_2和NO_x含量符合超低排放标准。 相似文献
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本文介绍利用NH_3—SO_2—SO_3—H_2O水盐体系各主要相图对氨法处理硫酸尾气的实际操作进行各种近似的运算。例如,求取饱和吸收液的结晶率,选取合理的工艺条件等。 相似文献
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陆建刚 《硫磷设计与粉体工程》1995,(3)
1 ABR系统简述 一种被称为ABR系统的脱除SO_2洗涤新工艺在德国已由Caldyn Apparatebau公司实现工业化,该工艺将干石灰和湿石灰(或石灰石、白云石)结合起来使用,与烟道气接触将其中的SO_2脱除干净。这种两段脱除SO_2的ABR系统有两个突出的优点,即石灰消耗量低和无废水排放。 据称,该洗涤新工艺所需石灰量仅为化学计量的1.05倍,相比之下常规洗涤工艺则需要2~2.5倍。其投资也比常规工艺低25%~30%。该工艺适用于烟道气量达60000m~3/h的中小型火力发电厂(10~12MW),也适用于硫酸装置尾气处理。 相似文献
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西德Degussa公司开发了利用过氧化氢脱硫净化烟气的新工艺。这种新工艺适用于大至MW的燃油或燃煤炉窑烟气的脱硫,和净化工业生产装置含有SO_2的废气。采用这种新工艺,可使净化烟气或气体中剩余SO_2小于20mg/m~3同时,可产生70%的浓硫酸。故使整个工艺过程费用降 相似文献
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一、问题的提出我厂因生产和科研的需要,使用“不锈钢黑色化学氧化”的新工艺,自一九七六年以来,失效废液的积累已有相当数量,计有:“CrO_3~H_2SO_4”型浓缩糊状物约100升(约200公斤);“K_2Cr_2O_7-H_2SO_4”型浓缩糊状物约50升(约100公斤)。本想用化学法处理,但考虑到附近是精密大楼和机井,大量的废水、废渣、废气会造成严重的二次污染; 相似文献
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以乙酰苯胺和SO_2为原料,一步合成4-乙酰氨基苯亚磺酸。自制了催化效果良好的催化剂,并考察了溶剂种类、溶剂用量、反应温度、反应时间、催化剂用量、通SO_2的时间等单因素对产品收率的影响。通过正交实验确定了最佳反应条件,并进行了验证试验。最佳反应条件为:反应温度为60℃、反应时间为6.5 h、通SO_2时间为4 h、催化剂质量分数为6.75%、溶剂质量与乙酰苯胺的质量比为7∶1。在最佳反应条件下,产品的收率70%。对目标产物进行了熔点测定、IR、LCMS、HNMR等分析。新工艺反应路线短,原子利用率高,三废量减少,符合绿色化学宗旨,应用前景广阔。 相似文献
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一、前 言 消除SO_2尾气的危害是每个硫酸厂必须解决的实际问题。对此,国内外都作了大量工作,提出了各种各样的尾气治理方案。其中,最重要的方法就是采用两转两吸新工艺,以提高SO_2转化率、降低尾气中SO_2含量。据国外报道,采用该流程当SO_2浓度为9~9.5%时,总转化率可达99.5%以上,尾气 相似文献
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А.А.Фернышев 《硫酸工业》1967,(2)
对于使用炼锌废气生产硫酸,其尾气的处理,本厂进行了锌酸法的试验。 硫酸车间的含0.28—0.30%SO_2的尾气先送入内装80×80陶瓷环的吸收塔,该塔接在浓硫酸吸收塔后面,在吸收塔中通过淋洒装置将料浆威尔兹氧化物[总锌量约69.5%(氧化锌约66%,硫酸锌约1%),铅约5.5%和少量鉄、铜、砷等]喷入,其固液比为8:1。料浆在循环过程中被吸收SO_2后生成的Zn(HSO_3)_2所饱和。部分料浆直接从系统排出更换新鲜的。经过吸收后的尾气中的SO_2含量为0.017—0.02%,相当于吸收率为92—93.3%。 相似文献