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选用一定分子量的聚醚与硬脂酸进行酯化反应,再与丙烯酰胺聚合制得浴中柔软剂ST,并对其性能进行测试.结果表明:当聚醚与硬脂酸以1:1的摩尔比于160~170℃反应3 h,所得的产物与丙烯酰胺以质量比1:3在70℃反应2 h制得的浴中柔软剂ST,其耐酸、碱、盐的性能良好,起泡性低,平滑性好,适用于前处理和染色加工. 相似文献
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选用一定分子量的聚醚与硬脂酸进行酯化反应,再与丙烯酰胺聚合制得浴中柔软剂S,并对其性能进行测试。结果表明,当聚醚与硬脂酸以1:1的摩尔比于160~170℃反应3h,所得的产物与内烯酰胺以质节比1:3存70℃反应2h制得的浴中柔软剂S.其耐酸、耐碱、耐盐类的性能良好,起泡性低,平滑性好.适用于纺织品的染整前处理和染色加工。 相似文献
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为了解决氯化羊毛阴离子染料染色湿牢度低的问题,应用BF活性染料在氯化羊毛上进行染色,本文就染色pH值、电解质、碱性后处理、助剂等因素对染色性能的影响及染料的配伍性作了初步的探讨,结果表明该类染料在氯化羊毛染色时,能取得较好的染色效果。 相似文献
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助剂LAB在羊毛/涤纶混纺织物分散染料一浴法染色中的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
研究了助剂LAB对分散染料染羊毛/涤纶混纺织物一浴法中上染率、染色牢度和同色性等的影响。实验结果表明:同常规染色方法相比,具有节约成本和湿牢度好等优点,是值得进一步研究的毛/涤混纺织物染色 新工艺。 相似文献
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筒子染色加工中水洗浴比一般在1:10以上,通过试验,采用一种筒子染色加工的半浴水洗工艺。即在筒子前处理后水洗和染色后水洗时,水位控制在染缸的60%位置,浴比为1:6,比正常水位减少40%,在保证染色品质量的前提下,节约了用水量和升温蒸汽,减少了助剂用量和排污。该工艺生产的筒子纱内外层的耐皂洗色牢度和耐摩擦色牢度等均达到要求。 相似文献
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研究了LDW-630羊毛低温染色助剂的应用性能,并对其作用机理进行了探讨。结果表明,应用低温染色助剂可以使羊毛织物在80~85℃下染得常规染色的表观色深度,染色牢度达到常规染色的牢度等级,染透性达到常规染色水平,染色后羊毛单纤维断裂强力和伸长比常规染色工艺有明显提高。促染作用机理研究结果表明,LDW-630羊毛低温染色助剂能促进染料的溶解和分散。红外光谱分析结果表明,LDW-630羊毛低温染色助剂能在染色过程中打开羊毛纤维中的二硫键生成巯基和硫氧化合物,巯基在羊毛纤维暴露于空气中时部分氧化回二硫键状态,保证羊毛强力,提升染色牢度。 相似文献
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研究了羊毛改性对染色性能的影响.测定了改性羊毛、羊毛和羊绒的性能,以及弱酸性染料、中性染料、活性染料在改性羊毛、羊毛和羊绒上的上染速率.结果表明,羊毛经催化氯化处理后,其手感、细度和强力等性能接近羊绒;染色性能得到改善,得色量高于羊毛和羊绒纤维. 相似文献
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散纤维染色在羊绒纺纱中的灵活应用 总被引:3,自引:2,他引:1
通过对散纤维染色特点的分析 ,在实践中研究了羊绒散纤维染色在多色混色、多种纤维混纺工艺上的优越性 ,以及在提高产品色泽、染色牢度 ,提高纤维可纺性 ,降低成本和消耗 ,提高一等品率方面的具体措施 相似文献
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罗布麻纤维的染色性能 总被引:1,自引:0,他引:1
在分析罗布麻纤维的性能特点,讨论了罗布麻纤维的化学改性和染色问题。罗布麻纤维经碱改性后,纤维的聚合度、结晶度和取向度都有不同程度的下降,纤维上染率也有明显提高。此外,碱改性可使麻纤维发生物理化学变化和结构变异,从而改善麻纤维的回弹性、柔软度和抗皱性能。 相似文献
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为了探讨泡沫染色对棉织物染深色的可行性,研究了活性艳红KE-3B在棉织物泡沫染色中的提升力和染色性能;为了推广泡沫染色在纺织加工中的应用,研究了不同类型活性染料在对棉织物的泡沫染色浅、深色工艺中的固色速率和织物K/S值与固色时间的关系。研究结果表明:活性红KE-3B在泡沫染色中具有良好的提升力,经不同质量浓度泡沫染色的织物匀染性好。在4种不同类型的活性染料泡沫染色中,染料的固色率均能达到70%~90%,KN型活性染料固色率最高,固色速率顺序为活性黑KN-B>活性大红K-2G>活性艳红KE-3B>活性艳红X-3B。 相似文献
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