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针对安钢第一炼轧厂板坯和方坯连铸机 ,浅谈中间包和结晶器液位自动控制系统在连铸生产中的重要作用 ,以及与连铸坯质量的关系 相似文献
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介绍了安钢第一炼轧厂板坯连铸机自动控制系统的组成及各系统的功能,针对系统存在的问题进行了分析,并提出了相应的改进措施。通过改进使该系统运行更加稳定,铸坯质量得到显著提高,设备事故明显减少、预防突发事故能力明显增强。 相似文献
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连铸工艺参数对SWRH82B小方坯内部质量的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了安钢第一炼轧厂150mm×150mm小方坯连铸机生产SWRH82B高强度预应力钢绞线用钢时连铸拉速、钢水过热度、冷却强度以及电磁搅拌等基本工艺参数对SWRH82B钢铸坯内部质量的影响,提出了在现有工艺条件下,生产SWRH82B钢最佳的连铸工艺参数。 相似文献
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铸坯角裂是连铸生产普遍存在的问题,严重影响了连铸的各项技术经济指标。南钢炼钢分厂在消化西德德马克小方坯连铸机的基础上,对二冷系统进行了改造,从而解决了角裂漏钢问题,为方坯连铸机的发展开拓了新领域。经过对二冷室的改造,提高了铸坯质量、铸机作业率,使铸机达产率跨入了特等机的行列,取得了显著的经济效益。 相似文献
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重钢七厂 3号方坯连铸机机型为一机四流 ,断面为 2 4 5mm× 2 50mm ,1 996年 3月份以前与 90t平炉相配生产普通钢 ,平炉淘汰后停机。 1 999年 6月份七厂 1号方坯连铸机进行高效化改造后 ,大断面方坯品种钢生产与开发的任务就要求全部由 3号机承担。经检修后 3号机于 1 999年 6月份重新恢复生产 ,浇注普通钢及少量 2 0管钢。但所生产的 2 0管钢铸坯内裂等缺陷较多 ,铸坯质量差 ,轧成圆管坯后 ,管坯表面细小裂纹也较多 ,圆管坯低倍合格率仅为 57% ,严重制约了 2 0管钢等品种钢的生产与开发。对此 ,1 999年 1 1月分公司成立了管钢攻关组 ,… 相似文献
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通过运筹学中的排队理论,建立了方坯直轧系统中连铸坯排队模型,并对唐钢公司长材事业部方坯-棒材直轧系统分析优化,为企业生产管理提供理论依据。结果显示,当连铸机拉速为3.8 m/min,连铸坯定尺为11.9 m时,4流生产只能满足Φ 12 mm热轧带肋钢筋的轧制节奏,5流生产可以满足所有规格轧制节奏;拉速一定时,铸坯的最大等待时间随定尺的增大而增大,但生产中一般采用调整拉速来改变连铸坯平均等待时间,而非通过调整连铸坯定尺来实现;连铸坯输送过程,空冷到最低开轧温度所经历的时间应小于连铸坯的最大等待时间,此时直轧产线铸坯的直轧率最高;根据铸-轧通钢量相等的原则计算,方坯直轧应该采用少流数、高拉速,短定尺来组织生产,使铸-轧产能匹配同时减少直轧铸坯的头尾温差,降低生产事故风险;方坯直轧系统的主要问题是连铸坯剪切顺序、钢-轧节奏匹配问题、连铸坯的最大等待时间等3项核心问题。 相似文献
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用连铸机生产圆形铸坯代替连铸方坯用以轧制各种型材,不仅可使连铸工艺简化,铸坯内在质量和表面质量均得到较大改善,在轧制工艺上也是可行的。用高减率轧制与铸造圆坯配套,将取得原料规格单一、产品范围广泛、设备结构紧凑等效果,更进一步地简化了铸/轧工艺,经济效益较为明显。这对我国冶金厂的新厂设计及旧厂改造均具有一定参考价值。 相似文献
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通过对电炉高效方坯连铸机二冷水喷淋系统的改造,保证了二冷水喷嘴的对中精度,改善铸坯在高拉速条件下的铸坯质量,提高铸机的作业率和降低设备费用,系统的改造取得了明显的成效。 相似文献
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济钢一炼钢在对R6m 小方坯连铸机的高效化改造过程中,首先采取了设备适应性改造、优化工艺条件以提高方坯质量、提高铸机综合技术指标等三个步骤的高效攻关,继而实施高效化改造,实现了转炉一方坯铸机匹配的小方坯高效化生产。 相似文献