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火电厂承压部件管座角焊缝损坏原因分析及焊接工艺探讨 总被引:4,自引:0,他引:4
针对火电厂承压部件管座角焊缝损坏情况比较突出的现象,进行了详细的分析,认为应力集中严重、结构不合理、根部未焊透是造成管座角焊缝损坏的主要原因。并针对这些原因,对承压部件管座角焊缝的焊接工艺进行了探讨。 相似文献
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AP1000反应堆压力容器的管座管穿件焊接是低合金钢、不锈钢和镍基合金的异种钢焊接。该焊缝的焊接具有空间位置复杂、焊接应力大、镍基合金导热性及流动性差的特征,焊缝中常岀现热裂纹、根部缺陷、夹渣、气孔等缺陷。本文探讨了隔离层堆焊、冷装、角焊缝填充焊的制造工艺。结果表明,优化工艺参数、选择恰当的焊材、合理的焊道布置和焊接操作方法、清洁焊接工作区域等,是获得质量良好的管座贯穿件焊缝的重要因素。该焊接技术已成功应用于AP1000项目反应堆压力容器的设备制造,结果表明该焊接工艺合理,产品质量满足要求。 相似文献
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某电厂 3号蒸汽锅炉在 2 0 0 1年 12月大修检查时发现有十余处汽水入口管与汽包筒体的角焊缝有较严重裂纹 ,裂纹多为环管座周向分布 ,最深达 2 0mm ,一般在 10~ 15mm左右。分析认为产生裂纹的主要原因是由于管座与汽包焊接接头结构设计不合理 ,另外由于历史的原因原管座焊缝存在较严重的气孔、夹渣等焊接缺陷 ,有的还较为密集 ,这也可能是造成管座裂纹一个重要原因。国内处理汽包缺陷一般采用同质焊接材料的热补焊法 :焊前预热 ,保持层间温度连续焊接 ,焊后进行整体热处理。但这种工艺方法是工作量大、工艺复杂、还需考虑变形的问题。本文… 相似文献
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为了实现锅炉汽包骑坐式管座角焊缝的机械化、自动化,达到高效、高质量焊接的目的,从设备选型、焊材匹配试验、接头性能试验、工艺参数的确定等方面进行了系统的工艺试验工作。试样结果表明:选用合理的工艺参数,采用细丝马鞍形埋弧焊工艺方法焊接汽包骑座式管座角焊缝,与焊条电弧焊对比,可以较大幅度提高焊接效率,同时更利于保证焊接质量。 相似文献
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针对汽包集中下降管管座更换修复时存在的下降管位移、接头冷裂纹敏感性高、焊后热处理最高温度偏离焊缝等问题,通过理论计算和分析,制订了相应的技术方案。结果表明,以汽包筒体为承力体,采用井字型悬吊固定装置,可以有效防止管座割除与修复过程中下降管过量位移,避免焊缝错口和折口;采用非对称K形坡口、合理布置角接接头与对接接头焊接顺序、提高预热温度和层间温度至180 ℃、进行中间消氢热处理,有效避免了大厚壁高拘束条件下BHW35钢接头冷裂纹和其他缺陷;采用管座角焊缝主加热并在下降管管孔对应汽包上部区域辅助加热,获得了合理的焊后热处理温度场。修复后各项检验检测合格,其中汽包筒体硬度与修复前无显著变化,修复区域测得的最大残余应力133 MPa。 相似文献
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通过对大庆200MW机组主蒸管道10CrMo910钢的焊接性能分析,提出了一整套行之有效的焊接工艺,并在施工现场检修焊接中进行了实践,为焊接同类钢材提供了可借鉴的经验和工艺参数。 相似文献
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蒸汽轮机自带冠静叶隔板是蒸汽轮机通流部分的静子部件 ,其制造精度直接影响到整个机组的效率。在实际生产中发现自带冠叶隔板焊后节圆直径变形大 ,严重影响了隔板通流尺寸精度。文中针对蒸汽轮机自带冠叶隔板生产过程中产生的焊接变形问题 ,采用定点测试方法 ,进行现场跟踪监测 ,获得了有效的焊接变形数据。并对自带冠叶隔板主焊缝焊接后和热处理后的节圆半径变形、直径变形和节圆收缩率进行了深入分析。为了减小焊接变形 ,在隔板的结构设计方面应控制主焊缝进汽侧与出汽侧的坡口深度比值在 1.0~ 1.15范围内 相似文献
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讲述了核电设备中反应堆压力容器的焊接,包括主环缝窄间隙埋弧焊、出入水接管与接管段筒身马鞍形焊缝窄间隙埋弧焊、接缝-安全端异种金属镍基合金焊接;同时也介绍了秦山二期600MW机组蒸气发生器中的管子管板焊接、堆内构件吊兰筒件与堆芯支承板的焊接;最后简述了水电设备的焊接. 相似文献
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高质量低成本的加热板式塑料管对接焊技术 总被引:2,自引:0,他引:2
从可靠性、可用性和经济性的基本观点出发,对加热板式塑料管对接焊和电热丝套筒式塑料管承插焊两种焊接方法进行了对比分析,认为塑料管道焊接应优先采用加热板式对接焊方法。相对于套筒式焊接,该方法造成焊接缺陷的人为因素几科为零,因此焊接接头质量容易得到保证;该方法操作简单,几乎不用手工操作,整个焊接过程都由CNC系统控制;由于焊接时不需任何辅助材料,使得成本降低,特别是管径越大,管线越长,该优点更为突出。 相似文献
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利用无接触简化模型进行小截面方管并行排列焊温度场的计算,模拟结果与测量结果的对比表明,此模型应用到小截面方管温度场的数值模拟中存在很大误差.从热和力的角度对小截面方管与胎具间的关系进行简单分析,解释了误差产生的原因.并以此为基础,建立了小截面方管并行排列焊的接触模型,采用直接约束法处理焊接过程中小截面方管与胎具的接触传热与受力问题,得到了焊接温度场的变化规律和分布情况.结果表明,在焊缝附近形成了一个"T"字形温度场;焊后冷却一段时间后,出现两端温度低、中间温度高的现象.这种情况与实际的焊接状况较一致. 相似文献
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Melanie Montgomery Kristian V. Dahl Flemming B. Grumsen Frederik B. Kvrndrup John Hald 《工业材料与腐蚀》2019,70(8):1461-1475
After a straw‐fired power plant in Denmark had been in operation for 16 years with 93,815 hr operation, there was a need for overlay welding repair of the grate due to a decrease in wall thickness from erosion/corrosion. The grate consisted of 15Mo3 (Werkstoff nr. 1.5415) tubes where water/steam flows through, which were welded together with fins, and where one side faced the combustion zone coming into contact with the fuel (the side that required weld overlay). The water/steam temperature was 320°C and the surface metal temperature was estimated to be 350°C. However, there were difficulties when trying to overlay weld the grate as the weld pool was unstable. The microhardness measurements on cross‐sections of the tubes revealed a higher hardness of the tube facing the combustion zone compared to opposite the combustion zone. In addition, there was higher hardness adjacent to the combustion side than the steam/water side. Analysis of etched cross‐sections with light optical and scanning electron microscopy revealed the presence of acicular structures at the convex surface. Further analysis has been conducted with X‐ray diffraction and a LECO nitrogen analyser indicating the presence of iron nitrides. Reasons for their evolution and implications for the repair welding are discussed. 相似文献
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