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西北铅锌冶炼厂除汞技术 总被引:4,自引:0,他引:4
采用硫化钠十玻利登-诺金克工艺可将成品酸中汞含量降至0.00005%以下,除汞效率可达99.3%,且自动化程度高,能耗低,生产成本低。 相似文献
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西北铅锌冶炼厂200kt/a硫酸装置是我国第一套完全自行设计、利用本国技术建设的大型两转两吸冶炼烟气制酸系统。设计采用了多项新技术,如绝热蒸发净化,并流洗涤塔,上进气电除雾器,碟形底球拱干塔,无支柱和隔板、大蓄热量拱形转化器等。实践证明这个设计基本是成功的。对某些不足之处提出了相应改进措施。 相似文献
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主要介绍了西北铅锌冶炼厂硫酸车间干燥塔循环槽、预热器、Ⅲa换热器、石墨间冷器、洗涤塔循环槽等设备的大修情况。 相似文献
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以日本住友金属矿山株式会社东予冶炼厂厂长为首的一行六人代表团于1988年11月2日至4日在江西贵溪与江西铜业公司贵溪冶炼厂进行了一年一次的技术交流会议。这是贵溪冶炼厂投产后两厂间的第二次技术交流会议。两厂的代表在会议上各自介绍了本厂一年来的生产情况和经验以及技术进步的情况,并分专业进行了技术座谈。下面将日本东予冶炼厂近年来有关硫酸生产的情况介绍如下。 相似文献
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1 概 述大冶有色金属公司冶炼厂硫酸车间有三个制酸系统 ,硫酸一、二系统建于 70年代 ,以铜转炉冶炼烟气为原料 ,设计能力为 1 30kt/a;硫酸三系统投产于 1 997年底 ,以诺兰达炉冶炼烟气为原料 ,设计能力为 2 30kt/a。 1 999年 ,为了提高铜和硫酸的产量 ,增开了一台铜转炉。为了消化处理增开一台铜转炉产生的 4 5× 1 0 4m3/h低浓度SO2烟气 ,硫酸一、二系统 (以下简称老系统 )满负荷运行 ,增加处理 2× 1 0 4m3/h烟气 ,其余 2 5× 1 0 4m3/hSO2 烟气与诺兰达炉烟气混合后送往硫酸三系统制酸。2 混合烟气制酸改造原硫酸… 相似文献
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硫酸系统经过两次改造生产能力由20kt/a提高到30kt/a。采用两段绝热增湿稀酸洗涤净化,两转两吸工艺流程。生产实践证明,硫酸系统工艺适宜,配置合理,运行平稳,各项工艺指标达到设计要求。 相似文献
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一、前言 西昌锌冶炼厂年产电解锌10kt,与之配套的冶炼烟气制酸系统生产能力为16.764kt/a(100%H_2SO_4),采用稀酸洗净化工艺,每天产出污酸16.14t。污酸成分见表1。 相似文献
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我厂硫酸车间自1975年逐步实现正常生产以来,克服烟气、设备条件差,资金又紧张的困难,不断进行小改小革,实现了硫酸正常生产。1.改进工艺,实现单转炉烟气制酸。我厂粗铜冶炼部分于1970年建成投产。硫酸于 相似文献
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浅谈贵溪冶炼厂二期工程硫酸工艺设计 总被引:2,自引:0,他引:2
对贵冶炼二期工程硫酸工艺的主要设计特点,包括净化工序的动力波泡沫洗涤技术,干吸工序的低位高效干吸技术和转化工序的高浓度SO2转化技术进行简要地介绍和分析。与传统硫酸工艺相比。 相似文献
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总结150kt/a铅,锌烧结烟气制酸系统在设计和施工过程中存在的问题,提出相应改进意见。强调冷却系统优化设计的重要提出了若干建议。 相似文献
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介绍韶关冶炼厂二期硫酸装置的工艺流程、主要设备及试生产情况。具体分析了生产中出现的问题及改进办法,对一些尚未改进的问题提出了自己的建议。 相似文献
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对原有两套烟气净化系统中的一套进行改造。去除原电除雾器前的混气装置,在空塔前增设混气塔,使两套系统具有相同的烟气条件。原1系列采用76%热浓酸洗涤净化工艺,流程为空塔-填料塔-电除雾器;现改为稀酸净净化工艺,流程为空塔-高效洗涤器-料塔(板式酸冷却器)-电除雾器。改造后生产运行正常,各项净化指标均达到工艺要求。 相似文献
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韶关冶炼厂(以下简称韶冶)有两套烟气制酸系统,与ISP铅冶炼系统配套,硫酸总产量(Ⅱ系统改造前)达到约300kt/a。2001年硫酸Ⅰ系统改造改为两转两吸工艺,二氧化硫总转化率提高到99.8%。硫酸Ⅱ系统于1996年底投入生产,采用空塔-填料塔-级间冷器-级电除雾器-二级间冷器-二级电除雾器稀酸洗净化、-转-吸-尾气吸收(氨酸法)工艺流程。 相似文献
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介绍了贵溪冶厂新建的炼铜烟气制酸系统的工艺落,主要设备及工艺参数,净化工序采用了二级动力波洗涤器,转化工序采用ⅢⅠ-ⅣⅡ、“3+1”两转两吸流程。 相似文献
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贵溪冶炼厂生产中的S,As等元素的流向和分析 总被引:1,自引:0,他引:1
分析铜冶炼烟气及烟尘中各元素在硫酸生产系统中的流向,讨论其对硫酸生产的影响。认为对含有大量As等有害元素的烟尘实行开路,对硫酸生产十分有利。 相似文献