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相似文献
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1.
介绍在现有矿山条件下,采用曼内斯曼德马格公司的REDSMELT工艺,即增建德马格转底炉(DemagRotaryHearthFurnace—DRHF)生产直接还原铁和德马格埋弧电炉(DemagSubmergedArcFurnace—SAF)生产铁水。该工艺能充分利用矿山资源和已有基础设施,并以较低投资生产出价格具有竞争力的商品铁水。  相似文献   

2.
以铁矿粉或钢铁厂含铁废料为原料,以非冶金煤为还原剂,生产直接还原铁或热压块(DRI/HBI)的DRyIronTM工艺,不设干燥工序,直接将生压块送入转底炉,在受控还原气氛中进行还原,工艺简单,基建投资和运行费用低,是一项成熟的技术。  相似文献   

3.
煤基直接还原及转底炉工艺的发展现状   总被引:3,自引:0,他引:3  
阐述了煤基直接还原工艺在国内外的发展现状,对煤基直接还原中转底炉的各工艺进行了系统地介绍和客观地分析,指出了各工艺的特色和优点。表明发展DRI技术将有较大的市场需求。转底炉规模化生产尚未到达成熟的阶段,但具有良好的发展前景。  相似文献   

4.
为解决国内某铜渣的开发利用问题,以兰炭为还原剂、白云石为添加剂,采用模拟转底炉直接还原—磨矿—磁选工艺,对有价元素铁、锌的回收及杂质硫的脱除进行了研究。结果表明:在兰炭用量为25%,白云石用量为10%,还原温度为1 300 ℃,还原时间为35 min情况下,直接还原过程的锌脱除率为99.14%,可获得ZnO含量为79.59%的氧化锌粉,金属化球团经磨矿、磁选后,获得了铁品位为92.79%、铁回收率为88.12%、硫含量为0.08%的金属铁粉。机理分析表明,铜渣中的铁橄榄石、磁铁矿相大部分已转变为金属铁相,金属铁颗粒明显聚集长大,最大粒度超过100 μm,且与脉石矿物等存在清晰平滑的界面,有利于后续磨矿、磁选工序得到高品位的金属铁粉。  相似文献   

5.
针对印尼钒钛海砂选矿后的精矿,采用转底炉直接还原—电炉熔分工艺,先后完成了小型基础试验研究和中试试验。得到最佳的条件是,m(海砂精矿):m(兰炭):m(膨润土):m(有机粘结剂)=100:25:3:1,含碳球团3层(54 mm),还原温度1 260℃,还原时间30 min,中试得到球团平均金属化率88.63%,球团中剩碳4.81%。将金属化球团热装入300 kVA的直流电炉进行冶炼,得到含钒铁水,铁水中铁品位96.25%,钒品位0.443%,铁与钒回收率分别为99.64%和88.96%,炉渣中TiO2品位38.86%,钛回收率为98.95%。结果表明,转底炉直接还原—电炉熔分处理海砂精矿技术上可行。   相似文献   

6.
为解决国内某铜渣的开发利用问题,以兰炭为还原剂、白云石为添加剂,采用模拟转底炉直接还原-磨矿-磁选工艺,对有价元素铁、锌的回收及杂质硫的脱除进行了研究。结果表明:在兰炭用量为25%,白云石用量为10%,还原温度为1 300 ℃,还原时间为35 min情况下,直接还原过程的锌脱除率为99.14%,可获得ZnO含量为79.59%的氧化锌粉,金属化球团经磨矿、磁选后,获得了铁品位为92.79%、铁回收率为88.12%、硫含量为0.08%的金属铁粉。机理分析表明,铜渣中的铁橄榄石、磁铁矿相大部分已转变为金属铁相,金属铁颗粒明显聚集长大,最大粒度超过100 μm,且与脉石矿物等存在清晰平滑的界面,有利于后续磨矿、磁选工序得到高品位的金属铁粉。  相似文献   

7.
ITmk3—新千年的先进炼铁工艺   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据位于明尼苏达州锡尔弗贝的北岸矿业公司的工厂中粒铁生产条件及可能的发展前景 ,神户ITmk3工艺要在那里付诸实施,这引起了广泛的兴趣,特别是明尼苏达州。介绍了工艺的前期研究和开发的背景材料,描述了发展过程。  相似文献   

8.
直接还原用铁矿的展望(一)   总被引:3,自引:0,他引:3  
  相似文献   

9.
针对屯秋鲕状赤铁矿矿物结构特点,分析了屯秋铁矿石采用机械选矿方法和磁化焙烧选矿方法都难以获得高质量铁精矿的原因及选厂建设的技术难题,简述了屯秋鲕状赤铁矿煤基直接还原试验研究进展情况。同时,根据我国海绵铁生产现状及工艺特点,提出以转底炉煤基直接还原法生产海绵铁产品,将是今后开发利用屯秋铁矿石的主要研究方向。  相似文献   

10.
首次采用转底炉直接还原焙烧—磁选方法,对高磷鲕状赤铁矿进行了转底炉中试试验研究。在混合物料配比为m(原矿)m(还原煤)m(石灰石)m(脱磷剂)=10020151,转底炉焙烧温度1 150℃~1 250℃,还原时间为70 min,含碳球团厚度2~3层(约55~65 mm)的条件下,最终获得的球团平均金属化率88.97%,两段磨矿磁选所得金属铁粉产率42.35%,TFe品位92.56%,铁回收率84.26%,P含量0.04%。金属铁粉压块密度为5.02 t/m3,可以作为优质的电炉炼钢原料。用扫描电镜(SEM)对焙烧温度1 250℃和1 300℃的金属化球团磨选所得金属铁粉进行分析,焙烧温度1 300℃的球团磨选金属铁粉中有单质磷的存在,说明对高磷鲕状赤铁矿而言,必须控制还原温度,选择性还原铁,避免还原磷。  相似文献   

11.
为了最大程度地回收铜渣中的铁资源、得到高品质的珠铁产品, 在实验室条件下模拟转底炉, 使用高温炉焙烧还原由铜渣、还原煤、石灰石制备的含碳球团, 直接还原生成珠铁和渣, 再通过人工挑选的方式实现渣铁分离。研究了焙烧温度、焙烧时间、还原煤用量、石灰石用量等因素对焙烧效果、珠铁全铁品位、铁回收率的影响, 确定较佳的球团配料比为铜渣∶还原煤∶石灰石=100∶20∶10, 较佳的焙烧条件为焙烧温度1 400 ℃、焙烧时间40 min, 最终可获得铁回收率91.04%、全铁品位94.72%、C含量1.23%的高品质珠铁。  相似文献   

12.
叙述了世界直接还原铁工艺方法、地区以及主要生产国的生产现状和展望 ,以及MIDREX工艺在直接还原厂中球团矿、块矿使用的比例 ,及对原料的化学成分、物理性能和还原性能的要求。对比了MIDREX工艺和采用粉矿Finmet工艺的生产费用和基建投资  相似文献   

13.
毛瑞  王飞  杜屏  任立群 《矿冶工程》2017,37(2):107-111
基于转底炉工艺,分析了不同种类含铁尘泥的成球性能,并在此基础上开展了含铁尘泥造球试验,分别考察了膨润土、有机粘结剂C以及复合粘结剂对含铁尘泥球团性能的影响规律,结果表明,随着膨润土使用量逐渐增大,含铁尘泥生球的抗压强度、落下强度和爆裂温度逐渐提高;有机粘结剂C对生球的抗压强度影响不大,但能显著提高生球的水分和落下强度,当有机粘结剂C用量由0.50%提高至0.75%时,生球的水分由18.8%增至20.7%,落下强度由13次提高至40次,爆裂温度显著降低;单独使用膨润土或有机粘结剂C均不能达到较好的成球效果,而使用膨润土与有机粘结剂C组成的复合粘结剂可显著提高含铁尘泥球团的各项指标,且复合粘结剂的使用成本较低,生球全铁品位也有较大幅度提升。  相似文献   

14.
采用转底炉直接还原焙烧-磁选方法,对低品位难选铁矿进行了转底炉中试试验研究。混合物料配比是m(原矿):m(焦粉):m(膨润土):m(液体粘结剂)=100:33:4:8,转底炉焙烧温度1 250℃~1 330℃,还原时间为42 min,含碳球团厚度3层(约60 mm),最终获得的球团平均金属化率83.44%,两段磨矿磁选所得还原铁粉产率39.52%,铁品位94.39%,铁回收率83.34%。对还原铁粉压块,压块密度为4.78 t/m3,可以作为优质的电炉炼钢原料。  相似文献   

15.
以无烟煤作还原剂,经过配料、圆盘造球、转底炉直接还原和磨矿-磁选工艺流程,从国内某铜渣中回收铁、锌,先后进行了基础实验和中试研究。所得最佳还原条件为:铜渣∶无烟煤∶石灰石∶工业纯碱=100∶21.5∶10∶1,还原温度1 280 ℃,还原时间38 min;转底炉排出的金属化球团的磨选条件为:一段磨矿细度-0.074 mm粒级占75.88%,磁场强度143.31 kA/m,二段磨矿细度-0.074 mm粒级占62.89%,磁场强度95.54 kA/m。基于上述条件经过转底炉直接还原流程,金属化球团磁选得到金属铁粉TFe品位92.38%,铁回收率88.39%;布袋收尘系统所得粉尘中氧化锌含量为74.25%。机理研究表明,铜渣中的硅酸铁和磁铁矿经过转底炉还原后转变为金属铁,易于通过磨矿-磁选的方法回收。  相似文献   

16.
熊玮  王杰  杨福 《矿冶》2013,22(4):47-50
为了促进中国鄂西地区高磷铁矿的合理利用,试验研究了工艺因素对高磷铁水预脱硅的影响。结果表明随着脱硅剂用量的增大,脱硅率的增加并不显著。脱硅剂用量在30 kg/t左右时,脱硅氧效率在50%以上。碱度和FeO过量系数对脱硅反应具有交互作用,氧化剂和石灰的配比量合适才能得到较高的脱硅率。搅拌气体流量约为0.4 L/min,温度约为1400℃时,脱硅效率较高。为了提高脱硅率,必须在开始阶段加强搅拌,使脱硅反应尽快地进行。  相似文献   

17.
本文阐述了卡尔多炉工艺产生的污水中有毒元素的处理工艺,结合生产实际,分析了污水处理工艺中除砷的影响因素及合理控制,指出了目前使用污水处理工艺的优点及可借鉴性。  相似文献   

18.
对5台浓缩机底流排放工艺的改造,使底流在发生事故时,能直接排入沉淀池,完善了煤水流程,达到了“一级闭路循环”。  相似文献   

19.
介绍千斤顶缸底的组合胎模锻造工艺,并指出该工艺能够在自由锻锤上锻制出较为理想的缸底毛坯,能够充分发挥设备潜力,降低成本。  相似文献   

20.
德兴铜矿废水处理系统的HDS工艺改造   总被引:1,自引:0,他引:1  
李小生 《金属矿山》2010,39(2):179-181
德兴铜矿引进HDS废水处理工艺对废水处理系统进行技术改造,有效解决了原废水处理系统采用传统的石灰中和工艺而造成的设备结钙严重、底渣浓度低等困扰生产多年的瓶颈问题,使废水处理系统生产能力有显著的提高,处理后水质达到了国家一级排放标准。  相似文献   

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