首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
随着油田的开发,油田注水、采出能耗高,给成本控制带来了难度.在精细地质研究的基础上,结合生产实际对高采出、高吸水的高能耗井采取堵水、调剖措施,降低油井的含水比,提高产油量.封堵或卡堵高含水层,减少油井的层间干扰,改变水驱油的流线方向,提高了注入水的波及体积.增加产油层段厚度,减少高含水层厚度,改善油井的产液剖面;注水井调剖后纵向上控制了高渗透层的吸水能力,低渗透层的吸水能力相应提高,不吸水层开始吸水,增加了注入水的波及体积,扩大了油井的见效层位和方向.整体上改善注入开发效果,达到改善产液剖面和吸水剖面的目的,同时见到了节能效果.  相似文献   

2.
调剖剂在温度78℃,地层水矿化度37226mg/L的条件下,老化稳定性高。室内并联岩心流动实验结果表明,调剖剂吸水剖面改善率接近90%,其对高低渗透层的剖面调整能起到明显的作用,调驱前,低渗透层吸水很少,注入调驱剂后,高渗透层的吸水能力大大降低,低渗透层的吸水能力发生了明显变化,很快得以启动且渗透率极差越大,剖面改善越好;单管岩心流动实验表明,调剖剂在岩心中的突破压力梯度为15.22MPa/m,连续注水12.68PV压力变化小耐冲刷性能良好。  相似文献   

3.
本文针对某低渗透油田储层非均质严重,层间吸水差异大,应用化学浅调剖技术,扩大注入水在油层中的波及体积。通过运用合理的调剖剂配方,在70口水井实施调剖后平均单井注水压力上升了1.3MPa,连通的156口油井累计增油2784t,含水下降了2.9个百分点。  相似文献   

4.
油田进入特高含水开发阶段,无效注水循环严重。基础井网及一次加密井网以开采中高渗透层为主,注入水主要沿着厚油层各沉积单元的高渗透部位突进,随着注水倍数的增加,水洗厚度基本不增;注入水低效、无效循环严重,靠常规水驱层段细分调整技术无法深层次减缓层内和层间矛盾。为了改善开发效果,针对老区水驱井网开展深度调剖研究,采用铬微凝胶深度调剖体系对水驱油层进行深度调剖,并取得一定的效果。  相似文献   

5.
尕斯库勒油田N1-N21油藏属注水开发油田,目前已进入中高含水开发阶段,由于油藏储层自身非均质性强,注入水沿高渗透带窜流严重,小层单层突进现象越发严重,致使有些井的主力小层出现水淹的情况,油藏综合含水进入快速上升阶段。目前解决油藏注水中存在的矛盾的主要方法是水井调剖以及高含水油井堵水。本文通过油藏工程的各种方法以及对调剖工艺体系进行系统研究,对调剖效果进行评价,总结出一套适合油藏开发的调剖液体系(可动凝胶配方),并为油藏下一步改善水井纵向吸水剖面、控制油井含水提供有效的措施建议。  相似文献   

6.
对注水开发油田,分层注水不仅是保持油层压力,补充地层能量的有效手段,而对实现层内细分开采和中低渗透层挖潜以及稳油控水技术起着无法替代的作用,在油田开发工作中占有极为重要的地位。吴仓堡长6油藏在不同方向的物性差异,导致层间、层内矛盾突出,在注水过程中的单层突进和舌进现象十分明显,导致注入水推进不均匀。为了解决这些问题,改善吸水剖面状况,稳定油井产量,促进油井油井见效,提高油田采收率,在长6油藏采取了分层注水开发措施。使长6油藏吸水剖面明显改善,吸水状况变好,有效的解决了剖面上吸水差异;同时分层注水可使长6油藏对应油层能量得到充分补充,对应油井逐步见效。  相似文献   

7.
渤海某油田油层厚度大、井距大等问题导致高渗层注入水突进、纵向吸水不均,注水开发效果逐渐变差。为改善水驱开发效果,本研究以N油田目标井组为对象,开展氮气泡沫调驱注入参数敏感性分析以及驱油方案预测。数值模拟结果表明:在目标区块油藏条件下,发泡剂浓度、注入速率、注入段塞体积、气液比、注入方式存在合理范围。当注入段塞体积为0.2PV,注入浓度为0.45%~0.55%,气液比为1.5∶1,采用地下起泡的方式注入氮气泡沫调驱驱油效率、经济性等综合指标最优。动态驱替流线图显示,水驱阶段出现的水窜通道能够通过泡沫段塞实现调剖扩大纵向波及,后续注入泡沫具有遇油消泡作用使得氮气进一步扩大低渗层微观波及实现进一步提高采收率的目的。  相似文献   

8.
牛心坨油田为高升采油厂的注水开发区块,岩性复杂、非均质性严重、分选状况差,存在纵向水驱储量动用差,单靠油套分注不能完全解决层间平面矛盾,油井含水上升速度加快,注水效果变差等问题。2008年以来开展应用大剂量深部调剖技术,通过调整吸水剖面,提高水驱波及体积,并在此基础上优化药剂的配方和施工工艺,有效调整了注水井吸水剖面,井组产油量明显提高,综合含水大幅度降低,水驱效果明显改善。  相似文献   

9.
塔5#区动用差小层与高含水淹层交互分布,注水调整效果差,加强注水,油井含水上升,控制注水,油井产液量下降。目前注水井已是三级四段注水,层段调整和细分的潜力较小。利用整体调剖的科学性,对塔5#区开展整体调剖进行预测和设计,扩大注水波及体积,提高油层动用程度。  相似文献   

10.
姬塬油田油藏物性差异较大,油藏层间、层内及平面矛盾较突出,在注水过程中的单层突进和舌进现象十分明显,导致注入水推进不均匀。为了改善注水剖面,扩大注入水波及体积,提高水驱效率,稳定油井产量,采取了偏心分层注水措施。本文重点介绍了偏心分层注水工艺技术、流量测试原理及其应用效果。结果表明,偏心分层注水可使油藏吸水剖面明显改善,吸水状况良好,有效地解决了剖面上的吸水差异。同时偏心分层注水可使对应油层得到充分的能量补充,对应油井逐渐见效。  相似文献   

11.
油田注水开发中后期,受地层非均质性影响,注入水沿高渗透层突进,波及中低渗透层程度低,水驱开发效果差。对注水井的吸水剖面进行调整,可改善开发效果。针对孤东油田储量动用程度高、水淹严重、剩余油高度分散、稳产难度大的严峻形势,系统开展调剖技术提高采收率的研究。选定一个具有代表性的典型注水井组GO7-22X3255,以颗粒、凝胶、颗粒和凝胶为调剖剂,通过对调剖剂注入的质量浓度,注入速度和注入量进行调剖方案设计,比较了三种注入方案下的软件数值模拟结果与现场实际效果,得出对井组GO7-22X3255以注入颗粒质量浓度为3 mg/L时效果最理想的结论。  相似文献   

12.
牛心坨油层油藏裂缝发育,分注状况差,平面上水驱波及差异大,注入水沿裂缝窜进,使沿裂缝方向上的采油井含水上升快,稳油控水难度大。针对这种情况,开展了弱凝胶深部调剖技术研究与应用。通过对调剖剂配方体系、注入段塞、施工工艺优化设计等方面研究和现场试验,有效调整了吸水剖面,扩大了水驱波及体积,提高了油井产量,抑制了含水上升速度过快,改善了水驱开发效果。  相似文献   

13.
油田经过长期注水开发,注采井网遭到损害,水驱效果变差,储量未得到有效开发,通过调剖和深部调驱,可以改善吸水、产出剖面,提高油田稳产基础。长期以来,国内外就把注水井调剖作为稳油控水的重要措施,然而调剖过程中油井相应出现一些问题,针对问题制定不同的采油管理办法。  相似文献   

14.
调剖技术是注水开发油田进入中高含水期后普遍使用的技术,其机理是封堵地层的高渗透层,改变注入水在地层内部的流向,从而提高注入水的波及体积和水驱效率[1]。使用聚合物微球调剖技术在尕斯库勒油田E31油藏试5井的实施,是一个先导试验,本文就这次试验进行分析和总结,它将为以后尕斯E31油藏的聚合物微球整体调剖技术起到先导性作用,为整个尕斯油田的长期稳产和提高油田最终采收率做出了积极贡献。  相似文献   

15.
渤海油田因地层原油黏度大、储层非均质性强、注采井距大及生产层厚等诸多因素,导致注入水低效甚至无效循环,含水快速上升,水驱效率低。渤海油田应用调剖技术改善注水效果和控制油井含水,取得了较好的效果。从2002年以来,渤海共计矿场应用调剖313井次,累计增油1237446m3。为更好的发挥调堵技术的潜能,助力渤海油田稳产上产,总结和分析了渤海油田调剖技术现状、研究进展,并指出了今后的发展方向。  相似文献   

16.
二类弱碱三元试验区空白水驱阶段部分注入井存在油层动用不均衡,吸水强度差异大等问题;采油井初含水高,低效无效循环严重;由于油层含水饱和度高,水油流度比大,有的注入井部分层段不能实现流度控制。为缓解层内矛盾,提高流度控制能力,增强弱碱三元体系驱油效果,提高试验最终采出程度,需要对注入压力低、吸水剖面差异大的7口注入井及流度控制困难的13口注入井开展注入化学剂前调剖。调剖剂设计采用高浓度聚合物溶液,完成调剖施工19口井,调剖后效果明显,注入压力升幅大于非调剖井,调剖液主要注入调剖层,调剖层段吸水量明显下降。  相似文献   

17.
化学调剖技术,是在较低的注入压力下,利用非均质油层不同的启动压力,注入化学调剖剂,使之优先进入启动压力较低的高渗透层,当药剂凝固或膨胀后,降低地层的渗透率,从而降低高渗透层的吸水能力,限制高含水和强水淹层的吸水量,提高中低渗透层和低水淹部位的注水量,达到调整吸水剖面的目的。本文主要探讨调剖技术在注入开发油藏的应用。  相似文献   

18.
针对南四区东部二类油层弱碱三元复合驱部分井区发育高渗透条带,油层动用程度较低,单层突进严重,连通采出井高含水、高产液,低效循环严重,开发了复合颗粒凝胶调剖技术,该技术2017年在南四东选取4口井进行了调剖,平均注入压力由试验前的8.9MPa逐渐上升到11.6MPa,调剖前后注入压力上升2.7MPa,施工后高渗透调剖层段部位的吸水能力得到控制,动用差的层段吸水能力增强,层间矛盾得到明显改善。  相似文献   

19.
志丹双河油田储层天然裂缝发育、非均质性较强,经过多年开发,双河油田东区井网极不规则,造成该区块水驱波及效率低。为了抑制注入水沿裂缝方向突进,缓减双河油田东区含水上升速度,对双河油田东区开展复合深部调驱技术室内研究及现场应用。结果表明,复合深部调驱能够有效减缓注入水沿裂缝方向突进,改善非均质性,调整吸水剖面,提高水驱波及效率,为低渗透裂缝性油藏提高原油采收率提供了新的思路和方法。  相似文献   

20.
大庆油田进入高含水开发后期阶段,油田可持续稳产是目前的首要任务。油水井窜槽是目前影响油田开发效果的一个十分突出问题,严重影响注水、产液结构调整,影响细分注水效果,使得高含水层注水得不到有效控制,井区油井含水上升速度加快,对油田稳产、控水以及措施挖潜将产生一定影响,因此应及时采取封窜措施,降低油井含水,改善油田开发效果。通过对xx-xx井进行环空测试,发现P21油层产液异常,带着这个问题我们对它和与它相关的井开展分析。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号