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相似文献
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1.
吴健忠 《水泥》2002,(9):29-30
我公司3号窑规格为Φ4m×60m,是经过改造的离线喷腾型窑外分解窑,分解炉为Φ3.8m×18m。原采用烟煤作燃料,设计熟料生产能力为1320t/d,实际熟料生产能力可达1480t/d。为了充分利用当地的无烟煤资源,公司于1998年2月开始在3号窑采用无烟煤掺量占70%的混合煤。1二次加高分解炉的改造过程为延长煤粉在炉内的停留时间,有利于煤粉完全燃烧,将分解炉加高了3m,增加炉容积34.74m3。并在炉中增设缩口,提高炉内煤粉与气体的相对运动速度和混合程度。在试生产中发现,1)时常有未燃尽的煤粉经分解炉、上…  相似文献   

2.
郭宏 《水泥》2003,(3):21-21
我厂原1台Φ2.5m×8.5m边缘传动气室通风机立窑,1999年改为Φ3m×11m盘塔式机立窑,生料制备仅用1台Φ1.83m×7m磨机,配备NHX400转子式选粉机组成闭路粉磨系统,台时产量仅为12~13t/h,远远满足不了煅烧系统的要求。我厂经过考察论证,通过少量投资改造生料破碎系统,使生料粉磨能力提高到17.5~18.5t/h,基本满足了立窑煅烧需求。1原生料破碎系统石灰石等原料由ZL50装载机喂入PE400×600颚式破碎机,经破碎后,由TD75型500mm×30m皮带输送机送至稳料仓,由DZ3型电磁振动喂…  相似文献   

3.
七里岗水泥厂现有1000t/d和700t/d预分解干法线各1条,年产水泥60万t。1烧成系统主机设备烧成系统主机设备见表1。表1烧成系统主机设备设备名称1000t/d(二线)700t/d(一线)预热器C12-Φ3312mm2-Φ3000mmC21-Φ4812mm1-Φ4500mmC31-Φ5116mm1-Φ4500mmC41-Φ5116mm1-Φ4800mmC51-Φ5416mm1-Φ4800mm分解炉DD炉Φ4812NSF炉Φ4400mm篦冷机609H-825H2.13m×13.5m高温风机DIBB24,22000m3/h,7kPaSIBB…  相似文献   

4.
王久生 《水泥》2002,(9):55-57
0引言我厂1000t/d新型干法熟料生产线的生料粉磨采用1台Φ3.8m×7.8m风扫磨,设计台时产量为85t/h。自投产以来,产量一直在75t/h左右,未能达到设计要求。为配合1200t/d回转窑技改,生料磨产量需达到85t/h以上。为此,2000年6月对生料磨进行了部分改造。改造后生料磨月均台时产量达93.1t/h,最高时达95.6t/h,超过了原设计,取得了显著成效。1工艺流程生料粉磨工艺流程见图1,生料组分、配比及入磨石灰石粒度见表1。图1生料粉磨工艺流程表1生料组分、配比及入磨石灰石粒度时间生料组分生料…  相似文献   

5.
霍天瑞  赵东生  郭锐  高嗜新 《水泥》2002,(11):37-38
0引言呼和浩特市水泥厂2号窑为带余热锅炉的流态化预分解窑,回转窑规格为Φ3.5m/3.0m×57m,汽轮机装机容量6000kW。该系统自运行以来,流态化分解炉因喂料点偏低,供料能力差,分解率低,以及频繁的后结圈一直困扰着回转窑的正常生产,给企业带来了极大的影响。1窑系统工艺流程系统工艺流程见图1。图1窑系统工艺流程生料首先入分解炉,分解炉类似于MFC型,在炉内生料随880~900℃热气流上升进入到C1筒内。C1筒收集下的物料入窑,含尘气流进入到C2筒继续进行气固分离,收集下的物料入窑,废气进入到余热锅炉…  相似文献   

6.
姜文举 《水泥》2002,(5):41-42
我公司Φ2.8m/2.4m×40mRSP-4型预分解窑生产线于1979年建成,属于第一代RSP型试验窑,设计能力300t/d。自投产以来,通过小改小革,回转窑达到了设计能力,但存在能耗高、入窑分解率低及产质量不稳定等问题。为此,于2001年3月对回转窑系统进行了改造,使窑生产能力提高到500t/d以上。1存在的问题1)分解炉炉体容积小,物料在MC室停留时间短,煤粉在炉内不能完全燃烧,常出现分解炉和C4筒温度倒挂现象,造成预热器超温,C3经常堵塞,物料分解率只有40%左右。2)“V”型三次风管阻力太大,一般为…  相似文献   

7.
戴世忠 《水泥》1995,(2):11-14
生料质量对预分解窑的影响与对策戴世忠河南省七里岗水泥厂(452370)1引言影响预分解窑产量和质量的因素有很多,如操作水平、原料、燃料的质量,生料的成分及预均化的程度等。我厂700t/d预分解窑生产线回转窑规格为Φ3m×48m带TC—F7A型分解炉和...  相似文献   

8.
小型RSP/F预分解窑的投产经验   总被引:2,自引:0,他引:2  
顾磊 《水泥》2002,(1):25-27
屯河硫磺沟水泥厂RSP/F型预分解干法生产线1999年8月11日建成投产,经过半年多的生产调试后,该窑于2000年3月21~23日连续72h生产,通过达标验收,达标后生产正常稳定,曾连续投料、正常运行45d无停窑。产质量、运转率逐月递增,台产稳定在15.0~15.5t/h,平均运转率85%以上,入窑生料分解率达到85%,现对烧成系统的设计特点及生产中取得的一些经验体会简介如下。1生产工艺、技术方案的主要特点1.1生产工艺特点采用Φ2.7m×40m窑配套的五级旋风预热器和RSP/F型分解炉相结合的预分解系统…  相似文献   

9.
韦剑宁  葛展学 《水泥》2003,(4):20-21
我厂Φ2.8m/2.5m×44m五级旋风预热器窑水泥生产线1996年初建成投产,设计能力300t/d。原生料为传统的石灰石、粘土及铁矿3组分配料。2001年起,我厂开始利用工业窑炉废渣配料,生料配料改为石灰石、石灰头(熟石灰)、粘土及冶炼尾渣(含Fe2O340%)4组分配料。由于石灰头粘性大,入磨后常包裹住钢球和钢段,影响粉磨效率,生料磨台时产量严重降低,生产成本增加。针对这种状况,2002年起,我厂利用石煤代替粘土配料,石灰头配比也由22%降至6%,生料磨台时产量大幅度提高,窑况反映良好,取得了很好…  相似文献   

10.
陈阳 《水泥》2002,(7):24-25
我厂五级旋风预热器窑规格为Φ3.2m×52m,设计能力为600t/d,于1996年12月20日建成投产。为了提高熟料的ISO强度和台时产量,实现回转窑生产优质、高产和低消耗,我们在几个方面进行了改造,使熟料的产质量得到了提高。1存在问题及改进措施1.1窑系统存在的问题1)窑头和窑尾密封不好,影响窑热工制度的稳定。利用停窑机会,将窑头和窑尾的密封进行整改。2)预热器C4内筒烧坏,造成分离率下降,传热率降低,入窑生料CaCO3分解率降低。经多次测定,生料表观分解率为28%~32%,物料预烧差,易窜料,降低了…  相似文献   

11.
哈尔滨水泥厂5号窑系统,设计产量1000t/d,设备配置为PH2型(RSP改进型)分解炉和五级旋风预热器(布置方式为2-1-1-1-1)。窑规格为Φ3.2m×44m,控制系统为引进美国贝利公司的N-90集散控制系统,篦冷机为水平推动式篦冷机,规格为2.3m×17.7m。该生产线自1992年10月份点火以来,一直煅烧以石灰石、粘土、铁粉为主要配料的普通硅酸盐水泥,配料方案为“高硅率、高铝率、中饱和比”,为满足市场特别是大庆市场的需求,决定由5号窑试煅烧以熔渣代替粘土配料的G级油井水泥熟料。1生产工艺方案及参…  相似文献   

12.
孙振宇 《水泥》2000,(8):37-38
0概述我厂采用70年代初期设计的Φ3 1m/2 5m×78m干法中空回转窑 ,工艺比较落后 ,能耗高 ,环境污染严重 ,越来越不适应新形势下的规模化生产要求。1997年11月 ,将熟料烧成系统改造为Φ3 2m×52m带五级旋风预热器的回转窑 ,使熟料烧成能力由216t/d提高到600t/d ,而原来生产能力只有18t/h的生料磨(Φ2 2m×6 5m) ,必须提高到45t/h以上 ,才能满足新窑对生料的需求量。1改造的内容将原Φ2 2m×6 5m生料磨电机由280kW改为380kW ,并在磨前增设1台HFCK1000×3…  相似文献   

13.
我公司有4台Φ2.6m×13m湿法开流棒球生料磨,转速18.45r/min,主电动机功率为1000kW,台时产量为50~53t/h。入磨物料有3种:石灰石84.5%,粒度≤25mm的占80%;黄土12%左右;铁粉3.5%左右。出磨生料浆80μm筛余细度为11%~14%,水分为35%~36.5%。1磨机研磨体使用情况湿法生料磨原设计为普通球磨机(一仓用球)。1972年改棒球磨,磨机有关工艺参数见表1。表1磨机有关工艺参数项目一仓二仓三仓有效长度/m2.753.456.45研磨体/mmΦ50~Φ75×2680棒Φ…  相似文献   

14.
刘仁德 《水泥》2003,(5):24-26
1系统简介我公司采用2台Φ3.0m×11m和1台Φ2.4m×8m闭路水泥粉磨生产线。2001年,公司将2条600t/d预热器窑改造为1100t/d预分解窑后,原水泥粉磨系统生产能力明显不足。为此,新增1条Φ3m×11m挤压联合粉磨水泥生产线。工艺流程见图1。系统主要设备配置见表1。图1水泥挤压联合粉磨系统工艺流程示意表1水泥粉磨系统主要设备配置设备名称规格型号备注胶带输送机B650×11.5m130t/h,10kW交叉带式除铁器MC12-8090L冷态消耗功率:2.6kW稳流称重仓2500mm×2500mm22m3辊…  相似文献   

15.
2生产调试情况2.l生料制备系统空载试车正常后,在窑负荷运转前,原料磨于1998年7月2日进行了第一次负荷试车。原料烘干用热量由窑、分解炉和热风炉共同提供,三处重油用量分别为1.ski/h、Iki/h和Iki/h,原料磨产量为200t/h-220t/h(湿量),出磨生料水分为0.9%-l·3%,90pm筛余12%-14%,在窑满负荷(4皿ot/」熟料)运转时,原料磨又进行了负载试车,当窑和分解炉喷煤量分别为8.st/h和10.st/h、热风炉重油量06hi/h、熟料冷却机回收废气量(标况下)回.2x10’m’/h时,原料磨产量可达360t/h(湿量),出磨生料水分…  相似文献   

16.
边明祥  郭德选  谢代强 《水泥》2002,(10):23-25
0引言汉中公路建材有限责任公司的前身是城固县猫山水泥厂,1998年该公司对其厂进行购并,并将原有的1条Φ2.5m/2.7m×42m杭州型立筒预热器窑改为Φ2.8m/2.7m×42m五级旋风预热器窑,水泥生产能力由原来的4万t/a提高到了6万t/a。为了充分发挥该系统的作用,进一步提高回转窑的产量,2001年6月由陕西省建材设计研究院采用预分解技术对烧成系统进行改造,使熟料产量由原来的8t/h提高到14t/h(设计产量13t/h),熟料热耗由原来的5370kJ/kg降至3964kJ/kg(设计熟料热耗4180kJ/kg),…  相似文献   

17.
姜烈刚 《水泥》1994,(8):36-37
改善RSP炉燃料燃烧状况提高窑的生产能力姜烈刚黑龙江省牡丹江水泥厂(157041)我厂2000t/d预分解窑系统设计配用类RSP型分解炉,规格为:SC:Φ3.6m×4.8m,MC:Φ4.6m×11.7m,连接管道为3.25m×2.05m,总有效容积:...  相似文献   

18.
崔明  范雅娟  朱显国 《水泥》2003,(2):33-35
我厂1号窑为Φ3.5m×60m立筒预热器窑(克虏伯型)。该窑系统原为Φ3.5m/3.0m×60m立筒预热器窑,于1988年对其进行扩径改造,同时将3环4钵一级4个旋风筒的立筒预热器改造为2环3钵带二级旋风筒的立筒预热器,设计台时产量为25t/h。改造后,台时产量徘徊在22.5t/h左右,熟料3d抗压强度仅为22MPa左右,而且经过10多年的运行,设备老化严重,粉尘排放超标。在2002年5月份大修期间对该回转窑系统进行了以下几方面的改造。1改造内容1.1喂煤系统的改造由于煤粉潮湿,煤粉库挂壁严重,下煤不好,特…  相似文献   

19.
孙正 《水泥》2002,(2):24-25
0引言对于湿法窑改造,有2种方法可供选择。一是淘汰湿法窑和生料制备系统建新型分解窑(全干法)。二是保留湿法生料制备系统,淘汰湿法窑建湿磨干烧分解窑(湿磨干烧法)。江山水泥股份有限公司用此方法改造了2台湿法窑。下面就这2种方法以1000t/d窑型为例进行分析与比较。1工艺分析工厂现有Φ3m×88.68m湿法窑6台,1998年由水泥行业专家对该厂湿法窑改造问题进行研究,认为如果就地改为全干法窑,必须从原料储存至烧成窑头这一段所有的原湿法工艺全部要废弃拆除。一是损失大,二是拆除时间长,不合算。如果就地改为…  相似文献   

20.
武七德  王国民 《水泥》2002,(5):33-34
重庆市某水泥厂有1条年产10万t水泥机立窑生产线,生料磨是1台Φ2.4m×7m球磨机,设计能力26t/h,磨机转速20.7r/min,主电动机型号JRQ1512-8,功率475kW,设计研磨体装载量38t,系统配有Φ4.0m离心式选粉机、PPCS564-4气箱脉冲袋式除尘器及离心通风机构成闭路粉磨系统。为了确保出磨生料水分,磨头设计有Φ1.5m×1.0m的悬臂烘干仓,配有高温沸腾炉供热烘干系统。该系统自1997年投产以来,台时产量一般稳定在26~29t/h,达到设计能力,生料磨电耗22kWh/t以上。为了提高生料磨台时…  相似文献   

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