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对人棉织物采用次氯酸钠、烧碱、食盐、煮练剂进行退浆、氯漂、碱苛化三合一冷堆前处理工艺试验。当有效氯浓度为10g/L、烧碱30 ̄50g/L、食盐80 ̄100g/L时,织物前处理效果较好。该工艺可缩短工艺流程,节约能源,提高染料给色量,降低染化料成本。 相似文献
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特宽幅织物冷堆前处理工艺探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
采用双氧水冷堆工艺对特宽幅织物进行前处理时,合理地选择制订工艺处理和工艺条件,可获得良好的处理效果,经与常规工艺对比,不仅质量有所提高,且节约能源,减少污染,提高了经济效益。 相似文献
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文章根据腈氯纶和棉不同的纤维特性,对腈氯纶/棉混纺织物进行双氯水漂白冷堆前处理,经过正交试验,优选双氧水冷堆工艺条件,认为漂白时双氧水浓度应控制在30 ̄35g/L,烧碱浓度为20 ̄30g/L,洗涤时温度应控制在75 ̄80℃。 相似文献
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鉴于粘棉混纺织前处理加工比纯棉难度大,传统的“轻煮重漂”难以适合后道染色加工,采用准堆对粘棉织进行前处理,解决了平幅,绳状易产生折皱印,卷边等问题,提高了产品质量,降低了热能消耗。 相似文献
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对低级棉织物冷轧堆前处理及冷堆──短蒸工艺进行了探讨,优化出适合目前生产条件下的工艺处方,通过大生产实践证明,该工艺是切实可行的,半制品质量符合要求,减少能源消耗,降低生产成本。 相似文献
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针对亚麻/棉织物前处理过程中强力损失较大、能耗高等难题,采用冷轧堆工艺取代常规前处理工艺。考察了不同工艺对亚麻棉织物强力损失、麻皮残留数量和白度的影响。结果表明,织物采用先碱氧冷轧堆工艺煮漂处理,再进行氧漂的前处理工艺,织物强力下降最少,白度与常规工艺相当,麻皮残留少。优化的煮漂冷轧堆工艺条件为:30%双氧水40 g/L,活化剂10 g/L,冷堆时间24 h。 相似文献
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纯棉特白衬布冷堆前处理工艺探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
纯棉特白衬布在冷轧堆前处理选用合适的助剂,采用冷堆后直接高温高效水洗的新工艺。通过大生产实践,证明该工艺切实可行,能提高织物白度和毛效,降低染化料成本34.8%。 相似文献
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对涤纶与再生纤维素纤维Lyocell的混纺交织织物的前处理工艺进行了摸索与探讨,并分析了处理前后织物强伸度的变化。 相似文献
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纯棉纱卡冷堆前处理工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
采用双氧水与烧碱分浴浸轧冷堆加常规氧漂工艺对纯棉纱卡进行前处理,解决了多年来纯棉纱卡平幅前处理中卷边、折皱等难题,提高了产品的质量,降低了能耗,开辟了纯棉纱卡冷堆练漂工艺新途径。 相似文献
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棉针织物冷轧堆前处理 总被引:1,自引:1,他引:1
采用助剂冷来帮、冷透强进行棉针织物冷轧堆前处理,与传统的碱氧一浴法漂白工艺进行比较,结果表明:前者毛效虽较低,但经过热洗处理或皂洗仍可满足后续加工的要求,其染品色泽鲜艳、上色均匀、牢度性能达到要求。该工艺可大大节约能耗,每吨织物可降低生产成本1300元左右。 相似文献
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对竹/棉混纺织物的冷轧堆前处理和冷轧堆染色工艺进行了探讨,用中心旋转法设计试验,并用数理统计法优化工艺条件,加工产品质量良好。其前处理工艺为:NaOH30-40g/L,100%H2O2 10—14g/L,稳定剂DF-713-6g/L,精练剂DF-618g/L,渗透剂JFC2g/L,温度30℃,时间20h;染色工艺为:水玻璃60-70g/L,NaOH4-6g/L,时间8-10h。 相似文献
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未经化学脱胶的干纺亚麻棉织物,其连续浸轧-汽蒸练漂前处理时麻皮较难除去,而化学脱胶后,织物的强力降低幅度较大,且能耗较高。采用冷轧堆技术对该工艺流程和工艺条件进行改进。结果表明,亚麻棉织物冷轧堆需要充分的酶退浆,即淀粉酶2.0 g/L,食盐5 g/L,pH 6,在65℃保温30 min,然后再冷轧堆练漂,可实现有效去除亚麻皮、降低亚麻棉织物强力损失、保持亚麻织物风格等多种效果。 相似文献
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探讨了纯棉中薄织物的冷轧堆前处理工艺.选择合适的煮练酶进行了低碱冷堆-酶氧汽蒸的工艺实践.总结出适用于实际大生产的低碱-酶氧冷轧堆前处理工艺. 相似文献
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针对亚麻织物常规前处理工艺存在强力和质量损失较大等问题,试验采用冷轧堆法对亚麻织物进行前处理,比较了冷轧堆退浆煮练工艺、冷轧堆煮练漂白工艺和冷轧堆氧漂工艺的处理效果,认为冷轧堆氧漂工艺是解决亚麻织物前处理难题的有效措施.通过正交试验,得到优化工艺条件. 相似文献