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研究了2091铝锂合金的自然时效和形变自然时效特性,考察了时效过程中的组织变化及其对拉伸性能的影响。结果表明,自然时效过程中不断形成位错环和蜷线位错,但对拉伸性能影响不大。预形变位错吸收了大量的过饱和空位,阻止位错环和蜷线位错的形成;此外预形变位错给Cu、Mg原子提供扩散通道,促进其偏聚而钉扎位错,造成与自然时效不同的拉伸流变行为。 相似文献
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一、前言 在机械工业生产中,铸造铝合金被广泛用于各种发动机外壳的制造。在铝合金铸件的实际生产过程中,为了使其获得一定的强度,需要通过固溶时效处理,来达到热处理强化的目的。而选择适当的热处理参数又是保证工件获得所需性能和组织的关键。本文主要以ZL105为例,应用力学性能试验、化学成分分析等手段,对热处理参数与性能的关系做一简单的分析,从而找出铸造铝合金ZL105的最佳热处理强化工艺方案。 相似文献
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长期时效镍基高温合金的组织与力学性能 总被引:1,自引:0,他引:1
对经过标准热处理Inconel751合金,在700℃和850℃进行长时间的时效处理,测试常温和高温下合金的力学性能,对组织和断口进行观察.结果表明,在700℃时效时,合金的硬度、冲击和室温/高温拉伸强度较为稳定,合金的塑性在整个时效过程中无明显变化;在850℃时效初期,合金硬度和室温/高温拉伸强度明显降低,塑性有所升高,500 h~1 000 h基本保持稳定;在整个时效过程中室温冲击吸收功迅速增加,表现出较强的塑性.在730℃/430 MPa条件下持久寿命呈明显下降趋势.对各性能测试断口观察发现,700℃时效合金主要以沿晶断裂方式为主,经850℃时效后的试样断口分布有一定的韧窝. 相似文献
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对2A97铝锂合金进行自然时效(0~90d)、不同温度的单级人工时效(145,165,185℃)和自然时效(T4)+185℃人工时效的双级时效处理,研究了时效工艺对合金硬化曲线、组织和力学性能的影响,并分析了拉伸断口形貌。结果表明:试验合金经自然时效(T4)处理后的主要强化相为δ′、GP区和δ′/β′复合粒子,此时合金的强度较低、塑性较高,拉伸断口上分布着较多韧窝;经不同温度单级人工时效处理后,合金抗拉强度显著提高的同时塑性明显下降,断口形貌呈冰糖状,其中185℃×10h单级时效处理后的强塑性均较好,其抗拉强度、屈服强度和伸长率分别为537,506MPa和7.0%;与185℃单级时效的相比,T4(60d)+185℃双级时效后,合金的硬度出现了先下降后上升的现象,并且达到峰值的时间推迟了20h,但强度和塑性均有所提高,断口为沿晶、穿晶约各占一半的混合型断裂,塑性有所改善。 相似文献
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介绍了一种特殊类型高速钢——无碳的Fe-W(Mo)-Co(Ni)合金的设计原理、冶炼、锻造、热处理工艺及它的基本性能,并与普通高速钢作了比较。试验结果指出,高钴量时合金有极强的硬化能力,时效后硬度达HRC68~69,与超硬高速钢相同。在700C、4h加热之后,硬度仍保持HRC60~61,比普通18-4-1高速钢同样加热后硬度高17HRC左右,比超硬型高速钢M42高12~14HRC,500、600C高温硬度测定结果表明较M12超硬高速钢均高100HV左右。在HRC69时,无缺口冲击值达16J/cm~2,静弯曲强度为2300N/mm~2左右。在辅以Ni合金化后,大大地提高了韧性,在硬度HRC66~67时,无缺口冲值达30J/cm~2左右,静弯曲强度为3500N/mm~2左右,然而硬度、红硬性特别是高温硬度则有所下降。还介绍了时效高速钢刀具试验结果。 相似文献
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几种6000系汽车板铝合金时效行为及性能的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
通过硬度测量、拉伸和成形性试验,并采用透射电镜、扫描电镜及金相分析,研究了ωMg/ωSi和ωMg/ωCu值对几种6000系汽车板铝合金时效行为、力学性能及成形性的影响。结果表明:在时效初期,对于硅过剩合金,其硬度和强度随ωMg/ωSi和ωMg/ωCu值增大而提高;对于镁过剩合金,其比值过大时则硬度和强度显著下降。但伸长率及埃利克森值随比值增大均为降低。此外,增大ωMg/ωCu。值会促进合金时效初期的硬化速度,但ωMg/ωCu过大,初始硬度大为降低,反而不利于合金的时效硬化性。 相似文献