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相似文献
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1.
分析内蒙古赤峰某锌冶炼厂酸浸出-沉矾工艺中沉矾渣、高酸渣渣锌偏高以及沉矾后液铁含量偏高的问题。通过采用相应的技改优化措施,不仅降低了沉矾渣与高酸渣的锌含量,同时通过调整辅料加入方式,使沉矾分梯度进行,也降低了除铁后液铁浓度,减少了辅料用量,优化措施实施后产生了可观的经济效益。  相似文献   

2.
黄钾铁矾法可以有效处理铁、砷、锑等杂质含量高的锌精矿,并能有效回收其中的有价金属。沉矾工序是黄钾铁矾法处理的关键步骤,可产出富铟的铁矾渣和供中性浸出用的上清液,其主要任务包括除铁、沉铟、排除系统中多余的硫酸根以及脱除部分金属杂质离子。文章对黄钾铁矾法工艺处理高铁高铟锌精矿的沉矾过程进行了研究,得出了杂质离子浓度变化规律并对其过程机理进行了初步分析。研究结果表明92.3%的锌进入沉矾液,94.87%的铟、97.80%的铁及绝大部分砷、锑进入沉矾渣。  相似文献   

3.
湿法炼锌黄钾铁矾除铁中和剂的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了湿法炼锌黄钾铁矾渣除铁工艺的中和剂,分析了碳酸氢铵和焙砂作为沉矾中和剂的优缺点,指出用除去铁酸锌的焙砂作中和剂,可降低成本,减少渣含锌.  相似文献   

4.
本文阐述了湿法炼锌黄钾铁矾除铁工艺过程中,通过在锌浸出系统单独以锰矿粉作为氧化剂对生产产生不利的影响,提出了在浸出系统过程中添加过硫酸铵作为氧化剂的新思路,经过实验研究验证了该技术的优越性,并通过科学合理加入应用于生产实践中取得良好的效果。  相似文献   

5.
通过系统的沉淀剂筛选试验,确定了碳酸氢铵是适宜的非草酸盐沉钴剂,采用沉钴剂反加法再辅以添加适量的分散剂和絮凝剂,可自硫酸钴溶液中以高于97%的沉钴率沉出含钴沉淀产物,沉淀产物不含氯根,其煅烧产物疏松、理化性能优异,符合用户的质量要求。沉淀工序的加工成本可降低~50%。  相似文献   

6.
介绍了部分改性铁代替废钢为基本手段,安钢20t氧气顶吹转炉料结构的调整方案及取得的显著经济效益和技术效果。  相似文献   

7.
安钢优化配煤结构的探索与实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了安钢焦化厂为优化配煤结构、降低炼焦成本,通过40kg小焦炉实验及生产工业试验,实现了多配瘦煤和1/3焦煤,少配肥煤和焦煤的生产目标,通过一系列措施稳定提高了焦炭质量,创造了可观的经济效益。  相似文献   

8.
刘鹏 《重钢技术》2002,45(3):7-9
重钢5号高炉(1200m^3)第一届炉龄的炉料结构大致经历了三个阶段的变化,到炉役末期高炉使用75%左右的高碱度烧结矿配加25%左右的自产竖炉球团矿的炉料结构是当高炉较合理的炉料结构。  相似文献   

9.
针对当前高炉生产中普遍采用的高碱度烧结矿搭配球团矿的炉料结构成本较高的现状,论述了高碱度烧结矿搭配酸性烧结矿的炉料结构在降低原料成本的同时可以达到炉内较佳的冶金性能,为此种炉料结构的生产应用提供了相应的理论基础.  相似文献   

10.
烧结矿原料结构的优化与研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
在对铁矿石同化性、液相流动性、铁酸钙生成特性及钻结相强度等烧结基础特性进行研究的基础上,采用正交试验法,确定了低成本、高强度、高还原性、高品位和低燃耗的合理烧结原料结构。  相似文献   

11.
传统铁矾工艺含锌高、含铁低,其中的金属资源无法利用,采用热酸浸出、还原、加压除铁工艺,锌、铁的总回收率都在95%以上,铁渣可作为铁精矿出售,既综合利用了铁资源又高效分离了锌铁,实现了无铁矾渣湿法炼锌。  相似文献   

12.
湿法炼锌除铝技术的研究与实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
以湿法炼锌过程中产生的高铝硫酸锌酸性溶液为研究对象,使用硫酸铵作为除铝剂进行除铝.实验结果表明,在反应温度80℃,反应时间120 min,NH4+/Al3+摩尔比为1.0,冷却终点温度25℃,冷却时间30 min条件下,除铝率可达80%以上,锌损失率低于0.6%,硫酸损失率为60% ~65%.将该优化条件应用于生产实践...  相似文献   

13.
通过对湿法炼锌过程所涉及的三元体系M_2SO_4-ZnSO_4-H_2O(M=K,Na,NH4)溶解度相图的比较研究,发现在上述三元体系中,在一般的冶炼工艺条件下,复盐(如(NH_4)_2SO_4·ZnSO_4·6H_2O(s)、Na_2SO_4·ZnSO_4·4H_2O(s)、K_2SO_4·ZnSO_4·6H_2O(s)远比单盐(如ZnSO_4·7H_2O(s)、Na_2SO_4(s)、K_2SO_4(s))要容易析出得多。这些复盐在溶液中的溶解度均随着温度的降低而降低,是管路结晶的主要诱因。溶解度较小的((NH_4)_2SO_4·ZnSO_4·6H_2O(s)生成是导致黄铵铁钒除铁过程管路易结晶堵塞的主因。  相似文献   

14.
针对高铁锰矿浸出液铁离子浓度较高的问题,采用黄铵铁矾沉淀法除铁,并使用碳酸锰矿中和沉矾过程所释放的硫酸,研究了反应温度、反应时间、硫酸铵用量和碳酸锰矿用量对除铁率和锰浸出率的影响。结果表明,在反应温度95.0℃、反应时间180min、硫酸铵用量为理论用量的1.3倍、碳酸锰矿用量为12.0g的条件下,除铁率可达95.7%,总锰浸出率为92.9%,碳酸锰矿浸出率为88.3%。  相似文献   

15.
针对常规硫化锌精矿一段加压浸出釜外中和—氧化—黄钾铁矾法除铁工艺流程冗长、作业时间长、能耗大等问题,提出了硫化锌精矿氧压酸浸液釜内中和除铁的新工艺。即在一台压力釜内完成硫化锌精矿的浸出后,借助其内部温度、氧化气氛等条件,结合新加入的氧化锌物料和碱盐的作用将浸出液中铁脱除,除铁后的浸出液经液固分离上清液达到中性上清液质量标准,可直接供净化工序除杂。通过生产实践表明该工艺可行,且经济效益显著。  相似文献   

16.
某钴冶炼厂采用中和水解法除铁,在除铁过程中,存在除铁率低、铁渣中夹钴率高(达到14%)等问题。对此,采用中和水解法来降低除铜后钴浸出液中铁含量,对影响除铁的参数进行多因素试验。结果表明,在氧化还原电位0.40V、终点pH在4.00~4.25、除铁时间控制在6.5h以上、空气流量大于0.8倍溶液/min,除铁温度在50℃以上时,除铁率达到99%,钴夹带率降低到≤1%。  相似文献   

17.
锌冶炼渣浸出液除铁研究   总被引:2,自引:2,他引:2       下载免费PDF全文
锌湿法冶炼渣酸性浸出液中铁含量通常较高,分别以空气、双氧水和二氧化锰为氧化剂,对氧化中和除铁的效果进行比较,并研究了双氧水氧化中和除铁法中pH和反应温度对除铁效果的影响。结果表明,双氧水氧化中和除铁法是最佳的除铁方法,常温下pH 5以上除铁效果较好,除铁效果随温度升高而增强,且过滤性能较好。  相似文献   

18.
介绍了用工业硫酸锰制取高纯碳酸锰的工艺和操作条件,比较了不同的加料方式对碳酸锰产品质量及形态的影响。  相似文献   

19.
王子厚 《山东冶金》1995,17(4):31-34
本文介绍了铁水保温剂在莱钢第二铁厂的试验方法和结果。加保温剂后,铁水温降明显减少,远输和值储运过程可减少铁水温降40℃左右;铁水表面无结壳现象;年经济效益80万元-50万元。  相似文献   

20.
从湿法硫酸镍中去除锰、铁的新工艺研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
林才顺 《湿法冶金》2002,21(3):139-142
简这了湿法制备硫酸镍过程中以NaClO为氧化剂,CaCO3为中和剂除锰,铁工艺中存在的主要问题,针对这些问题,将该工艺改进为以KMnO4为氧化剂,NaOH为中和剂去除锰,铁,结果表明,新工艺有效扼制了原工艺中存在的主要问题,较大地提高了生产效率,降低了生产成本。  相似文献   

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