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三、新老结合工艺效果分析(一) 梳折高,能充分利用高级原料从表6中三种制绵工艺总梳折的数据对比表明,新老结合工艺路线的总梳折最高为48.24%。比新工艺的梳折提高6.68%;比老工艺圆梳梳理二道的总梳折提高6.24%,工艺效果显著。从Ⅰ号落绵采用新工艺路线分析,B_2精绵(条)梳折可得到16.03%;而Ⅰ号落绵采用老工艺路线C_2精绵的梳折为10.38%。采用不同工艺路线B_2梳折可提高5.65%。分析其原因,是由于新工艺加工落绵,纤维(束)较蓬松,白点松散,纤维经过切断,超长纤维少,在轻定量梳理时,梳理过程比较顺利,梳理力也减小。使纤维损伤少,白点细小,纤维长度较长,圆梳机 相似文献
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绢纺制绵推广新工艺后梳理采用了罗拉梳棉机、针并机和精梳机为主要设备,而罗拉梳绵机主要是绢丝纤维经初步开松的筵绵梳理成基本平直的绵条,它担负着制绵新工艺梳理的主要作用.因此梳绵机梳理质量影响着新工艺制绵的质量.例如绵条的纤维主体长度,小白点(绵结),短纤率等指标.而梳绵机的主要 相似文献
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在现行制绵新工艺路线基础上,研究通过自动开松、定长切断和开清除杂,加强梳前处理,进行扩大试验,进一步完善了以开、切、清、梳为主要特征的精梳新工艺。文章介绍了新工艺路线及设备特点,与现行工艺路线对比工艺试验的效果,作了分析讨论。 相似文献
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将原来生产12.5tex与16.7tex低支绢丝的Ⅲ号圆梳绵球,通过复精梳工艺路线.使其绵条结构得以明显改善,达到能够适应纺8.3tex等规格中低支优质绢丝的目的、本文对生产性工艺试验、复精梳后落绵的利用等作了价绍。 相似文献
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用外购绵球生产绢丝,经常出现前纺缠罗拉、绞皮辊的情况,严重影响产量、质量,还造成原料的浪费,主要原因是绵球生产时加油给湿和包装不当引起的,表现为绵球回潮率低,前纺加工时静电严重。为了解决这一问题,许多厂家都采取提高车间相对湿度和局部蒸气加湿的方法,这样做不仅效果不理想,而且影响工人身体健康。我们通过试验,较好地解决了这一问题,具体做法是: 1.配制给湿液,油水比,水化白油:平平加:水=1:0.5:15,给湿量:2.0~2.5%(对绵球重量 相似文献
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在气流纺设备上运用新工艺生产桑蚕紬丝和紬丝牛仔绸等新产品,既可有效地解决绢纺落绵的积压问题,又可充分利用现有资源创造较高附加值,质量好、效益高,市场前景广阔。探讨了绢纺落绵纤维气流纺的加工工艺,实践证明产品的各项性能指标优于传统的桑蚕紬丝工艺,且产品丰富多彩,用途广泛。此外,还介绍了气流纺紬丝牛仔绸的加工工艺。 相似文献