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传统印染前处理过程大量消耗蒸汽能源和水资源进行退浆、煮练和漂白加工,并伴随着多道高温水洗。所以其生产特点是高温、高湿和高能耗。从节能高效新型纺织化学品开发的角度,探讨在不影响纺织品前处理效果的前提下,降低蒸汽用量、改变高温耗水的生产条件是落实印染节能的目标之一。本文研究了科凯精细化工(上海)有限公司的低温特效冷堆前处理剂FORYL MAG在蜡染花布产品前处理中的工艺应用,实践结果证明新工艺的节能效果显著。 相似文献
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传统的涤棉织物前处理工艺存在工艺流程长、水电汽耗用量大、生产成本高等问题。对此,本文采用低温冷堆前处理工艺处理涤棉织物,实践证明处理效果能够满足染色布的要求,且综合生产成本大幅下降,经济效益和环境效益显著。 相似文献
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通过三种灯芯绒织物传统冷堆工艺和低碱冷堆工艺的对比,认为低碱前处理助剂DKB-321可以在冷堆前处理工艺上使用,所加工处理的灯芯绒织物具有手感柔软、绒感丰满、色泽鲜艳的特点。 相似文献
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为了实现筒子纱前处理工艺的节能减排,采用冷堆精练、漂白一浴的短流程前处理工艺。文中对双氧水浓度、冷堆时间等因素的影响进行探讨,得出筒子纱冷堆前处理最佳工艺为:双氧水浓度10~12g/L,冷堆时间24h,pH值为10.5~10.8,浴比为1∶6。通过与高温漂白工艺进行比较,以及相关效果测试,证实了冷堆工艺具有节能减排、成本低和处理效果好等特点。 相似文献
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在热轧卷机上采用清棉师(Scolase)100T对织物进行退煮漂一浴前处理,既有利于产品质量提高,又实现了环保要求的低碱前处理。通过小样试验,确定了各种含棉织物的生产工艺。文中特别给出在MENZEL热轧卷机和BRUGMAN退浆机上处理棉氨纶弹力织物的大生产工艺。 相似文献
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介绍了一种自主研发的具有高效分散、乳化、渗透、稳定的快速低温练漂剂,结合设备改造,配置新型的高给液装置、配料系统以及检测系统,实现了棉织物的快速低温冷堆连续练漂工艺。与常规冷堆工艺相比,新工艺堆置时间从12~24 h减少为75~90 min,织物布面手感更加蓬松、柔软,半制品质量满足后续染色工艺要求;另外,新工艺节能减排效果明显,化学品用量、耗汽、耗水和耗电量均显著降低,练漂污水pH值由12降至7~8,COD总量降低60%以上。 相似文献
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应用自制的低温氧漂促进剂DT-101对棉针织物进行低温氧漂工艺研究,结果表明:该低温练漂剂在低温(70~80℃)条件下促进双氧水分解,与传统练漂工艺有同等甚至更好的白度、毛效及精练效果。应用低温氧漂工艺不仅能够达到传统精练氧漂的要求,而且由于处理温度较低,对布面折皱印的产生有很好的预防作用,同时该工艺的低温、短时及高效,在很大程度上降低了应用成本。 相似文献
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利用实验室染色小样机,模拟浸渍式前处理生产条件,对细旦涤麻混纺织物的退煮—漂二步法工艺进行了研究;着重探讨了化学品、浴比对前处理效果的影响,优选出最佳工艺条件;最后,在气流喷射染色机及卷染机上进行了中试放样,并达到了预期效果。结果表明:利用染色小样机进行浸渍式前处理工艺研究及筛选助剂的方法是可行的。 相似文献
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棉针织物常规练漂需采用大量氢氧化钠,并进行多次水洗,多功能精练剂MF集精练、碱剂、氧漂稳定剂的作用于一体,具有高效练漂作用。文中采用多功能精练剂MF应用于纯棉针织坯布,通过改变多功能精练剂MF用量、氢氧化钠用量、H_2O_2用量、练漂温度及时间等因素对其应用工艺进行优化。结果表明,最佳练漂工艺条件为多功能精练剂MF用量0.5 g/L,氢氧化钠用量0.3 g/L,H_2O_2用量2.5 g/L,90℃下处理40min,或是110℃处理10~20 min。处理后织物的毛效及白度均能够满足相关质量要求,且强力损失较小。和常规练漂相比,多功能精练剂MF对棉针织物的高效练漂极大地减少了氢氧化钠的使用量及水洗次数。 相似文献
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竹纤维由于其光滑、柔软等优良特性而被大量应用于针织物.文中针对竹纤维的特性,对其进行常温低碱前处理加工.通过分析温度等主要因素对竹纤维纱线物理性能的影响,在一定范围内,对竹纤维针织物的前处理进行了四因素三水平的正交实验,确定了其碱煮氧漂一浴法的优化工艺条件. 相似文献
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采用自制的高效煮练剂FZ-1于弱碱性条件下对涤/棉混纺织物进行退煮漂一浴处理.结果表明,高效煮练剂FZ-1具有良好的煮练效果.退煮漂一浴加工。其产品质量达到或超过传统三步法及碱氧一步法工艺.经试产,节能效果明显,可推广使用。 相似文献