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1 概 述我厂于 1 993年 5月新上了一套年产 8万 t合成氨装置。其变换系统为带饱和热水塔的干法脱硫流程 (见图 1 )。从压缩机来的半水煤气依次经过焦炭过滤器、饱和热水塔、中变换热器、中间换热器 ,再经过增湿和加热后与锅炉房来的中压蒸汽 ( 370~ 380℃、 2 1 .57× 1 0 5Pa)按比例混合后进入中变炉。在中变炉内 ,气体中的 CO含量从 30 %降至 3%以下 ,然后进入氧化锰槽和氧化锌槽进行脱硫。图 1 变换工段技改前流程图1-氧化锌槽 ;2 -分离器 ;3 -饱和热水塔 ;4-水加热器 ;5 -中变换热器 ;6-中间换热器 ;7-中变炉 ;8-氧化锰槽 ;9-热水… 相似文献
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板式换热器在化肥厂变换系统应用后,运行情况良好。通过与列管式换热器比较,显示出传热系数大,热回收率高,不需保温,维修方便等优点,经济效益显著。 相似文献
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介绍了5万t/a合成氨配全低变工艺的实施、催化剂的选用、工艺流程和主工设备以及全低变的主要特点及经济效益。 相似文献
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0 前 言我公司经过1993年扩建后,合成氨生产能力达到165kt/a。净化装置为三套独立的系统。其中半水煤气由加压(1.8MPa)ADA脱硫改为常压栲胶脱硫,变换气脱硫则采用加压(1.8MPa)ADA变脱,高塔再生。脱硫工艺流程为:脱硫循环槽(3台)→脱硫泵(2台)→变换气脱硫塔(3台)→高再生塔(2台)→脱硫循环槽(3台)。对于使用了20年的工艺流程及设备,存在着设备腐蚀严重、有裂纹、穿孔、工艺落后、能耗高、塔硫堵非常严重等问题。为此,我们于1996年初进行了一系列的改造。改造后,以上问题得到彻底解决。现小结如下。1 变换气脱硫塔的改造原1#、2#变脱… 相似文献
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一氧化碳变换是合成氨生产中的重要工序,也是能耗较高的工序之一,宁夏丰发化工有限公司原设计能力合成氨60kt/a,现合成氨130kt/a,变换系统原来采用中串低工艺流程。为适应合成氨系统不断改造后的需要,降低变换系统的能耗,缓解中变炉的压力,我公司将φ2400mm低变炉直径变为φ3400mm,将闲置的φ2400mm低变炉经热处理后与原φ2900mm中变炉并联,与新的φ3400mm低变炉串联使用,经试用效果十分理想。 相似文献
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提高变换系统的可靠性 总被引:3,自引:0,他引:3
对变换系统运行的可靠性进行讨论,对变换炉各段中、低变催化剂排列方式、变换系统传热设备与传热方式、运行环境与损坏机理等进行分析,提出了预防措施。 相似文献
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1概况我厂原生产规模为年产合成氨7万吨,有三套常压卧式变换系统。1986年由化工部批准扩建3万吨合成氨、5万吨尿素工程。其中,要新建一套加压变换装置,操作压力为2.0MPa,装置生产能力为年产合成氨9万吨。该装置于1989年12月开始安装,1991年8月28日化工试车,9月2日正式投入生产运行。目前我厂年产总氨已达12万吨水平。ZXi艺流程及主要设备工艺流程:出煤气柜的半水煤气经泡沫冷却塔冷却后进入l“脱硫塔进行脱硫,再经冷却后进活性炭脱硫槽脱硫,脱硫后的气体经压缩机加压进入饱和塔饱和水蒸汽后经热交换进中变炉一段,出塔气经增湿… 相似文献
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<正>0前言山西兰花科创股份有限公司化肥分公司现有合成氨总生产能力为180 kt/a,1~#系统为80 kt/a,2~#系统为100 kt/a,2套系统的变换装置都采用了0.8 MPa的全低变生产工艺。随着生产能力的逐 相似文献
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在合成氨能力由25kt/a逐步扩至50kt/a的过程中,变换工段的瓶颈问题愈来愈明显,虽然于1995年改为全低变流程,但随着生产能力达到甚至突破50kt/a这个矛盾尤为突出,对生产的稳定运行威胁越来越大,束缚着企业的进一步发展。为此,于2004年12月份大修期间,对变换系统进行了彻底改造。 相似文献
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年产4万t合成氨中串低改造为年产6万吨合成氨中低低。经过工艺改造后,运行稳定,催化剂使用寿命延长,经济效益较好。 相似文献
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我公司合成氨生产原料由重油改为天然气后,对I净化装置进行了相应调整,变换工段改为中低变串联工艺流程,消除了两次变换间有脱碳系统分隔的冷热病现象。设置中变废锅、锅炉水预热器和两台脱盐水预热器回收利用中变气和低变气热量。但在投产运行后出现了一些问题,影响了低变炉的正常运行。2000年,我们针对热回收系统存在的问题进行了改造,使系统运行正常。 相似文献
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河北宣化化肥厂年产合成氨100kt、尿素140kt,1996年6月利用大修机会,将变换系统中串低变工艺改造为全低变工艺。改造后,变换系统吨氨蒸汽消耗由1.1t下降到0.5t,系统阻力下降0.1MPa左右,腐蚀明显减轻,操作弹性变大。但随着生产负荷逐渐加大,部分设备出现了“小马拉大车”的现象, 相似文献