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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
内蒙古化肥厂合成氨生产是以减压渣油为原料,气化气经过碳黑脱除和脱硫后进入变换工段,首先进入增湿塔,而后经EA301、EA302与变换气进行换热后再加入686MPa440℃的过热蒸汽与适量的冷凝液,调节汽气比为1477和360℃的湿度进入变换炉。变换分二段,一段催化剂填装量为232m3,二段填装量为806m3,合计共装1038m3。第1炉催化剂是英国ICI公司供货,型号为ICI71-1型,于1996年10月投入运行,1998年10月报废,运行时间2年。第2炉催化剂是国产B1131型和B…  相似文献   

2.
1 引 言我公司有一套以渣油为原料的甲醇装置,生产能力10kt/a。其工艺流程为15MPa部分氧化法造气,氨水液相催化法脱硫,中温变换,变换气出口CO控制在3%~8%,根据单醇工况配气,脱碳控制CO23%~8%,再经精脱硫后加压至4~5MPa,进行低压甲醇合成。合成甲醇的尾气去合成氨系统二段出口总管,供合成氨使用。甲醇催化剂使用周期的长短直接影响到工厂的经济效益,而硫中毒是影响催化剂寿命的重要因素。由于我公司所用原料渣油含硫量远比以煤为原料的高得多,气化炉出口H2S含量为2~6g/m3。因此降…  相似文献   

3.
邹俊甫  阮晗 《水泥》1998,(11):42-44
我厂是年产88万t的水泥厂,有Φ248m×93m塔式机立窑1台。1997年全年熟料平均标号645MPa,安定性合格率9075%,安定性指数加权平均值117,全年28d抗压强度≥70MPa者占26%。特别自下半年调整配料率值以来,8~12月...  相似文献   

4.
赵善福 《中氮肥》1995,(1):21-23
介绍意大利斯那姆普罗盖提400t/d氨汽提尿工艺特点,装置在NH3/CO23.3~3.6,H2O/CO20.6,操作压力15.6MPa,操作温度188℃的条件下,CO2单程转化率达63%~65%,该工艺能耗低,操作弹性大(可在40%负荷下运行),年转转率高。两年多的运行,作者认为装置存在一些问题,如合成塔无法自封,一二段真空浓缩器结疤等,并提出了自己的改进设想。  相似文献   

5.
李琼玖  王海 《化肥设计》1997,35(5):13-17
对大庆30万吨/年合成氨利用已有空分的富裕氧气,在二段炉加入富氧扩产600tNH3/d,配套一次低温变换,高压变换气联尿脱除CO2的同时生产尿素,采用川化600tNH3/d离心压缩机四大机组,高压甲烷化,泸天化的13MPa氨合成所组成的低投资,低气耗,低能耗装置,实现尿素生产自产自给。  相似文献   

6.
尿素合成塔高效塔板的应用   总被引:4,自引:2,他引:2  
万勇 《大氮肥》1998,21(3):154-157
分析高效塔板与尿素合成反应的关系,介绍采用瑞士Casale公司设计的倒U型板高效塔板更换传统塔板后的效果。采用高效塔板后CO2转化率提高了2.21个百分点,汽提效率提高了3.98个百分点,汽提塔蒸汽消耗降低130kg/t,0.7MPa、0.3MPa系统运行负荷降低,运行条件明显改善。  相似文献   

7.
目前,在小合成氨厂的生产中,变换工段的蒸汽耗量约占蒸汽总耗量的三分之一左右。降低变换汽耗是小合成氨厂节能的一个重要方面,而提高进饱和塔的热水温度则是减少变换用汽的一项很有效的措施。饱和热水塔是变换工段回收热能的主要设备,一般情况下,能回收变换热量的70%左右。其回收方式,是靠热水吸收变换气的热量,然后通过热水把热量带到饱和塔,传递给半水煤气,使半水煤气在和热水的直接接触中饱和部分蒸汽。在一定的操作条件下,出饱和塔的半  相似文献   

8.
在合成氨生产中,一氧化碳变换反应所耗蒸汽占合成氨用汽的50~60%,合理应用中变低温催化剂是降低变换蒸汽消耗的重要途径。近几年,我公司先后在3~#、6~#常压变换炉全装B108、B112催化剂进行生产,未取得满意效果。因此我们改为此两种催化剂分段装填方式,  相似文献   

9.
计算了合成氨的变换工序在一定条件下饱和热水塔循环水量、饱和塔和热水塔理论塔板数及变换系数蒸汽耗量。结果表明,系统在一定条件下存在一较为适宜的循环水量,且此适宜的循环水量随变换反应汽气比的降低而降低。  相似文献   

10.
针对浇铸中能无烟RDX-CMDB推进剂配方,进行了催化剂对燃烧性能影响的研究。对几种不同催化剂进行研究之后,选择了Ct-3催化剂。研究结果表明,在推进剂中加入适量的Ct-3,在15MPa压力下,推进剂的燃速由基础配方的19.60mm/s提高到26 ̄27mm/s,13 ̄20MPa下压力指数0.9以上降低到0.2左右。  相似文献   

11.
李琼玖 《中氮肥》1994,(1):12-19
介绍了国外几个大型CO变换工艺。林德的8.24MPa耐硫三段变换流程,法国t·p的8.23MPa耐硫二段变换流程,伍德的6.45MPa耐硫二段变换流程,鲁奇的5.25MPa不耐硫二段变换流程。并比较了这几种流程的工艺设计参数以及触媒升温还原的差异。供设计合成氨流程参考。  相似文献   

12.
陈纹纹 《化工设计通讯》1990,16(2):25-27,38
小合成氨厂变换系统的能耗约占全厂总能耗的7%~10%。为了降低这部分能耗,本文对变换系统进行了有效能分析,根据其损失的分布比例,得知汽气混合器(占20.4%)为最大,其次是煤气冷激段(占9.5%)。文章对其理论基础进行了论述;对其流程作了介绍。  相似文献   

13.
在3MPa、320~460℃和气体组成(摩尔分率)为CO0.055~0.132,CO20.032~0.114,H20.242~0.423,H2O0.276~0.405,N20.0770.271(余为CH4)条件下,采用磁力搅拌内循环无梯度反应器,对低汽/气比LB型一氧化碳中温变换催化剂的宏观反应特性进行了实验研究。以Marquardt法对实验数据进行非线性参数估值,建立了能良好吻合实验数据的幂函数  相似文献   

14.
前言在小合成氨生产中,变换是消耗蒸汽较多的一个工序,约占整个工艺用蒸汽的35~45%,且蒸汽品位是较高的。近年来不少厂由于采用活性较好的中变或低变触煤,变换耗蒸汽有所降低,但吨氨耗蒸汽仍约为一吨左右,占蒸汽总量的1/3以上,同时,设计和工艺操作参数未有变化。根据多年来许多厂的实际生产操作经验,我们认为总结和分析一下设计和实际操作中采用的水汽比现况及如何选取较适当的水汽比参数,以利于小合成氨的节能降耗,无疑是  相似文献   

15.
由上海石油化工研究院开发的新一代丙烯腈MB96(A)丙烯腈催化剂在兰州化工公司石油化工厂引进的312万t/a生产装置上工业应用试验获得圆满成功,3月下旬通过了中国石化集团公司的技术鉴定。该新型催化剂于1997年10月在兰化工业应用,开车一次成功,一年多来,生产装置运行平稳。在常规条件下,丙烯腈收率大于81%以上,在高压高负荷(008MPa、WWH008)条件下,丙烯腈收率大于80%,产品均为国家优质品。表明该新型催化剂的综合性能达到了目前国际先进水平。 (石华,上海石油化工研究院,201…  相似文献   

16.
变换有效能与节能———50kt/a合成氨全低变改造评述包友兴孙南屏(杭州龙山化工总厂肖山310053)1概况我厂合成氨生产,以碳化煤球及晋城混块白煤为原料,2400煤气炉六台(常开四台)制气,半水煤气脱硫后经压缩至三段出口135MPa入全低变,尔...  相似文献   

17.
为满足生产需要,涡阳化肥厂将8.25万t/a合成氨装置中的变换系统改为中中低低流程,实施技改的技术指标为:吨氨蒸汽消耗300kg以下,系统阻力<0.05MPa。改造中新增3个调温水加热器,设备投资不超过40万元。同时对原4000中变炉进行了改造,并相...  相似文献   

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Braun工艺中的氨合成塔介绍李海军张斌(锦西天然气化工有限公司,辽宁葫芦岛,125001)1工艺简介某厂90年代初期引进的1000t/d合成氨装置,采用CFBraun深冷净化工艺。该工艺采用多塔合成、塔外换热,即有3个串联的固定床合成塔,每个塔...  相似文献   

19.
降低磷酸浓缩装置的汽耗段付岗(陕西复肥厂)按设计要求,30kt/aP_2O_5磷酸浓缩装置的蒸汽消耗为1.60t/tP_2O_5,而1991年我厂的实际汽耗为2.49t/tP_2O_5,1992年为1.94t/tP_2O_5,两年共造成直接经济损失达...  相似文献   

20.
一、前言变换工序的蒸汽耗量是合成氨生产中蒸汽消耗最大的工序。如何节约蒸汽、降低合成氨成本是变换工序的中心工作。而推广使用先进的催化剂是节约蒸汽的重要途径。我厂为年产8万吨合成氨的中型厂,变换工序共有三套变换系统,其中一套为φ4000的径向炉,另两套为φ3000的卧式炉。三套系  相似文献   

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