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介绍了华能威海电厂6号机组主蒸汽管道水压堵头过渡直管段焊缝影响区产生环向裂纹的具体情况,结合管段材质P92钢的成分和特性,深入分析了环向裂纹的产生原因,针对环向裂纹的性质,指明了应该采取的修复和预防措施。 相似文献
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1 前言 秦岭发电厂125机组主汽管道和蒲城电厂主汽、再热管道材质为西德生产的F_(12)钢。这种钢对裂纹比较敏感、焊接中极易产生裂纹,因此对其作超声波探伤的关键就是判定缺陷性质的问题、换句话说就是如何判定F_(12)钢焊缝中裂纹的问题。通过对我厂和蒲城电厂100多个F_(12)钢焊缝超声探伤裂纹的判定解剖,总结摸索出了一条适合F_(12)钢焊缝超声 相似文献
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P92钢是制造1 000 MW 超超临界压力发电机组的重要钢种之一,对其焊接性进行了研究.比较了P92钢和P91钢的裂纹敏感性和焊接工艺要求,通过电厂实例分析了P92钢焊接头易出现的问题,如裂纹、焊口根部氧化及成型不良、焊缝硬度及组织异常等,指出P92钢焊接质量控制要点是预热温度、层间温度、焊接热输入量、热处理温度以及... 相似文献
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本文介绍了河北国华定洲电厂二期工程锅炉受热面集箱在安装前进行金属检验过程中大面积发现集箱三通焊缝、筒体对接焊缝及封头焊缝裂纹的缺陷问题。通过对集箱焊缝裂纹产生的原因进行综合分析并制定相应的解决方法,以期对国内同类型机组的锅炉受热面集箱质量的监督和控制提供借鉴。 相似文献
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P 91钢材的可焊性相对较差,若焊接工艺控制不严,易产生裂纹、未熔等危害性缺陷;超声波在P 91钢中的声速也与普通的碳钢声速有所不同,对于P 91钢焊缝的检测应注意缺陷的定位。 相似文献
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某锅炉末级过热器出口联箱B侧疏水管(P91)的弯头下方焊缝在运行中发生泄漏,结合现场实际和初步检验,分析P91钢末级过热器出口联箱疏水管焊缝裂纹发生的原因主要是焊接工艺或热处理工艺参数不正确,工艺措施不严格,质量检验不严谨造成,以此为据拟定了缺陷焊缝修复的焊接热处理工艺及质量检验措施。 相似文献
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本文分析了600 MW机组锅炉主汽管道及二减联箱温度管座裂纹的产生原因,确定了处理方案.通过对P91钢的焊缝裂纹形成机理进行分析,为选择恰当的焊接工艺提供了技术依据.通过采取必要的焊接措施和合理的热处理工艺,可使P91钢焊接达到满意的效果. 相似文献
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国内大部分SA335P22管道已经运行超过10万h,在长时间高温、高压情况下,对接焊缝容易产生缺陷并扩展,特别是基建过程中存在气孔或者夹渣的焊缝更容易在早期发生裂纹。本文通过对某电厂主蒸汽管道焊缝裂纹的检测,分析缺陷的形成原因,介绍挖补工艺及其效果。 相似文献
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针对某电厂除氧器水箱焊缝发现的裂纹问题,较全面地分析了裂纹产生的原因;并采用冷焊工艺进行了缺陷的补焊修复,为同类压力容器裂纹缺陷的补焊修复提供了可借鉴的经验。 相似文献
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运行时间达25万h的磨煤机,其端盖与筒体焊缝出现长约4500mm的裂纹,在焊接修复中,通过工艺性能评定试验确定了焊缝的坡口型式,焊接及热处理工艺规范,并予实施,修复后,经4000多h运行,焊缝未发现缺陷,运行工况正常。 相似文献
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轩岗电厂660 MW超临界锅炉炉墙密封焊缝多处出现裂纹。从材质、焊接工艺、塞块点固、环境温度、焊接结构等多方面进行分析,其原因在于:① 15CrMoR钢焊接性较差,有较强的冷裂纹倾向;② 鳍片切口边缘氧化铁、油污等杂质未得到彻底清理,焊后焊缝内含氢量过多及焊缝内缺陷严重超标,形成隐含的裂纹源;③ 施工环境温度较低,焊后冷却速度过快,熔敷金属组织转变不完全,有淬硬组织产生;④ 超临界机组锅炉管径小、管壁厚,管子刚度大、拘束度大,单位面积内的密封焊缝条数多、密度大,焊接应力大。鉴于此,制订了相应的防范措施和修复工艺,并在工程施工中获得了良好的效果。 相似文献
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某火电厂300MW机组主蒸汽管道堵板阀阀体与过渡短管为异种钢对接焊缝,在安装过程中进行超声波检测时,发现2个异种钢焊缝均存在多处超标缺陷;运行1.2万h后进行超声波检测复查时,发现2个焊缝缺陷均已扩展,且方向性很强,具有裂纹缺陷特征,经验证存在7条裂纹和数处夹渣、气孔等。采用多层多道的焊接方式进行了焊补处理,焊后立即进行热处理,并经检验确认焊缝缺陷均已处理干净。 相似文献