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相似文献
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1.
通过改变药芯焊丝中金红石、镁砂、硅灰石、萤石等造渣剂的配比进行试验,研究造渣剂在药芯焊丝中的含量变化对507Mo型药芯焊丝脱渣率及飞溅率的影响。试验表明,在507Mo型药芯焊丝中,金红石含量不超过6%时,增加金红石含量能够改善焊丝的脱渣及飞溅性能;镁砂能提升药芯焊丝的全位置焊接性,使药芯焊丝能够进行横焊及立向上焊接,镁砂的加入量超过1.0%时焊丝的脱渣及飞溅开始变差;硅灰石能够改善焊丝的脱渣及飞溅性能,随着硅灰石的增加,熔渣在焊道表面覆盖更加均匀,但是过量的硅灰石会使焊道表面出现压铁水现象;萤石能够降低熔渣的熔点,改善熔渣的流动性,有利于熔渣在焊道表面的铺展及覆盖,萤石电离产生的F-和熔池中的H+结合生成HF气体,提高了熔滴的爆破力,使焊接飞溅率增加,萤石含量超过1.0%时会大幅增加焊丝飞溅率。  相似文献   

2.
对无渣、有渣2种自保护药芯焊丝进行焊接参数调试,研究了无渣和有渣2种自保护药芯焊丝工艺性能的异同。结果表明:无渣自保护药芯焊丝在最优参数下的飞溅较有渣自保护药芯焊丝最优参数下的飞溅小;无渣自保护药芯焊丝的熔敷金属表面熔渣呈黑色的薄渣并在"渣溅"的第3过程自动驳开脱落,有渣自保护药芯焊丝的熔敷金属表面熔渣呈黄褐色的厚渣覆盖均匀,且敲开后表面呈片状,内部呈细碎粉末,导致其脱渣比较困难;无渣自保护药芯焊丝的合金填装量高于有渣自保护药芯焊丝,且2种焊丝表面成形都没有气孔,证明2种焊丝的保护效果优良。  相似文献   

3.
论述了不锈钢药芯焊丝药粉组成对不锈钢药芯焊丝焊接工艺性的脱渣性、飞溅、焊缝成形、防止焊缝气孔生成、立焊及焊缝颜色等的影响,并对不锈钢药芯焊丝中主要的药粉组成的比例作了简单的定量分析。  相似文献   

4.
在自行研制的2209双相不锈钢药芯焊丝中加入了不同质量百分数的CaF_2,研究CaF_2对焊丝焊接工艺性能的影响。利用Olympus-PMG30金相显微镜观察焊后熔渣的微观组织,测试了焊道的脱渣率和焊缝表面的气孔率。结果表明,药芯焊丝中w(CaF)2不高于2%时,随着CaF_2含量的增加,熔渣显微结构中尖晶石状相Fe O减少,熔渣枝晶宽度变小,枝晶方向性减弱。w(CaF_2)超过3%后,熔渣结构变得较为致密,脱渣性变差。随着CaF_2含量的增加,气孔敏感性明显降低。  相似文献   

5.
研究了不同保护气体CO2,Ar和混合气体(CO2 Ar)对347L型含铌不锈钢药芯焊丝脱渣性的影响,并在相同的条件下对自制的GDQA347L(3号)与TFW-347L和AT-Y347L型两种不锈钢药芯焊丝的脱渣性进行了对比,深入分析了熔渣的宏观形态和微观组织对脱渣性的影响.结果表明,研制的GDQA347L焊丝在Ar气保护下的脱渣性最好,混合气体保护下的脱渣性次之,CO2保护气体的脱渣性最差,由于CO2气体在高温下变为活性气体的,具有很强的氧化性,容易造成脱渣困难;三种焊丝在不同保护气体下熔渣的微观组织形态所表现的规律基本上一致,在熔渣微观组织中,当其条带状体的尺寸长、面积大时,对脱渣有利.  相似文献   

6.
采用SEM,XRD对X80管线钢用碱性自保护药芯焊丝的焊后熔渣进行了分析,研究了熔渣化学成分、熔渣微观组织结构对脱渣性的影响. 结果表明,BaO,TiO2的复合相在熔渣中占有较大比重,在造渣及脱渣中起着重要作用;随着熔渣中TiO2含量的增加,CaO,SiO2含量的减少,熔渣的微观组织结构由小颗粒状逐渐转变为非等轴的针状、棒束状、小块儿状,熔渣的方向性变强,内部结合力增大,同时,能形成尖晶石的自由氧化物减少,熔渣与焊缝金属之间的结合力降低,粘渣变少,脱渣性变好;当熔渣中TiO2/CaO比值达到4~6,同时将SiO2/CaO比值控制在1~2时,能获得较好的脱渣性.  相似文献   

7.
介绍了E71T-1型气体保护药芯焊丝在降低焊接发尘量,改善焊接工艺性能,提高焊缝力学性能等方面的最新研究进展.通过改变药芯组分和合金元素加入方式可以降低药芯焊丝的发尘量和烟尘毒性,添加表面活性元素可以降低飞溅,调节熔渣粘度可以改善脱渣性能和全位置焊接性能,细化品粒,减少大颗粒夹杂物,进一步提高焊缝力学性能.  相似文献   

8.
针对用于立向下焊的自保护耐磨堆焊药芯焊丝进行了研究。试验结果表明,药粉中Al,Mg,Zr以及稀土等元素对焊丝焊接工艺性能有一定影响,对气孔、脱渣以及飞溅的影响尤为显著。新研制的堆焊药芯焊丝在合理的工艺参数范围内无气孔、熔渣覆盖完全、脱渣性优良、飞溅小,可实现立向下堆焊。焊丝的堆焊金属合金系为Fe-Cr-Mn-Si,金相组织主要是马氏体、贝氏体和残余奥氏体的混合组织,堆焊层硬度范围为HRC 41-57,该耐磨堆焊药芯焊丝通用性强、适用范围广。  相似文献   

9.
通过制备3种不同渣系的高强钢气保护药芯焊丝,采用金相显微镜、SEM,EDX及XRD等测试方法研究其熔渣化学成分、相组成、微观组织及其与脱渣性的关系。结果表明,以Ca O为主的1#熔渣微观组织较细,无一定方向性,脱渣性较差;Ti O2含量高的2#,3#熔渣趋向于形成棒束状及树枝状晶体组织,其微观组织呈现一定的方向性,脱渣性较好;3#熔渣中添加的Al2O3和Mg O易形成镁铝尖晶石相,脱渣性能最佳。  相似文献   

10.
研究了一种新型高铬铸铁堆焊药芯焊丝,分析了焊丝的脱渣性、抗裂性、耐磨性、硬度和金相组织。实验结果表明,该焊丝采用普通埋弧焊机,不需加入任何保护气体和焊剂能顺利进行堆焊,简化了操作过程,综合成本低;脱渣性好、熔敷速度快;不预热时连续堆焊也不出现裂纹,抗裂性良好;单道单层堆焊后室温硬度为48HRC左右,切削加工性能好;耐磨性为某硬度基本相同的高铬铸铁药芯焊丝耐磨性的1.27倍。  相似文献   

11.
《机械制造文摘》2006,(5):14-17
低氢型焊条药皮抗吸潮性研究,Q345B-Fr建筑耐火钢用E5015NiMo焊条的研制,TiO2对不锈钢焊条脱渣性的影响,Cr4NiMoV轧辊堆焊焊条堆焊工艺及性能研究,管线钢埋弧焊匹配焊丝试验,超低碳氮强化自保护药芯焊丝的研制及性能分析,不锈钢埋弧焊用金属芯焊丝工艺性能的研究,埋弧堆焊药芯焊丝研制过程中遇到的问题,我国药芯焊丝的现状分析与发展建议。[编者按]  相似文献   

12.
刘大双  魏艳红  刘仁培 《焊接学报》2015,36(5):10-12,84
利用自主研制的无渣自保护药芯焊丝进行焊接试验,并通过高速摄影技术观察其熔滴过渡行为. 试验发现了无渣自保护药芯焊丝在焊接过程中的“渣溅”行为,“渣溅”不仅发生在渣桥上,而且还发生在熔滴表面或熔池中. “渣溅”形成的原因是:熔渣与熔融金属高温下线膨胀系数相差大,熔渣本身的体积较小,以及熔滴在过渡过程中自身快速旋转所致. “渣溅”的发生成功解释了合金元素脱氧保护之后氧化产物的去向问题,它是导致焊后焊道表面没有熔渣的基本原因.  相似文献   

13.
碳钢钢带308不锈钢药芯焊丝的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
为扭转我国焊材行业面临的不利局面,通过深入细致的试验研究,提出了一种采用低碳钢钢带制造308奥氏体不锈钢药芯焊丝的低成本技术路线。在克服了许多工艺上的难题后,制定了碳钢带不锈钢药芯焊丝的生产工艺,并在天津三英焊业有限责任公司进行了批量生产。该焊丝在工艺性能、力学性能、抗腐蚀性能等方面均达到了AWSE308-T1的标准。通过加入适当的添加剂,很好地解决了碳钢钢带不锈钢药芯焊丝的脱渣性和电弧稳定性问题。  相似文献   

14.
LJ507药芯焊丝配方以CaF2-CaO-SiO2为渣系的主要成分,辅以TiO2等.其焊接工艺性能稳定,可以进行全位置焊接,且其熔敷金属力学性能符合GB 10045-2001中的相关规定,特别是熔敷金属低温韧性达到比较南的水平.本文从该药芯焊丝熔渣的主要组成、碱度,熔滴过渡形态等方面详细分析了药芯焊丝LJ507的脱渣和飞溅等焊接工艺性能,得到满意的结果.  相似文献   

15.
碳钢钢带30不锈钢药芯焊丝的研制   总被引:2,自引:1,他引:1  
为扭转我国焊材行业面临的不利局面,通过深入细致的试验研究,提出了一种采用低碳钢钢带制造308奥氏体不锈钢药芯焊线的低成本技术路线,在克服了许多工艺上的难题后,制定了碳钢带不锈钢药芯焊丝的生产工艺,并在天然三英焊来有限责任公司进行了批量生产。该焊丝在工艺性能,力学性能,抗腐蚀性能等方面均达到了AWSE308-T1的标准,通过加入适当的添加,很好地解决了碳钢钢带不锈钢药芯焊的脱渣性和电弧稳定性问题。  相似文献   

16.
孙成 《现代焊接》2013,(6):24-30
本文分析了钛型渣系气保护药芯焊丝的电弧行为和化学冶金过程,探讨了药芯焊丝的焊接飞溅及焊缝中气孔工艺质量问题。结果表明,药芯焊丝熔滴过渡的基本形态是非轴向排斥过渡,焊丝的电弧形态属于活动、连续型,焊丝熔滴过渡受主导力控制。焊丝的焊接化学冶金过程是分区连续进行的。药芯焊丝熔滴过渡中伴随渣柱,以及渣柱直接进入熔池现象,可能导致焊接化学冶金反应不完全和;台金过程的新变化。药芯焊丝的焊接飞溅主要发生在非轴向排斥过渡的熔滴与焊丝之间的缩颈处,提出通过熔滴过渡指数控制焊接飞溅新观点。当气体从焊缝金属中逸出被阻止于焊缝中或被困于熔渣下面,就分别形成了气孔和表面压坑,提出了通过电弧中熔滴吸收氢的总重量控制焊缝中气孔的新思路。  相似文献   

17.
结合试验分析了固定模拉拔与辊模拉拔两种不同变形方式对药芯焊丝芯部药粉流动变形的影响,二连式辊模拉拔双向变形有利于药粉的均匀流动,可防止焊丝断粉现象的出现。  相似文献   

18.
E317L-T1是针对水轮发电机结构用不锈钢及其异种钢焊接的技术和经济指标要求而研制的一种不锈钢药芯焊丝.本文对药芯焊丝的研究技术路线、焊粉配方的设计原则、焊丝的生产工艺等进行了较详细地介绍.通过各项试验及模拟结构的考核表明,E317L-T1药芯焊丝的各项理化性能满足国标要求,焊接工艺性能和抗裂性良好.与原用的药芯焊丝相比,理化性能处于同等水平,焊接工艺性能等指标有所提高,特别是研制的药芯焊丝售价较原药芯焊丝的低10%以上,具有良好的经济效益.  相似文献   

19.
在酸性渣系的基础上,通过添加少量氧化物,调整熔渣的流动性,并加入微量的强脱氧剂,以增强背面焊缝的保护,研制成功一种背面不充氩的不锈钢打底单面焊双面成形专用药芯焊丝。  相似文献   

20.
《电焊机》2020,(3)
采用CO2气体保护焊及药芯焊丝在低合金钢上堆焊奥氏体不锈钢时,堆焊层出现了较多夹渣、气孔、尺寸不良等焊接缺陷。现采用MAG焊及实心焊丝进行堆焊工艺试验,其过渡层和耐蚀层材料分别为ER309L和ER308L实心不锈钢焊丝。对堆焊层进行液体渗透检测、弯曲性能和电化学腐蚀性能测试,并与药芯焊丝堆焊的相关性能进行比较。结果表明,堆焊层与基体熔合良好,无裂纹、气孔等焊接缺陷,堆焊效率更高,其弯曲和电化学腐蚀性能良好;耐蚀层组织为树枝状奥氏体。  相似文献   

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