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用纯镁处理球墨铸铁的操作,许多工厂都在铁水包内进行.这种方法有很多缺点,最大的缺点是:球化处理时间长,因而过多地降低了铁水温度.我厂从55年8月起,根据“铸工”登载的苏联И.Ⅱ.彼得罗夫著的“在冲天炉前炉内处理球墨铸铁的方法”一 相似文献
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铁水经过加镁球化处理及加矽铁墨化处理以后,为了快速鉴别水是否球化,及时进行浇铸,我厂发现用火焰可以来鉴别铁水的球化情况。球墨铸铁是在容量为700公斤的铁水包中处理的,当加镁及加矽铁以后,要将大包中的铁水倒入抬包中,当铁 相似文献
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近几年来,在厂内曾研究一种在铁水内加镁的最安全的方法,要求铁水在加镁处理前后一直到浇铸砂型时为止,温度降低最少,并能以最低的劳动量而保证有把握地得到所需的机械性能。这种方法已经研究成功,并且自1953年1月起就已经在生产 相似文献
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(二) 球化处理由于镁的熔点和沸点低,铁水温度下的蒸气压高,故镁加入铁水时就立即变成镁蒸气,镁蒸气通过铁水的时间极短,如果只是简单地往铁水中加金属镁,则镁的回收率是很低的,很难制得球墨铸铁。因此,为了有效地制造球墨铸铁,必须寻求镁蒸气不过早逸出铁水的方法。 相似文献
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在乌拉尔机器厂,已经掌握了用孕育铸铁制造大型铸件的方法,并且有效地解决了一系列关于收集大量铁水及浇铸方面的问题.为了提高孕育处理时的铁水温度,10~40%的铁水是在电炉或平炉中熔化,然后和冲天炉熔化的铁水在铁水包中混合.实际经验证明,这种液体孕育处理的铸铁质量业已获得改善.当铁水在铁水包内经过 相似文献
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乏燃料稀土镁球墨铸铁容器模拟生产试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以生产20t级乏燃料球墨铸铁容器罐体为对象,用稀土镁球铁铁水浇注了重750kg,壁厚340mm的模拟铸件,测定了模拟铸件的凝固特性曲线,金相组织,常规机械性能,常温和低温下的α和K1d值,各项性能指标均达到国际上容器生产的先进水平。 相似文献
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我厂在浇铸球墨铸铁铸件时所遇到的最大困难,就是铸件的缩孔及缩松问题,如果用加大冒口的方法来解决,一方面增加了铁水的消耗,另一方面在清除浇冒口时,须费很多人工,因而会大大增高产品的成本.当我们吸收了苏联的先进经验试用大气压力冒口,经过工人同志们 相似文献
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最近,很多单位的同志对用非金属处理铁水获得球墨铸铁的方法感到很大的兴趣,并且在进行或准备进行这方面的研究工作.当压力加镁已经获得初步结果时,有必要重新来讨论一下,究竟用非金属处理铁水还有没 相似文献
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0前言自从球墨铸铁在工业生产中得到应用,几十年来人们为改善球铁的组织与性能,实现方便与稳定的生产,一直在球化剂与孕育剂(仅指应用在球墨铸铁中)的改进方面进行不懈的努力。纵观球化剂的发展过程。大致可分为两个阶段:纯镁处理和合金球化剂处理。孕育剂的发展则是根据球墨铸铁的生产要求一直在化学成分、粒度和处理方式等方面不断变化。1纯镁为主处理球墨铸铁50年代,国内外工业生产中球墨铸铁的球化处理大体上是以纯镁和纯镁型球化剂(Cu-Mg20,Ni-Mg20)为主。在铜镁和镍镁合金中,镁几乎可以无限固溶。由于镁… 相似文献
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铸件质量不高的原因是多方面的,其中重要原因之一是铁水质量不高。这是由于焦炭质量低劣,在冲天炉熔制过程中,铁水不能高温过热,成分(尤其是含硫量)无法严格控制,造成铸件上砂眼、气孔等缺陷多,废品率高;铸件的显微组织不佳,物理、机械性能低下;高级铸铁和球墨铸铁质量不稳定且难以控制。 相似文献