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相似文献
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1.
新场气田上沙溪庙组气藏属中孔、低渗孔隙性储层,孔隙喉道小,水敏性较强,压裂液返排排驱压力高,压裂液返排困难,易形成水锁伤害,采用常规压裂工艺技术难以获得理想的增产效果;为此研究并现场应用了CO2泡 沫压裂技术,现场试验表明CO2泡沫压裂技术能减少进入地层的水基压裂液量,提供地层液体返排的能量,达到了压裂液自喷、快速、多排的目的,从而降低了压裂液对储层的二次伤害,提高了低渗透致密气藏的压裂效果。
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2.
针对气藏压裂改造中要求压裂液伤害低、返排率高、加砂规模大等特点,分析了压裂改造对地层造成的伤害,经室内试验研制了ZH—l压裂预前置液,并重点介绍了压裂预前置液的破乳、降低压裂液表(界)面张力、助排等特点。现场试验表明,ZH—l预前置液对降低地层伤害、提高返排效率、提高压裂施工效果有着重要意义。  相似文献   

3.
针对压裂液伤害地层的问题,通过对压裂液延迟交联与快速破胶技术的研究试验,研制出了时间延迟交联剂和温度延迟交联剂.确定了压裂液在不同温度和不同时间内破胶时需要破胶剂的用量。结果表明.压裂液交联的最佳时间是压裂液刚进入地层的那一刻。为减少压裂液对地层的伤害,破胶剂加量应根据施工时问与裂缝中压裂液温度情况,使压裂液的破胶时间与施工时间相一致,既能保证压裂液的造缝与携砂能力,又能使压裂液在施工结束后快速破胶、水化返排。现场应用表明,压裂液具有摩阻低、抗剪切性能好、造缝与携砂能力强。对地层伤害小的优点.满足了现场施工的需要,提高了油井(特别是深井)压裂施工的成功率。在华北冀中对井深3400~3800m的油井压裂施工9口,平均砂比为29.3%,成功率为100%。  相似文献   

4.
巴喀致密砂岩气藏醇基压裂液研究及效果评价   总被引:2,自引:0,他引:2  
为解决巴喀致密砂岩气藏压裂时的水锁等地层伤害问题,研制了一种低浓度醇基压裂液体系,用于改善地层气相渗透率和压裂效果。在筛选醇、增稠剂、交联剂等主剂与添加剂,研究评价醇对瓜胶液性能的影响,醇基压裂液体系的抗温抗剪切性能、破胶性能的基础上,通过室内实验表明,醇基压裂液体系可降低破胶液的表面张力,解除水锁提高返排效率,对岩心的伤害率比常规水基压裂液降低30%以上。现场醇基压裂井平均增产9.5倍,残液自喷返排率达到55%以上。  相似文献   

5.
目前 ,国内油井进行压裂施工大部分使用是含聚合物压裂液体系。但含聚压裂液不易破胶 ,返排不彻底 ,会对地层造成二次伤害 ,就此国外首先研制了无聚合物压裂液。对无聚合物压裂液易破胶、易返排 ,低伤害等优越性能和现场应用效果做了详细的阐述 ,并建议国内的压裂施工尤其是对强水敏性地层的压裂施工尽快过渡到使用无聚压裂液上来  相似文献   

6.
随着压裂技术的发展,室内评价和现场试验施工都表明,自组装压裂液降阻率高,对地层伤害小,增产效果明显。该压裂液体系满足特殊结构井压裂改造要求,为特殊低渗透油气藏的开发提供了一种新的方法和手段。  相似文献   

7.
压裂用高效发泡助排剂JX-YL的性能评价与应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对萨南油田南二、三区西块地层压力低,且原油含蜡量高的特点,在压裂施工中应用了JX—YL高效发泡助排剂。对压裂用高效发泡助排剂JX—YL的性能进行了室内评价,介绍了JX—YL的作用原理及现场应用情况。JX—YL释放的热量可以解除高粘油区块由于低温液体的注入所造成的蜡质、胶质的伤害;生成的大量惰性气体,可以有效提高地层返排压力;产生的大量泡沫,可有效降低压裂液的滤失;表面活性减小了毛细管的阻力。室内与现场试验结果表明,JX—YL具有返排快、溶蜡降粘、助排能力强的性能,比普通压裂液初期返排率提高25%左右,有效减小了压裂液对地层的伤害,取得了明显的增产效果及显的经济效益。  相似文献   

8.
陈娟炜 《油气井测试》2006,15(6):57-59,63
对低孔低渗油层考虑到地层地应力的方向和河道砂体的走向,提出了采用定方位射孔;考虑到普通压裂液对地层造成一定伤害,提出了采用低伤害压裂液压裂;考虑到压裂液滞留时间长,造成地层二次污染,影响改造效果,提出了采用JS-2型不动管柱压裂排液监测一体化技术。本文通过采用综合配套技术(定方位射孔、低伤害压裂液压裂、JS-2型不动管柱压裂排液监测一体化技术)在低孔低渗透扶杨油层两口井(古74、双51井)试油压裂改造的现场应用,达到了增产增效的作用。  相似文献   

9.
随着油气资源的开采,地下资源的枯竭,压裂已经成为油气资源进行深层次挖掘的有效手段。但压裂过程中,由于外来压裂液侵入地层,对地层造成污染,严重影响压裂缝面附近基质的渗流能力,降低压裂后油井产能。为了降低压裂液对地层污染,需引进清洁压裂液,降低对地层的伤害。介绍了清洁水基压裂液在陕北低渗油田的应用,重点阐述了清洁水基压裂液性能,并对清洁水基压裂液的现场应用现状进行了简单分析。  相似文献   

10.
二氧化碳泡沫压裂技术在低渗透低压气藏中的应用   总被引:9,自引:0,他引:9  
针对低渗透、低压气藏压裂改造中压裂液返排困难的问题,研究了CO2泡沫压裂技术,分析了CO2泡沫压裂过程中井筒和储层温度场变化对CO2液气转化的影响,对提高CO2泡沫压裂液的流变性、内相恒定与工艺措施等进行了室内研究.现场试验表明,CO2泡沫压裂技术能减少进入地层的水基压裂液量,提供地层液体返排的能量,达到了压裂液自喷、快速、多排的目的,从而降低了压裂液对储层的二次伤害,提高了低渗透、低压气藏的压裂效果.  相似文献   

11.
压裂液伤害性研究   总被引:33,自引:3,他引:33  
陈馥  李钦 《天然气工业》2006,26(1):109-111
文章对油田使用的3种压裂液(羟丙基瓜胶、聚合物及表面活性剂)产生的二次地层伤害进行评定,通过吸附实验、固体残渣测定及岩心流动实验,定量和定性地说明了3种压裂液对地层的伤害。结果表明:增稠剂CTAB和聚合物KTU在4种吸附剂上的吸附量大小顺序为蒙脱土>高岭土>岩心砂>石英砂,而阳离子表面活性剂在高岭土和蒙脱土上的吸附量均高于KTU;清洁压裂液对地层的伤害最小,损害率为12.5%, 聚合物压裂液次之,为35%,而瓜胶压裂液伤害最大达到43.7% ;瓜胶压裂液破胶后在地层的残余量最大,为333.3 mg/L,清洁压裂液和聚合物压裂液几乎没有残渣。通过膨胀性测试可以看出,清洁压裂液的粘土防膨性能最佳,粘土膨胀率仅有5.7%;聚合物压裂液次之,为9.47%;瓜胶压裂液最差,为43.54%。  相似文献   

12.
阴离子表面活性剂压裂液的研制及在苏里格气田的应用   总被引:7,自引:1,他引:6  
研制开发出一种新型阴离子表面活性剂压裂液,确定了该压裂液的配方。大量的室内试验表明,该压裂液具有防膨性能好、滤失小、易破胶、携砂性能好、摩阻低和对储层伤害低等优点。目前该压裂液已成功应用于苏东地区6口双层改造井,增产效果明显。该压裂液适合用于对苏里格东部岩屑砂岩储层进行改造。  相似文献   

13.
苏里格气田东区储层粘土矿物含量高、易发生水相圈闭、水锁伤害严重、存在水敏、速敏伤害、受外来工作液的伤害比较严重。钻井过程中,钻井液易堵塞气层孔喉,破坏油气层原有的平衡,从而诱发油气层潜在伤害因素,造成储层伤害。压裂过程中,压裂液与地层岩石和流体不配伍、破胶不彻底、不良添加剂等对支撑裂缝导流能力的损害,造成储层伤害。本文在目前已有资料的基础上,结合储层地质特征及保护机理研究,采用室内评价和现场验证等手段,分析筛选出适合苏里格气田东区低伤害钻井液和压裂液,提出改进意见和方向,从而降低钻完井液等对储层的伤害,提高气井单井产量。  相似文献   

14.
低伤害LMWF压裂液   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种低伤害LMWF压裂液,它用改性的低分子量瓜尔胶配成基液.经硼交联得到LMWF压裂液。该体系不用破胶剂。靠pH值变化自动破胶,因而减少了不溶性残渣。避免了对储层的伤害,提高了地层渗透率。对该体系的流变性、破胶性和再循环使用性的评价表明。该体系具有良好的携砂性能、长时间的流变稳定性;由于不合破胶剂,LMWF压裂液稳定,能长时间泵送;当压裂作业完成后,pH值降低,当pH值低于8时低分子量聚合物凝胶的交联性能随即丧失.压裂液恢复到起始的低粘度。使LMWF压裂液能迅速彻底地从裂缝中返排。应用表明,LMWF压裂液对地层伤害小,携砂性能好。提高了产油量。该体系可循环使用。节约了成本,保护了环境。  相似文献   

15.
镇北长8酸性羧甲基胍胶压裂液的研究及应用   总被引:2,自引:2,他引:0  
针对镇北长8储层特征,研制开发出了一种新型酸性羧甲基胍胶压裂液体系,确定了该压裂液的配方。室内实验表明,该压裂液在酸性条件下交联,流变性能好,能完全破胶,破胶液粘度为3.44mPa.s,破胶残渣只有144mg/L,对储层伤害低。目前已成功压裂镇北长8地区6口井,增产效果明显,说明该压裂液适合用于碱敏储层改造。  相似文献   

16.
һ�������ͻ�ѹ��Һ   总被引:2,自引:0,他引:2  
低渗透气藏储层一般具有渗透率低、泥质含量高的特征。不经过水力压裂,该类气藏就不能有效地投入开发。而水基压裂液对泥质含量高的水敏性低渗透地层伤害极大,故研究油基压裂液在我国具有重大的现实意义。介绍了一种新型的油基压裂液,该压裂液是用磷酸酯铝稠化剂和一种油溶性活化剂配置而成,克服了现有油基压裂液的一系列缺点;提出了活化剂用量、凝胶表观粘度、抗剪切能力、破胶剂破胶能力、滤失性能、岩心伤害率等实验数据,这些数据指标均在优质油基压裂液性能范围之内;说明该压裂液具有流动性能好、凝固点低、易溶化、不易老化、对地层伤害少、易返排、配置及施工方便等特点。  相似文献   

17.
深井高温高压地层进行压裂作业时对压裂液提出了更高的要求,为此,通过抗高温稠化剂、抗高温剪切交联剂的合成以及其他主要处理剂的优选,研制出了一种新型抗高温高密度低伤害压裂液体系。室内对压裂液体系进行了性能评价。结果表明:该压裂液体系具有良好的耐高温剪切性能,在180℃,170 s~(-1)条件下剪切140 min后黏度仍可维持在140m Pa·s左右;该体系在加入0.02%破胶剂后,黏度降低至1.3 m Pa·s,说明破胶彻底,有利于压裂后的返排;压裂液体系对储层岩心的伤害率低,具有低伤害特性。现场应用结果显示,压裂后油井产量提高明显,进一步证明了该压裂液体系能够满足深井地层压裂的要求。  相似文献   

18.
砂岩油藏非活性硝酸粉末液酸压实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
传统的观点认为砂岩油藏进行酸压是不可行的,然而近年来砂岩油藏的酸压在某些油田取得了成功。就砂岩油藏酸压进行实验评价研究,对现场具有指导意义。非活性硝酸粉末液是一种新型酸化材料,正常状态下呈非活性,激活后可分解出具有强氧化性的HNO3,它能够剧烈地局部溶蚀岩石及其堵塞物,而不破坏地层结构,从而疏通油路,提高地层的渗透率。与常规酸相比,非活性硝酸粉末液具有解除无机物堵塞、暂堵、穿透深、二次污染小的优点。因此,实验中采用非活性硝酸粉末液作为处理液。通过溶蚀实验、酸蚀裂缝导流能力实验、酸化后的刻蚀形态和酸蚀裂缝导流能力影响因素分析,认为在砂岩油藏进行酸压是可行的。  相似文献   

19.
郑庄煤层气田郑X井欲实施绒囊暂堵流体重复压裂转向,既形成新裂缝又不影响原缝生产,增加供气体积以达到满意产量。室内先用绒囊流体暂堵直径38 mm煤岩柱塞的中间人工剖缝,后用活性水测试绒囊流体暂堵剖缝承压能力达20 MPa,超过地层18 MPa的破裂压力,满足转向要求;绒囊暂堵流体伤害郑庄煤岩柱塞渗透率恢复值85%,满足原缝继续生产要求;现场利用混砂车和水罐建立循环,通过剪切漏斗配制密度为0.94~0.98 g/cm3、表观黏度为30~34 mPa·s的绒囊暂堵流体。先用活性水顶替检测原缝是否存在后,用排量为3.0~3.5 m3/h注入绒囊暂堵流体60 m3,停泵30 min油压稳定在12 MPa,表明绒囊封堵原缝成功。用活性水压裂液压裂,油管压力上升至18 MPa时出现破裂。微地震监测新缝方位为N13°W,相对于原缝N42°E转向55°。压后间抽2 h产气200 m3,是压裂前产量的2倍以上。采用微地震监测和对比压裂前后产量证明,绒囊可迫使压裂液转向压开新缝,且不伤害原裂缝,适用于煤层气老井重复压裂恢复生产。   相似文献   

20.
清洁压裂液在煤层气井压裂中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
清洁压裂液自1997年首次被斯伦贝谢公司研制出以来,已经在国内外油气井的压裂改造中取得了良好的效果。由于清洁压裂液易于彻底破胶、流变性好、携砂能力强,可以提高压裂规模且对地层伤害较小,中联煤层气有限责任公司在陕西省韩城地区选用清洁压裂液对煤层进行了压裂试验,共压裂3口井、8层煤层,施工成功率100%,并取得了良好的压裂效果,压完后的火把高度2~4 m,平均砂比均在30%以上,最高单层加砂68 m3,压后放喷液显示完全破胶(未添加任何破胶剂),放喷初期黏度一般低于10 mPa·s,放喷4 h后黏度均低于5 mPa·s。此次清洁压裂液成功应用于煤层压裂改造在国内外尚属首次,为大规模改造煤层同时尽量降低煤层伤害提供了一条新的途径,文章对清洁压裂液及煤层特点所做的室内研究情况及现场应用情况进行了详细的介绍。  相似文献   

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