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相似文献
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1.
钢管外涂层采用同类的工艺方法和材料补口是最优选择。为了保证补口与管体寿命一致,钢管外3PE涂层采用了3PE方法和材料现场补口是最理想的,中油管道防腐工程有限责任公司许传新,刘月芳,于洪波,中油管道第四工程公司赵晓华在本文中结合国外装备情况及运用多年的经验,介绍了钢管外3PE涂层现场补口装置情况。  相似文献   

2.
梅奇  贾迎 《腐蚀与防护》2001,22(12):535-536,548
管道壁涂装防护技术的瓶颈是现场安装焊接后焊缝的涂层补口处理。介绍了管道内壁防护的现状及管道内壁涂装防护和焊缝补口的新工艺。  相似文献   

3.
长输管道现场防腐补口质量控制   总被引:2,自引:0,他引:2  
现场防腐补口是长输管道外防腐工程的一个重要环节。补口质量关系到管道防腐的总体质量和长期使用寿命。通过对施工人员、补口材料、施工准备、施工工序、现场检查等环节实行有效控制,就能保证补口质量,使管道得到良好的防护。  相似文献   

4.
研究确定了新型管道补口技术在低温条件下的具体施工工艺。通过现场试验,解决了极低温度条件下新型管道补口防腐蚀技术的施工困难和涂层不固化等问题。现场应用表明,所确定的施工工艺具有施工方便、安全的特点,该工艺能够确保实现涂层优异的综合性能。  相似文献   

5.
文中论述了埋地钢质管道3PE防腐涂层及现场补口常见的质量问题、产生的原因和控制方法。  相似文献   

6.
管道防腐补口材料的种类比较多样化,不同种类的补口材料其性能优势也不一样,目前我国对于管道防腐补口材料的施工技术逐渐趋于成熟化,具有广泛的应用性,本文从管道防腐补口材料的角度出发,通过对热收缩套/带补口施工技术的详细概述,指出了补口材料选择的重要性,进一步提高了管道防腐的质量。  相似文献   

7.
防腐补口是新建管道腐蚀控制的关键程序和薄弱环节.我国管道防腐补口在产品性能和施工质量需要改进.阐述了不同时期管道防腐补口技术发展历程和工程应用情况.总结我国新建管道中热收缩带补口失效形式及原因.从施工质量控制、人员培训和标准规范,提出了保障管道补口质量的建议和措施,以及未来热收缩带补口技术创新的研究方向.  相似文献   

8.
本文简要回顾、分析了油气输送管道用外防腐技术的发展历程及各阶段技术的特点和主要问题,详细描述了干膜法热缩套外防腐现场补口施工技术在国内外石油管道工程上的最新应用情况并分析了该技术相对于以往其外防腐补口技术的特点和优势。  相似文献   

9.
新型3PE管道补口技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
魏强邦  王国境  王红杰  姜为  吴征 《腐蚀与防护》2008,29(9):555-556,513
3PE管道防护技术在管道建设中得到了广泛的应用,其管道补口的腐蚀防护成为整体管道防腐蚀的薄弱环节.本文介绍了以100%固含量双组分无溶剂液体环氧涂料为3PE管道补口防腐蚀材料的技术,该技术解决了PE材料同环氧涂料的粘接问题,具有优异的物理力学性能、耐化学介质性能和耐阴极剥离等性能.  相似文献   

10.
防腐层缺陷造成管道加速腐蚀,防腐设计是长输管道建设重要内容.分析环氧粉末、聚烯烃和三层聚乙烯防腐层的优缺点,总结3LPE防腐层在制管工艺、涂装工艺、管材缺陷、热收缩带补口、内涂层失效、弯管防腐和施工质量的技术现状和瓶颈问题.提出了长输管道防腐层选型和优化设计的原则要素,旨在提高管道安全管理水平、保障管道可靠运行.  相似文献   

11.
分析了三层聚乙烯防腐管线双组分环氧涂层补口技术首次试用工程中遇到的聚乙烯层倒角上环氧涂层大量开裂的主要原因,探讨了该补口新技术的可行性.结果表明,涂层在固化过程中因温度低而出现的裂纹,只属于工程管理疏忽问题;温度变化的频率和温差幅度以及倒角上的鼓棱或涂层内的刷痕等可能是涂层开裂的综合性原因;涂层固化后不开裂,这种补口方式就有约束管体聚乙烯层变形的功能;涂层固化后只是倒角上边缘开裂而下边缘不开裂,则对管线防腐系统功能无太大影响;在该补口技术的推广使用初期,应在确保管体环氧底层伸出倒角边缘一段距离的同时用冷缠胶带等包缠倒角周围.  相似文献   

12.
补口的关键是补口涂层与聚乙烯防腐防护层搭接部位的粘接复合是否紧密,本文分析了聚乙烯防腐防护层难粘的原因是由于表面张力小,润湿能力差,非极性高分子,结晶度高和存在弱的边界层,并试验了几种提高聚乙烯防腐防护层粘接性能的方法,对各种方法的适用性提出了初步建议。  相似文献   

13.
刘清锐 《防腐保温技术》2006,14(1):17-18,36
论述了开发新型熔结环氧/聚乙烯双层粉末防腐涂层的意义,介绍了两层涂层结合的关键控制点,喷涂工艺的研究,工艺参数的确定及涂层质量的控制,并和传统防腐涂层进行了全面的对比,证明了该技术适合在我国管道建设中推广使用。  相似文献   

14.
通过一年多的实验室研究,在取得可靠实验数据和可行性论证后,热涂聚乙烯粉末首次从实验室直接用于工业化生产,在湖南湘一醴天然气管道支线上应用了近20km,取得了较好的效果。应用结果表明,热涂聚乙烯粉末作为一种新型长输管道防腐方式具有较好的防腐性能和抗划伤性能,其优良的性价比和简单的涂敷工艺特别实用于管径在D700mm以下的油气管道,该工艺的推广应用,将改善和提高我国长输管道的防腐方式。  相似文献   

15.
管道3PE涂层的阴极剥离性能研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
分析探讨了管道3PE涂层阴极剥离的机理和产生条件,试验研究了不同温度、时间下极化电位等因素对3PE涂层等的阴极剥离性能的影响规律.结果表明,在一定的条件下,极化电位的变化对3PE涂层的阴极剥离性能影响不大。  相似文献   

16.
达到设计寿命的在役埋地管线进行大修后,才能确保正常运营。本文主要结合国内外管线防腐层大修技术,对高压水喷射去除旧涂层、喷砂除锈、无气喷涂三项技术进行了分析。并对配套专用机具的研究及在役管线防腐层大修成套设备机械化进行了分析论述。  相似文献   

17.
热收缩带补口失效分析及建议   总被引:1,自引:0,他引:1  
热收缩带补口技术在中国石油新建管线工程中已经得到了广泛应用。但是,在热收缩带应用现场的调研过程中发现了补口失效。本工作结合现场施工工艺、热收缩带材料及相关实验室检测标准等分析了补口失效的原因,对热熔胶粘剂的改性研究、现场施工工艺的优化及防腐蚀保温材料实验室检测标准和方法的完善提出了建议。  相似文献   

18.
Modification of spray fusing (MSF), which is a new method, was used to improve the fatigue strength of welded joints. Cruciform welded joint of Q235B steel was processed by MSF with nickel-base alloy powder of Ni60A and Ni25A. The bonding layer between coating and weld was studied by optical microscopy, scanning electron microscopy (SEM) and energy spectrum analysis. The results show that flame spray fusing can produce a coating layer with finer microstructure, lower impurities content, less air hole and higher bonding strength. Stress concentration at weld toe was significantly reduced due to smooth coating of high curvature after MSF. High cycle fatigue test results indicate that fatigue strength of welded joint spray fused by Ni60A is higher than that of welded joint spray fused by Ni25A owing to the good effect of MSF. Low cycle fatigue test results show that fatigue life of welded joint spray fused by Ni25A dose not affected by the poor effect of MSF compared with welded joint spray fused by Ni60A.  相似文献   

19.
油气管道的腐蚀是造成管道事故的主要原因之一,而管道外涂层补口更是关系到整条管道的防护层质量.本文把外防护补口技术按照胶带型和涂敷型进行了分类归纳,对当前使用的补口技术的性能特性、使用范围、工艺特点等进行了详细分析,这将有利于管道补口材料以及方法的比选和决策.还讨论了今后管道外补口研究面临的问题及其研究方向.  相似文献   

20.
王孟  李自力  杨超  陈健飞 《表面技术》2016,45(8):132-137
目的找出导致外防腐层破损的因素,研究防腐层破损对管道壁厚减薄的影响。方法采用PCM+埋地管道外防腐层状况检测仪对管道外防腐层进行检测,采集埋深、DB值和电流衰减值,并根据电流值计算绝缘电阻率。采用超声波测厚仪检测管道剩余壁厚,通过现场实测数据对管道防腐层和管壁腐蚀情况进行分析。结果通过对数据的分析,发现运行年限、埋深、介质输送温度以及土壤电阻率等因素都对外防腐层产生不同程度的影响。不同材质的外防腐层随着运行年限的增长,其破损程度变化不同,并且对管道壁厚减薄程度的影响也不同。结论对于运行超过10年的管道,应定期检测并及时维修、更换防腐层。埋深不足0.8 m的管道,应及时增加覆土层厚度,无法加大埋深的则应该加大巡检力度,防止管道遭到破坏。运行超过10年的沥青玻璃布管道外防腐层破损严重,建议更换3PE防腐层。应建立起阴极保护系统,与外防腐层形成双层屏障。  相似文献   

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