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对阳泉二电厂1号炉受热面妄动过程中频繁超温问题的原因进行了分析,并提出了相应对策,执行后效果明显。 相似文献
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1913t/h超临界压力锅炉再热汽温低的原因分析 总被引:2,自引:1,他引:2
针对某电厂1 913 t/h超临界压力锅炉再热汽温长期偏低的问题进行了燃烧调整试验,初步找出了影响再热汽温的因素,指出低温再热器吸热不足是导致整个再热器汽温偏低的主要原因,并进行了燃烧器摆角及锅炉吹灰对再热汽温影响的试验,给出了调整再热汽温的方法。 相似文献
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三菱1205 t/h锅炉低负荷再热汽温偏低原因分析 总被引:3,自引:0,他引:3
通过对河津发电厂1号、2号锅炉再热器结构和布置特点,以及锅炉燃烧调整特性的形究,重点对三菱1205t/h锅炉在低负荷工况运行时,再热汽温偏低的原因进行了分析,提出了采取的措施和改进的方法,为锅炉在低负荷工况下再热汽温的调整提供了依据。 相似文献
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针对国华电力公司17台600 MW亚临界锅炉再热汽温普遍低于设计值的现象,从受热面设计、运行调整以及协调控制等方面分析了再热汽温偏低的原因,提出了综合治理再热汽温低的思路和方法。 相似文献
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针对国华电力公司17台600 MW亚临界锅炉再热汽温普遍低于设计值的现象,从受热面设计、运行调整以及协调控制等方面分析了再热汽温偏低的原因,提出了综合治理再热汽温低的思路和方法。 相似文献
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综述了几年来国产HG670/13.7-PM10型锅炉再热汽温偏低的问题,并进行了认真分析,查找各种影响因素,经运行调整及技术改进,使再热汽温达到了额定参数。 相似文献
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通过受热面改造解决再热汽温低问题 总被引:3,自引:1,他引:3
由于1号锅炉长期存在低于额定负荷运行时再热汽温低于设计值的问题,而对锅炉运行的安全性和经济性带来不利影响,急需对此进行改造治理。经论证分析,认为应该对锅炉受热面进行改造,在详细热力校核计算的基础上提出了3种受热面改造方案,即"方案A"、"方案B"和"方案C"。通过热力计算结果的全面对比分析,选择"方案B"对锅炉高温屏式过热器进行了改造。改造完成后锅炉运行稳定,低于额定负荷运行时,再热汽温达到了设计要求,再热汽温低的问题得到了解决,取得了满意的改造效果。 相似文献
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浅析新余电厂670T/h锅炉再热汽温偏低的原因江西省新余发电厂(336502)章永洪新余电厂两台WGZ670/13.7-7型锅炉属超高压,一次中间再热、单汽包自然循环、固态排渣煤粉炉。自1995年投产以来,再热汽温长期达不到设计要求,正常运行只能达到... 相似文献
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A. N. Bezgreshnov A. N. Ozerov A. A. Belov N. V. Usikov V. I. Yakshov S. N. Ovechkin E. V. Antonenko 《Thermal Engineering》2006,53(6):436-438
Methods for maintaining the temperature of the reheated steam at the TPP-110 twin-furnace boiler of the Novocherkassk GRES during operation at a lowered load are considered. It is shown taht the rated temperature of the steam superheat (545°C) can be ensured down to a boiler load of 40% of the nominal one through the redistribution of fuel and feedwater flowrates between the boiler casings and the delivery of flue gas recirculation in casing B. 相似文献
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从锅炉炉膛结构设计、燃煤煤质、运行工况等方面来分析大坝发电公司#3锅炉结焦问题,认为锅炉结焦主要是由于炉膛横断面尺寸设计值偏小、燃用煤易结焦、局部运行氧量偏低、炉膛出口烟温偏高等原因造成的,为此提出一些综合治理的对策. 相似文献
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针对某超临界塔式直流锅炉中、低负荷再热汽温偏低的问题,通过低负荷再热汽温调整试验,以及当前中、低负荷再热汽温低的原因分析,提出了低负荷稳燃燃烧器改造、受热面改造以及锅炉运行优化等联合治理整体方案。整体方案实施后,锅炉中、低负荷下的再热汽温明显提高,40%BRL下锅炉再热蒸汽出口温度由537.9 ℃提升至563.9 ℃,50%BRL下,锅炉再热蒸汽出口温度由537.9 ℃提升至559.4 ℃,这两种负荷下机组供电煤耗分别降低1.64、1.36 g/(kW·h),合计每年节约锅炉燃料成本约125万元。在锅炉深度调峰负荷(30%BRL)下,再热蒸汽出口温度可由541.6 ℃提升至560.9 ℃,提升幅度为19.3 ℃;过热蒸汽出口温度可由560.8 ℃提升至571.9 ℃,提升幅度为11.1 ℃。 相似文献
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根据1000t/h级W型火焰锅炉的特点,通过对主起重机械的选用和布置的优化,安全、高效、优质地完成了安装任务。 相似文献
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以某亚临界335MW机组为例,计算再热蒸汽温度(再热汽温)提高时锅炉各个受热面的吸热量及烟气进口温度等参量的变化,得出提高再热汽温对锅炉及机组热力特性的影响程度并进行经济性分析。结果表明:通过增加再热受热面面积提高再热汽温对锅炉炉膛热工况和排烟温度的影响较小;布置在中、高温再热器之后的对流受热面的吸热量和烟气进口温度随再热汽温的提高逐渐降低,且其变化幅度沿烟气流程依次减小;再热汽温每提高10℃机组容量增大约5MW,循环效率提高约0.85%;对再热汽温从538℃提高至566℃进行了具体方案设计,改造后每年可获得收益395.72万元。 相似文献
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针对某电厂1025 t/h锅炉低氮燃烧器改造后出现分隔屏易超温、过热器减温水量大、飞灰可燃物上升、低负荷时主、再热汽温偏低及低负荷燃烧稳定性降低等问题,阐述了低氮燃烧器改造过程,分析了锅炉燃烧工况的改变导致低氮燃烧器改造后问题的原因,提出了相应治理方案.实践证明,通过采取优化控制锅炉运行氧量、取消下两层SOFA燃烬风门反切、优化一、二次风配比及燃烧器摆角的调节、优化制粉系统运行方式、低负荷不按低氮控制等措施,降低了烟气NOx排放量,提高了锅炉燃烧稳定性,保证了机组经济运行. 相似文献
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针对某电厂2台300MW机组"W"型火焰锅炉存在启停备用磨煤机助燃用油消耗量大以及2台磨煤机运行时锅炉燃烧不稳、飞灰和炉渣可燃物质量分数高的问题.在分析"W"型火焰锅炉设备特点及锅炉运行经验的基础上,进行了启停备用磨煤机不投油的试验研究,取得了成功,并提出了具有较高运行安全性和经济性的2台磨煤机运行组合方式.结果表明:通过对粗粉分离器改进、增加炉膛卫燃带面积以及加强燃烧调整,可以有效降低2台磨煤机运行时飞灰和炉渣可燃物的质量分数,提高锅炉的安全性与经济性,具有较高的经济效益、社会效益和应用推广价值. 相似文献
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华能岳阳电厂一期工程2×362.5MW机组1 160t/h"W"型火焰燃煤锅炉因燃用非设计煤种,出现锅炉制粉系统磨煤机超负荷运行、出力严重不足、一次风流量过高、磨煤机回粉管经常堵塞等一系列问题.针对这些问题,提出了具体的解决方案和技术措施并进行了实施,锅炉的燃烧稳定性和效率得到提高,取得了明显的经济和社会效益. 相似文献