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相似文献
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1.
以四川省某铜矿尾矿为试验研究对象,采用混合浮选法综合回收尾矿中的锌硫.试验表明:采用"锌硫混选-再磨-锌硫分离浮选"工艺使锌和硫分别得到了较好的富集和分离,获得了锌精矿品位45.48%,回收率68.76%;硫精矿品位39.12%,回收率为70.63%的指标,回收效果较为理想.  相似文献   

2.
何廷树  张丰  谢建宏 《黄金》2010,31(7):39-42
某金矿堆存的氰渣金品位为3~5 g/t,有极高再回收价值,进行了从氰渣中浮选回收金的试验研究。试验结果表明:氰渣中部分金赋存于氧化矿物中,且硫化矿氧化严重,单独使用硫化矿类捕收剂,金回收率低,采用新型氧化矿捕收剂XJD-10与丁黄药配合使用则能显著提高金的浮选指标。在磨矿细度为-200目占95%,用硫酸铜做活化剂,两种捕收剂复合使用,经一次粗选、两次精选、四次扫选浮选流程闭路试验,可获得金品位为104.69 g/t金精矿,回收率为84.13%。  相似文献   

3.
采用蒸馏—臭氧氧化—稀硫酸浸出工艺路线处理氧压浸锌的浮选硫尾矿,主要为蒸馏法回收单质硫,臭氧氧化—稀硫酸浸出浮选硫尾矿回收其中有价元素。在温度400℃、保温时间0.5 h、载气流量400 mL/min条件下,浮选硫尾矿中硫元素的回收率可达到92%以上。臭氧对硫尾矿中Fe、Cu、As、Zn等元素的浸出具有很好的促进效果。在温度80℃、时间2 h、液固比6、氧气流量400 mL/min、硫酸浓度1.6 mol/L、搅拌速度400 r/min的条件下,Fe、Cu、As、Zn的浸出率分别可达到73.08%、90.97%、89.69%、99.03%。  相似文献   

4.
为综合利用硫酸烧渣中的铁,采用浮选—焙烧工艺对硫酸烧渣原料硫精矿进行提纯除杂试验研究,考察了磨矿细度、抑制剂、捕收剂等对试验指标的影响。结果表明:在磨矿细度-0.074 mm占70%条件下,浮选作业添加高效抑制剂抑制脉石矿物,采用丁基黄药作为捕收剂,提高了精矿品位;闭路浮选试验获得的精矿进一步焙烧,通过控制适宜的焙烧条件,获得的硫酸烧渣铁品位达到65%以上,含硫低于0.4%,可作为铁精矿直接销售。该工艺能综合回收铁,使硫酸烧渣资源得到充分利用,可为企业带来显著的经济效益。  相似文献   

5.
陕西铅硐山矿业有限公司选矿厂矿石处理量1 120 t/d,铅锌分选后,尾砂量约为1 050 t/d,含硫品位约为1.86%。采用浮选法选硫,经一次粗选、一次扫选、三次精选,获得硫精矿品位44.36%、回收率79.93%,铅+锌含量为1.38%,达到国家一级品质量标准,实现收入约336万元/a,经济效益136.41万元/a,实现了有价元素的综合回收。  相似文献   

6.
《中国钨业》2017,(2):30-35
某铜硫尾矿中含钨,经分析检测WO_3品位为0.15%。通过物相分析,原矿中黑钨矿中钨金属占有率80.92%,白钨矿中钨金属占有率18.36%,钨华中钨金属占有率0.72%。为了能够有效回收该铜硫尾矿中的钨资源、提高资源利用率、增加经济效益,根据该铜硫尾矿矿石性质特点,通过探索试验研究,最终选择采用离心机—摇床—浮选选矿工艺流程。试验最终获得钨精矿产率0.126%,WO_3品位46.24%,回收率42.12%。通过试验该铜硫尾矿获得了较好的回收效果,可以从尾矿中有效回收钨资源,对尾矿中钨资源的二次综合回收利用具有重要意义。  相似文献   

7.
随着矿山资源的不断枯竭,如何实现矿石资源的最大化利用已成为当前矿山企业面对的重要课题。许多氰化厂生产过程中产生的氰化尾渣含有多种有价元素,具有很高的回收利用价值。因此,本次研究以有价金属的最大化回收为例,现阶段对于各氰化厂氰渣中的部分有价金属(如金、银和铅等)进行回收,通过添加特种药剂,包括各种调整剂、分散剂、捕收剂和起泡剂等浮选药剂的合理联合应用,利用浮选的方法,采用一次粗选、两次扫选、三次精选的浮选流程,最终获得了铅品位>20%、回收率>50%银品位>330 g/t及金品位>9 g/t的优质铅精矿,大幅提升了氰渣的利用率,并产生了巨大的经济效益,对同类矿山企业有着较强的借鉴意义。  相似文献   

8.
废铜冶炼渣浮选尾矿氨浸试验   总被引:1,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
采用氨浸工艺选择性浸出废铜冶炼渣浮选尾矿中的铜。结果表明:在NH3?H2O浓度2 mol/L、液固比7 mL/g、温度30 ℃、搅拌速度400 r/min、浸出反应时间60 min的条件下,铜浸出率为53.20%,浸出渣铜品位为0.39%。浸出前后矿石颗粒大小以及形貌没有发生很大变化,浸出后矿石粗颗粒表面附着的细颗粒比浸出前减少。  相似文献   

9.
袁诗分 《中国钨业》1999,14(3):32-34
采用螺旋溜槽粗选丢尾,SQC湿式强磁选-摇床富集获粗精矿;粗精矿浮选脱硫后再以摇床精选获得最终白钨精矿,即重-磁-浮-重的流程是综合回收永平铜矿铜硫浮选尾矿中白钨的较合理工艺。该工艺扩大试验指标为:白钨精矿含WO366.83%,回收率17.44%,产品质量符合GB-2825-81一级Ⅰ类标准。工艺技术可行,操作控制简便,分选指标稳定,扩大试验所获技术参数和指标可作为该矿尾矿综合回收白钨系统的建设设计依据  相似文献   

10.
李元鑫  孙晓丰  刘杰  赵冰  袁帅 《黄金》2023,44(4):48-51
为实现氰化尾渣中硫的资源化、无害化利用,对某氰化尾渣回收铅锌铜后的浮选尾矿进行硫浮选回收工艺研究。在矿浆浓度为35%、pH值为5、预处理时间为60 min、捕收剂丁基黄药用量为500 g/t和起泡剂2号油用量为30 g/t的条件下,最终可获得品位在40%以上、回收率在80%以上的硫精矿,实现了氰化尾渣中硫资源的高效回收,并具有良好的经济和社会效益。  相似文献   

11.
贵溪银矿所产的含银硫精矿,含银1195g/t、铅4.55%、锌14.31%。采用强化浮选,氯化浸出以及氰化浸银-浸渣浮选等三种工艺分别进行了综合回收银铅锌的试验研究,均获得较好的技术经济指标。其中,氰化浸银-浸渣浮选综合回收铅锌银的选冶工艺更具有明显的经济效益。  相似文献   

12.
周源  吴燕玲 《中国钨业》2012,27(3):10-13
针对某铜锌硫矿区早期丢弃尾矿,造成有价组分白钨的严重浪费,进行白钨综合回收利用的选矿试验研究,通过详细的条件试验确定预先脱硫后白钨浮选的工艺流程和药剂制度。白钨矿浮选采用油酸和731氧化石蜡皂组合捕收剂在常温条件下进行。小型闭路试验获得了白钨精矿钨品位66.12%、钨回收率81.03%的良好试验指标,成功地实现了尾矿中白钨二次资源的回收利用。  相似文献   

13.
本文介绍从钼矿石综合回收铜尾矿中再回收硫的试验、工艺流程及生产实践,说明这部分硫综合回收是成功的,流程简单,设计合理,效益好。  相似文献   

14.
李江涛  库建刚  赵文权 《黄金》2007,28(10):38-41
对某金矿尾矿进行的工艺矿物学研究表明,金主要吸附于炭末中.试验采用两段精选流程,闭路试验结果表明精矿金品位大于20g/t,金回收率大于70%.  相似文献   

15.
从浮选尾矿中回收白钨矿试验研究   总被引:10,自引:6,他引:10  
为充分利用矿产资源,提高企业效益,经过近2年的技术攻关,直接从硫化矿浮选尾矿中浮选回收白钨矿试验获得成功。通过粗选工业试验和粗精矿加温小型试验,在白钨入选品位0.25%的条件下,取得了白钨精矿65.046%、回收率50.47%的较好指标。对项目进行可行性研究论证,预计投产后能大幅提高企业效益。  相似文献   

16.
辽宁某氰化尾渣金品位2.01 g/t,银品位36.23 g/t,铜、铅、锌品位分别为0.33%、1.91%、3.01%。针对该氰化尾渣进行铜铅锌混合浮选试验及优先选铅—尾矿选锌浮选试验。铜铅锌混合浮选试验可获得金品位13.72 g/t、银品位281.70 g/t、铜品位3.63%、铅品位16.01%、锌品位36.92%,金、银、铜、铅、锌回收率分别为50.09%、57.22%、80.69%、61.33%、90.88%的混合精矿;优先选铅—尾矿选锌浮选试验可获得铅品位48.95%、铅回收率52.29%的铅精矿,锌品位43.21%、锌回收率89.45%的锌精矿,铅精矿中金、银、铜品位分别为54.02 g/t、891.42 g/t、5.92%,锌精矿中金、银、铜品位分别为2.43 g/t、134.79 g/t、2.19%,总金、总银、总铜回收率分别为62.39%、73.43%、77.76%。选别指标良好,为该类氰化尾渣资源的综合回收利用提供了参考依据。  相似文献   

17.
强化浮选硫精矿中钼矿物的回收   总被引:2,自引:0,他引:2  
曾裕华 《中国钨业》2005,20(6):16-17
铁山垅钨矿选矿厂精选的硫精矿含钼0.21%,为充分回收钼资源,通过强化浮选,采用一粗二精的浮选工艺,获得含钼51.06%的钼精矿,钼精矿的回收率为51.18%,取得较好的经济效益。  相似文献   

18.
氰化物属于剧毒药剂,在氰化浸出后的尾渣中残留物分解缓慢,因此存在着巨大的安全环保隐患,随着国家对安全环保工作的不断加强,采用低毒、无毒浸金药剂已成为必然趋势;云南某地硫精矿焙烧渣采用低毒药剂进行浸出试验研究,随着药剂用量的增加,金、银浸出率逐渐增加,四种药剂对金浸出率影响顺序为:氰化钠>JC>SD>HB;四种药剂对银浸出率影响顺序为:氰化钠>SD>JC>HB。随着药剂用量的增加,浸渣中总氰与游离氰含量逐渐增加,滤液中游离氰根含量逐渐增加。试验取得了与氰化钠较为接近的浸出率指标,滤液中游离氰根含量大幅下降,为后续水处理提供了有利的条件。  相似文献   

19.
从某高硫铝土矿中浮选分离硫铝试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
宋翔宇 《湿法冶金》2012,(4):243-247
山西某高硫铝土矿中硫质量分数达2.95%,采用浮选分离工艺得到铝土矿精矿和硫铁矿精矿。铝土矿精矿中,硫质量分数降至0.34%,Al2O3回收率为96.16%,满足后续氧化铝生产工艺要求;硫铁矿精矿中硫质量分数为45.83%,达到优等-Ⅱ级硫精矿质量标准。该工艺有效解决了高硫铝土矿硫、铝资源的综合回收问题。  相似文献   

20.
宋超  陈小辉  张晗  郝福来  王鹏 《黄金》2022,43(7):80-83
某金矿尾矿金品位1.00 g/t,在工艺矿物学研究的基础上,确定采用浮选—低氰浸出联合工艺综合回收尾矿中金。试验结果表明:浮选工艺可获得金品位19.32 g/t、金回收率38.54%的金精矿,浮选尾矿金品位0.60 g/t;浮选尾矿低氰浸出的金浸出率76.67%,浸渣金品位0.14 g/t;金总回收率85.66%,选别指标理想。浮选—低氰浸出联合工艺为该类尾矿资源综合回收提供了参考借鉴。  相似文献   

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