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1 裂解炉炉管的特点 大庆30万吨/年乙烯装置裂解炉,无论是轻烃炉还是石脑油炉,其主要特点都是操作压力低,烧焦频繁及使用温度高(管壁最高温度可达1100℃或更高)。裂解炉炉管内表面同介质之间存在着严重的高温氧化和渗 相似文献
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通过对BA-101乙烯裂解炉炉管进行金相、显微硬度及力学性能等试验研究,分析了该炉辐射段炉管损伤的原因,基于金相分析结果和Larson-Miller曲线评估与该炉管相同服役条件下其他炉管的剩余寿命。结果表明:BA-101乙烯裂解炉炉管运行30 660h后晶界出现蠕变孔洞,且内表面发生一定程度的渗碳,炉管渗碳部分与非渗碳部分之间膨胀系数不同,造成材料内应力增加,该应力与其他应力共同作用使炉管在停炉过程中发生较大损害。BA-101乙烯裂解炉炉管在管壁正常操作温度(1 000℃)时,剩余寿命约为17 000h。 相似文献
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中韩石化乙烯装置于2013年建成投产,其中乙烯产能为80万t/a,乙烯装置共有裂解炉8台。为了保障安全生产、优化裂解炉操作的精细化程度、提高炉管使用寿命和装置运行效率、提高热效率,2016年5月在H-006号裂解炉安装了6套RS-SH-Ⅱ型裂解炉炉管表面温度红外监测与分析系统。该系统2016年7月中旬调试完毕并投入使用,为了验证该系统的应用效果,对安装前后裂解炉(H-006)运行数据进行了标定、分析。 相似文献
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在乙烯装置中,热效率是评价裂解炉运行状况和节能降耗水平的重要指标。本文以中国石油大庆石化公司年产27万吨乙烯装置的EF-111J炉为例,阐述了影响裂解炉热效率的主要因素,并提了出优化措施,即通过降低裂解炉排烟温度、过剩空气系数以及优化裂解炉日常操作和管理,有效提高了裂解炉热效率。 相似文献
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裂解炉是乙烯装置的耗能大户,降低其能耗是企业降低生产成本的重要途径。降低裂解炉能耗的途径有多种,实施衬里的节能化改造是裂解炉节能减排的措施之一。介绍了齐鲁石化分公司BA-101裂解炉,通过选用新型高效的炉衬材料,确定合理的衬里结构方式,处理好衬里的关键散热点等措施,从而达到了降低外壁温度和散热损失的目的,取得了较好的节能降耗效果。 相似文献
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在管式蒸汽裂解法制乙烯的过程中,烃类在裂解炉炉管内裂解的同时,伴随着二次反应生成焦炭粘附在炉管内壁,使得传热效率逐步降低,炉管表面温度升高,对生产造成了严重影响。介绍了国内外近年来发展的结焦抑制技术,分析了清焦过程的机理,综述了清焦技术的进展以及先进控制在清焦中的应用。 相似文献
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通过对裂解炉炉顶的纤维衬里进行改造,实现了纤维衬里随炉管移动,而不出现大的缝隙,降低裂解炉热损耗,实现节能、提高热效率的目的。 相似文献
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阐述了扬子石化有限公司1号乙烯装置裂解炉节能改造的必要性以及选择CBL型炉技术的理由,介绍了5台裂解炉节能改造实施情况、新型节能技术在改造炉上的应用情况以及改造炉实际运行情况。结果表明,扬子利用CBL型炉技术改造SRT—III型炉取得了成功,改造后的裂解炉主要性能参数指标全部达到或优于设计值,达到了节能改造的预期目的。 相似文献
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针对广州乙烯装置6台裂解炉存在排烟温度高、热效率偏低、能耗偏大等问题进行分析,提出了节能改造措施。改造实施后,减少了裂解炉的燃料和电力消耗。 相似文献