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本文对比了普通模铸造加在线单级过滤、普通模铸造加在线除气双级过滤、低液位铸造加在线除气单级过滤几种不同的铸造方式和净化措施对7020合金扁锭组织和性能的影响,并确定出了最佳的熔铸工艺。 相似文献
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根据工业生产实践,本文分析了电解铝液生产6063合金的优缺点,并提出了克服其缺点的措施。合金铸锭一般是将重熔用铝锭熔化后加入其它辅料进行配制铸造,其必须重新加热,能源消耗多,成本较高。近年来,各电解铝厂利用高温电解铝液直配合金铸锭已得到初步应用,因其节省加热费用,降低生产成本,减少环境污染的优势, 相似文献
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通过在圆铸锭进口生产线试制7075硬质合金,成功研制出φ460、φ605大规格7075硬质合金圆铸锭,掌握了7075合金的熔铸生产工艺。本文着重阐述了各工艺参数的确定依据,对铸造裂纹缺陷进行了分析并提出相应的预防措施。 相似文献
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通过对功能材料Fe—Mn舍金试制过程中出现的质量问题进行探讨,得出:真空感应炉熔炼Fe—Mn合金充Ar200乇条件下,Mn收得率可按94.4%左右进行估计;Fe—Mn合金锻件由于存在局部晶粒粗大和组织不均匀,因而引起杂波探伤异常;Fe—Mn舍金加热温度1140℃±10℃,停锻温度〉1900℃,末火变形量大于30%的工艺条件下,可防止探伤杂波异常的出现。 相似文献
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激光烧结快速成型制备的平板或大型面类蜡模制壳后,在脱蜡过程中都会产生粉料体积膨胀,导致模壳开裂,铸件尺寸精度无法保证。盖板铸件属于大型面薄壁类铸件,轮廓尺寸达到350 mm×260 mm×10 mm,型面圆弧最低点到两端连线之间的距离为23 mm,采用快速成型蜡模进行生产,更加增大了精密铸造的难度。通过在盖板蜡模快速成型件上贴补低温蜡片,利用二者之间的熔点差和体积补贴,改善了因烧结粉料快速膨胀导致的模壳涨裂,保证了铸件的尺寸精度;通过采用合理的浇注系统、造型工艺及冶炼工艺参数,制备出冶金质量及尺寸精度均符合要求的铸件。 相似文献
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通过对真空感应熔炼脱硫工艺的研究,采用CaO粉末前期脱硫,J—Ca后期脱硫的联合脱硫工艺。使涡轮盘用GH4169合金S含量降到0.0018%的较低水平,能满足S含量≤0.002%的要求,生产出合格的涡轮盘用GH4169合金。 相似文献
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通过对GH202合金涡轮球壳胎模锻件成形工艺的研究,采用合理的模具设计和优化工艺,实现了胎模锻件的成形,确保了锻件符合技术条件要求.说明新材料的推广应用与新工艺的开发紧密相关,尤其要有可靠的成形工艺作保证. 相似文献
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7050合金半连续铸锭中结晶相及其均匀化处理 总被引:1,自引:6,他引:1
采用DSC、金相、扫描电镜及能谱分析、 X射线衍射相分析等方法, 研究了7050合金Φ 200 mm半连续铸锭的结晶相及其在470 ℃均匀化处理过程的变化规律.结果表明: 7050合金半连续铸锭中存在大量非平衡凝固共晶体, 其过烧温度为477 ℃, 共晶体中的非基体共晶相为MgZn2型晶体结构的含AlZnMgCu元素的非平衡第二相; 在均匀化处理过程中, 该非平衡凝固共晶体不仅向合金基体溶解还转变成Al2CuMg(S相), S相在该合金中的熔化温度为490 ℃左右; 在470 ℃均匀化处理时, 半连续铸锭中含Zn结晶相于12 h前全部消失, 其中部分形成S相, 但在470 ℃均匀化处理时, S相不能完全溶入合金基体.铸锭中还存在少量的块状Al7Cu2Fe相, 该相在均匀化处理过程中基本保持不变. 相似文献
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对GCr15SiMn 铸锭组织性能特点、钢锭退火及锻造加热工艺进行分析,提出了GCr15SiMn 钢锭退火—锻造加热联合工艺。生产中采用此工艺可节省加热工时40% 以上,提高劳动生产率20% ~30% 。 相似文献
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针对TC4合金大规格棒材锻造后表面易出现裂纹,且力学性能不能达到国标要求的情况进行了分析,找出了影响锻棒表面质量及力学性能的因素,并提出了相应的控制措施,使得在后续的TC4合金锻棒生产中,棒材的表面质量得到了较大改善,其力学性能也达到了国标要求。 相似文献
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The effects of forging on the diffusion of chromium (Cr) in alloy steel ingot are studied by diffusion model with finite element method (FEM) and verified by the experimental observations. Calculated results show that forging can enhance the diffusion of Cr in alloy steel ingot during the homogenization treatment, which is attributed to the geometry change and the increased diffusion coefficient caused by recrystallization. The geometry change caused by the forging is a factor to increase the diffusivity (from the high concentration region to the low one) of Cr. But, the diffusion coefficient of Cr in the deformed sample is obviously enhanced, the diffusivity is two orders of magnitude higher than that caused by geometry change. The enlarged diffusion coefficient is originated from the recrystallization, which plays a major role in enhancing the diffusion during the homogenization treatment. The experimental results are confirmed with the calculated predicts, the calculated deviation is less than 7%. It is shown that the effect of recrystallization is a new mechanism of enhancing the diffusion by forging .The theoretical explanations of the diffusion mechanism enhanced by forging are also proposed. 相似文献
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